纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 10395|回复: 23

[已答复] 汽车制动盘HT250缺陷

    [复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    4 天前
  • 签到天数: 1810 天

    连续签到: 2 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-2-26 09:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    IMG0094A.jpg IMG0095A.jpg IMG0096A.jpg IMG0073A.jpg IMG0074A.jpg IMG0075A.jpg IMG0076A.jpg IMG0077A.jpg IMG0083A.jpg IMG0081A.jpg IMG0080A.jpg IMG0078A.jpg IMG0089A.jpg IMG0088A.jpg IMG0087A.jpg IMG0084A.jpg IMG0093A.jpg IMG0092A.jpg IMG0090A.jpg 我们生产的一种汽车制动盘出现一种匪夷所思的缺陷,在铸件表面形成圆形的翘皮比例在50%左右,不影响使用,但给后续的打磨抛丸造成麻烦,翘皮处面是芯子形成的,但芯子面光滑平整。工艺员认为是浇注温度过高导致芯子开裂所致。浇注温度在1380-1430,但有其它结构类似的制动盘浇注温度也是这个范围,没有这个缺陷。请大家分析分析

    评分

    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
    范庆志 + 10 精彩主题

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-9 07:12
  • 签到天数: 181 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-2-26 10:19:39 | 显示全部楼层
    回复 1# ljy112511
    ! [& C# V8 J7 S! O7 N, D# B' z9 d% r  K" M- E$ `

    5 G! s# n, u/ l/ R" t$ n$ o8 U% L    从照片来看,是脉纹。是覆膜砂在浇注时裂开,铁液进入形成的。
    6 N- }" z6 ]" ]- T   对策:1、采用耐高温温的覆膜砂;可以和北京仁创联系咨询
    + H5 e2 m# u: W, ?0 f         2、采用与覆膜砂相配合的涂料;可以和上海欧区爱联系咨询

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-26 10:33:41 | 显示全部楼层
    这是典型的夹砂缺陷,俗称起格子,请从原砂石英含量、砂型紧实度、浇注系统三方面去解决。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-13 08:56
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-2-26 12:04:00 | 显示全部楼层
    与砂厂联系,调整配方,解决起来很简单,使用北方低硅砂就可以了,但价格可能要贵些.如果在南方解决起来更难些,不知楼主在什么地方
  • TA的每日心情
    奋斗
    4 天前
  • 签到天数: 1810 天

    连续签到: 2 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-2-26 15:24:32 | 显示全部楼层
    大家说的都有道理,如果说改变覆膜砂比例或者更换覆膜砂才能解决,那我们库存的一个月芯子都要报废了,生产线,量较大,很可惜。我们结构类似的产品芯子覆膜砂配比一样没有此缺陷,如果说浇注系统可以解决,最好改浇注系统。大家可以从图片上看到,我们采用的是环行浇道,均布六个浇口,铸件全部在下箱。怎么改才能消除脉纹呢?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-2-26 18:47:04 | 显示全部楼层
    看你的芯子强度不是很高!你局刷喷涂料试试,
    ) x# H5 q$ F2 {2 p9 d% x你们不对覆膜砂砂芯进行加强排气吗?中间为什么不加上个出气冒口?排气不畅会放炮,震动砂型的!8 [3 C5 m2 s1 w$ E) G5 T" M( X& N
    你一包浇几箱?初浇温度可否降到1400度?
    ) ?$ F7 H* _) S( X浇注时间几秒?铸件重量?
  • TA的每日心情
    奋斗
    4 天前
  • 签到天数: 1810 天

    连续签到: 2 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-2-27 08:14:03 | 显示全部楼层
    回复 7# 范庆志 ( B  o, X/ J! Z# h" Y8 \# q

    5 }# l0 [" v5 z6 D1 l) N, [' ]% @4 Y0 |, ~& ^8 }
        是加强排气,但不是在中间,盘面朝上,中间不好加,我们在两个盘偏边缘部装的有排气棒,上型是通的,主要就是考虑排气。之前气孔很多,加过后基本消除了。浇注温度高就是考虑气孔,现在可以适当降低1400应该会有小比例气孔。铸件重量7KG.
  • TA的每日心情
    奋斗
    4 天前
  • 签到天数: 1810 天

    连续签到: 2 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-2-27 08:14:48 | 显示全部楼层
    回复 7# 范庆志 * I" S9 ^( e# j! ~6 `$ o. X9 l
    3 _" l+ i7 s- D, E  B

    : E1 [( c: c  Q7 v, I1 X    浇注时间8秒左右。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-2-27 10:01:20 | 显示全部楼层
    看你的工艺图片,中间完全可以加一个大的出气冒口,只排芯发气不排铁水,你现在说的边上排气,在型板上看不出来排气针,再说你一圈横浇道封闭死了,边排气量不大。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
  • 签到天数: 2049 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-2-27 10:34:40 | 显示全部楼层
    芯子没射实,强度不够
  • TA的每日心情
    奋斗
    4 天前
  • 签到天数: 1810 天

    连续签到: 2 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-2-27 10:35:26 | 显示全部楼层
    回复 10# 范庆志 4 M2 ^4 C9 g2 y6 @) q
    # t; R8 f# Z4 V& o
    & S- v8 U# W& _' t, L
        很有道理,谢了。我主要负责熔炼,工艺其他人在做,我会和他讨论讨论。型板上看不出来排气针,是因为是装在造型机上压实板上,有浇口棒那么大,也是排气不进铁。现在看这个模具可以在上型面加个大排气针,要比那个效果好,气应该在中间集中。这个气孔目前不是大问题,主要是盘凹槽里有翘皮,很麻烦。范老师看中间如果加排气针能不能消除翘皮?或者用其他办法?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
  • 签到天数: 2049 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-2-27 10:43:04 | 显示全部楼层
    什么都不变动的情况下,将芯子下表面浸一下涂料吧
  • TA的每日心情
    奋斗
    4 天前
  • 签到天数: 1810 天

    连续签到: 2 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-2-27 10:47:54 | 显示全部楼层
    回复 10# 范庆志 / S8 {0 Z- k# ]  `$ B  E3 Q
    : g. e$ w, T  P, o! |

    7 U; h& h9 o3 i: w        在图片上看到的砂芯,正面凹槽是没有用的,不形成铸件,不和铁水接触,反面就是翘皮的接触面。上砂型是平的,就是说砂芯中间凹处就相当于一个大冒口。之前没有说清楚,不好意思。范老师帮忙想想办法
  • TA的每日心情
    奋斗
    4 天前
  • 签到天数: 1810 天

    连续签到: 2 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-2-27 10:49:45 | 显示全部楼层
    回复 13# kyboZ 8 A4 i# d& `- V6 k2 \" M

    % h+ ^5 z6 ~' P8 a9 n4 a+ F, D3 X
    / b& a% I9 K& C7 A    涂料到可以试试,目前厂里没有,估计要等进了才能试,要等一段时间了
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-2-27 17:10:00 | 显示全部楼层
    感觉是排气不畅造成的,可不可以把盘反过来做,声明下我没搞过覆膜砂,所以只是建议,也许这种想法会带来更多的其它缺陷
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
  • 签到天数: 2049 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-2-27 19:11:14 | 显示全部楼层
    回复 14# ljy112511
    * V) N8 K2 J. T% ?+ {7 s! U) @) b/ S! q+ q& e

    ; l0 {( P* C7 ]$ i3 _ 可以先让厂家发点样品,试试,很快的
  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-14 10:20
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-1 14:06:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dengniaiwo75 于 2010-3-1 14:08 编辑
      A: l0 x! y+ g7 _5 T8 V
    & D# U+ d7 x; W# ?. w不知道是像素问题还是砂芯本身有问题,翘皮那点的砂芯看起来很毛,从射芯机和覆膜砂上找找问题。充型速度怎么样?
    * q3 }% B4 {9 u2 u' z0 L. ?+ F9 X$ C我们有一个同类型的产品,一模一件,芯子跟你这个一样花哨,只是进渣,加工2.5MM完全消除。8 ^- y) ^; `" M, o4 F9 ?( U" e
    另外覆膜砂的排气有这么关键么。。。我怎么没什么感觉

    该用户从未签到

    发表于 2010-3-1 21:14:22 | 显示全部楼层
    用那么多覆膜砂成本能过?
  • TA的每日心情
    无聊
    13 小时前
  • 签到天数: 681 天

    连续签到: 4 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-3-3 11:25:33 | 显示全部楼层
    应该是覆膜砂问题,我们也曾经部分铸件出现过,从这方面找找
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-9-21 08:47
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-6-12 12:28:10 | 显示全部楼层
    请问搂主有没有后来的改善信息,分享下
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-9-28 21:41 , Processed in 0.612661 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表