机床本体取样,化验结果碳含量和光谱差异大
工件:机床件,床身;熔炼成分:C2.9-2.95问题:本体取样,采用电钻在本体钻孔,取铁削,外送检测,C只有2.3-2.4这样,炉前、炉后光谱数据差异甚大。其他成分如,SI和MN都差异不大。
针对这一个情况,我们做过以下实验:
1、把炉前和炉后的光谱试块,甚至试棒都送检测,都和光谱的碳成分差异在0.1左右,差的不多。
分析:现在的感觉是铁水进砂型之前,C的值都差不多。一旦进砂型,本体取样碳的值差的就很多,这个是铁水在砂型里面的正常烧损吗?感觉不能这么大吧。我们也永本体取样的方式,检测过别人家的铸件,C的成分在2.7-3.0之间,也没有像我们2.3-2.4这么低。
请教一下前辈,是否遇到这样的问题。(这件事的背景是,最近床身内部筋裂的比较多,我们就本体取样,发现这样的情况。)欢迎各位前辈畅所欲言。 本体做没做光谱?另外炉前炉后样光谱复验过没有,还有就是屑状复验过没 取不同部位试一下呢? 实物产生裂纹较多,同时,“熔炼成分:C2.9-2.95”,说明碳确实偏低了。实物检测碳数值与炉前光谱比较偏低是正常的,因为实物如果是化学分析,钻屑过程会导致碳丢失(减少),如果是实物光谱检测也同样是有丢失,因为光谱检测碳是通过碳化物换算的。
lf8025 发表于 2024-5-3 15:21
本体做没做光谱?另外炉前炉后样光谱复验过没有,还有就是屑状复验过没
前辈:
你好。
炉前后试块都有保存,并且复检。都和原来数据相近,没有大问题。
本体没有取样用光谱检查,我们认为本体用光谱分析应该不准吧,本体都有石墨析出。光谱应该检查急冷试块才准。
屑状也分别送到两个不同化验单为检查,结果也都偏低。
后面我们也怀疑是自己取样的问题,用的是手枪钻,转速可能比较快。然后我们尝试本体取块,发给检测单位,让他们自己钻孔检测,稍微高一些,但也是有限,存在0.3左右的差距。
从冒口和内浇道纸管取样的检测结果就比较接近,据感觉铁水进入砂型后,本体的C有一定的衰减,感觉很奇怪。 xier123451 发表于 2024-5-3 15:25
取不同部位试一下呢?
前辈:
你好。
导轨面,立柱安装面,地脚面,分别取样,三者之间C差别在0.1这样,总体还是偏低。 无止境 发表于 2024-5-5 09:40
实物产生裂纹较多,同时,“熔炼成分:C2.9-2.95”,说明碳确实偏低了。实物检测碳数值与炉前光谱比较偏低 ...
前辈:
我们现在也是觉得急冷试块,光谱检测数值是准确的。
事物检测肯定是存在C的流失。
我们现在取样别的厂家的铸件,第三方取样C在2.9-3.1这样,当然我们不知道他们的具体配比,同样的方法取样,别的厂家能达到这么高,那他们极冷试块光谱数据或者说理论还不得3.3往上,我感觉HT300也不会这么高吧。所以还是存在疑惑点。 lf8025 发表于 2024-5-3 15:21
本体做没做光谱?另外炉前炉后样光谱复验过没有,还有就是屑状复验过没
:handshake 铸铁中碳大部分以石墨的形态存在。。。直接打光谱是否合理呢?最好白口化再进行光谱检测,跟炉前取样一样:) 你把本体切割下来的块,使用ARL的3460、4460这类光电倍增管的光谱仪上,固定一个点不懂,连续激发十几次,看数据怎样
钻屑肯定会偏低的,低多少才是问题 zyglf117526 发表于 2024-5-6 17:41
铸铁中碳大部分以石墨的形态存在。。。直接打光谱是否合理呢?最好白口化再进行光谱检测,跟 ...
前辈:
现场没有小的实验炉子,没法验证重新融化白口。
不过现在已经是能确定是取样的问题导致的石墨损失。 铸造小猫 发表于 2024-5-13 23:56
你把本体切割下来的块,使用ARL的3460、4460这类光电倍增管的光谱仪上,固定一个点不懂,连续激发十几次, ...
前辈:
现在基本能确定是取样导致的石墨损失。
之前都是手枪钻高速取样,现在用台钻低转速取样好很多了。
页:
[1]