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楼主: ljy112511

[求助] 垂直线做轿车制动盘缺陷求助

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-8-5 06:30
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-12-20 17:01:22 | 显示全部楼层
    把冒口缺失部位补上,冒口颈再加厚一些试试。另外后盘适合在水平线上干,采用暗、侧、热冒口,效果比较理想。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-9-29 16:10
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-12-25 14:43:18 | 显示全部楼层
    回复 20# ajizhouji " T* i! G- s5 S1 I/ ~( k& i' `
    8 J8 \! ]. X# x3 Q6 t

    % i3 P) x  N6 r( V* [0 l- r8 [    我也想学学,希望能将改进后的结果,也让大家看看!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-9 14:59
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-26 12:09:22 | 显示全部楼层
    好漂亮的外观!
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    开心
    2020-8-22 08:43
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-12-26 17:19:28 | 显示全部楼层
    回复 1# ljy112511
    7 L  h( h& o$ Z
    " ]: T4 O9 d7 B& L/ t; {$ L. `8 E9 g# k
        垂直线干这种盘可以考虑不用冒口,在帽子根部的热节位置整圈放2排冷肋交错布置,冷肋的直径有5-8mm差不多,高度30-50mm,可以尝试一下。

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    参与人数 1热加工币 +5 收起 理由
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  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-26 21:08:42 | 显示全部楼层
    楼主是不是常林的?你这个工艺不合理我个人意见如下- `2 h3 H! A+ t+ R5 X
    1.这样做工艺出品率太低
    4 f) T0 D2 E: x: H6 V- ~2 n) U2 ?* V2.看似是热冒口但是其实是冷冒口2 k8 r6 }" g  T, a
    3.冒口径太长有效不缩量不足
    & h7 S% w! k+ g0 V个人建议改成直接顶注缩松应该会解决工艺出品率也高,在说了这种单片盘没有必要底注

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-26 22:36:39 | 显示全部楼层
    回复 26# 范恋雪 5 Z; {) Z# e% m  \0 U" Y

    ( _  Y3 ?* [4 d: K
    , V6 c1 O% X6 `3 e& z1 t    顶注会不会冲砂
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-27 07:45:00 | 显示全部楼层
    这个件只要砂子处理好不会冲砂
  • TA的每日心情
    奋斗
    6 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-12-27 08:25:59 | 显示全部楼层
    谢谢各位大侠,主要是新品开发,要在生产间隙调试,还没有进一步验证,有结果了会发上来
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    奋斗
    6 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-12-27 08:27:27 | 显示全部楼层
    回复 26# 范恋雪 , d+ P% p- ]: Q6 k
      ^/ M7 ]3 I( Z5 d1 S# w

    : H0 |0 w% U; d4 Y; {0 y    版主,不是常林的,河南新乡  万向   新上的铸造
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-18 12:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-12-29 00:06:46 | 显示全部楼层
    适当增大冒口,冒口颈,减小冒口离铸件的距离,增大冒口处横浇道尺寸,底下内浇口四个改两个
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-23 20:56
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-29 09:36:06 | 显示全部楼层
    楼上的朋友说的都有道理,但迪沙线的工艺区别于其他生产线的铸造工艺,我经历迪沙线的产品有刹车盘,G型支架等汽车类产品。 DSC00810.JPG

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    参与人数 1热加工币 +3 收起 理由
    范恋雪 + 3 感谢支持!

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  • TA的每日心情
    奋斗
    6 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-12-29 14:24:46 | 显示全部楼层
    回复 32# wdl016 4 B9 w2 t! W3 g# o: c) Z$ `

    8 x3 j2 a9 g; L, g' x; L7 u' P2 n& y! g2 G8 B# G  T9 O, T; V. e
        您有经历,多介绍点吧
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-3-8 22:47:04 | 显示全部楼层
    虽然有阶梯浇道与冒口相连,但我怀疑起不到作用,铁水流经距离太长,端头铁水温度降的厉害,进入冒口的铁水温度不会很好的,建议1:加大冒口、减短冒口与铸件的距离。2:调整阶梯浇道的角度,允许阶梯浇道的铁水通过冒口进入铸件,以提高冒口处的温度。不用排气冒口,利用铁水进入型腔造成的型腔正压,给阶梯浇道的铁水以阻力,延缓流速,防止冲砂。从图片能看到直浇道有补缩作用,也正说明冒口没有起到其作用。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-29 14:10
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-3-9 09:43:46 | 显示全部楼层
    首先上面的冒口和冷冒口差不多,建议调整入水水角度和面积。直浇道太大,横浇道也可以去掉直接一个薄片进水。总体上,上面进水三分之一,下面进水三分之二,直浇道上做截流。灰铁首先考虑自补缩。光从上面进水,铁水易氧化、飞溅、冷豆、渣孔等缺陷。碳也可以提一点,加点SN 好了。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-3-9 11:55:51 | 显示全部楼层
    冒口用片去补 没用  改成梯形或圆柱形的冒口颈  下面的入水  我是用一个宽 薄的片入水  浇注时间快点我的
    ' L" h. S9 x  e. o! C是9S    我这工艺是DISA线的 做出来 没什么大问题     你可以参考看看
  • TA的每日心情
    奋斗
    10 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-11 21:50:02 | 显示全部楼层
    回复 25# zifeng2009 . n/ }$ l6 z$ C* J: I. g+ [
    0 e  O" X2 [& r" I& L' V* i

    . `8 T. a% g3 `1 N; D    冷肋是个好办法
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-30 14:02
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-5-13 21:34:23 | 显示全部楼层
    1,加厚冒口颈
    ) c% |3 {7 a3 f* p2.改为阶梯式

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-14 11:27:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 无极之殇 于 2011-5-14 11:29 编辑
    9 D. B! L* n4 ?2 s2 t2 i3 z& [( e
    1 z2 v, w% W$ O1 I( j6 j1 v: y1 S个人觉得你冒口设计有点问题,冒口径不对,起不到补缩作用。另外问下刹车盘不是有圆度要求么,敢放垂直线,不错啊。建议改水平线。
  • TA的每日心情
    奋斗
    6 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2011-5-15 09:37:48 | 显示全部楼层
    回复 39# 无极之殇 $ M. u2 n% Q1 j8 {/ w8 b

    4 C9 W4 C. p/ z4 l) {  u6 \) Y% A1 T8 L2 d( ?+ ^
        是有圆度要求,在模具上适当做补贴,余量适当加大,调好化学成分。完全可以做的好。批量做了好多
  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-5-15 10:36:06 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2011-5-15 10:43 编辑 6 u6 V5 _6 q, Z  g" Z1 K
    5 E7 B$ X1 |  @6 m5 S
    回复 1# ljy112511
    " i; K6 s" S2 _8 x- E0 U6 E这个制动盘工艺,讨论很久了,大家谈的意见都有特点15楼朋友意见很好。以前水平造型做这种件,浇冒口工艺无非两种,一是沿周均匀进入,实现同时凝固,一是热冒口,连浇带冒,实现顺序凝固。
    / z* H, A' b  X+ V; X6 c9 K当然,大量垂直线也在做这种铸件,32楼是连浇带冒形式。对于楼主的工艺,我想缺点是两者工艺都不像,一是内浇口没有均匀进入,二是热冒口也不热,连接直浇口的地方太小,注满型后,冒口也不是太热。
    1 c5 z+ G+ ~% H* s' o再有就是现在大量使用电炉熔炼,控制熔炼温度,增加石墨核心,减少铁水过冷,减少铁水收缩等等措施是否运用得当,增碳剂使用是否有问题等等,铁水质量都要注意。
      P: f: I/ ]6 O& U7 K; [2 W不知意见是否合适?
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