纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 3436|回复: 17

[求助] 如何消除H13锻件中网状碳化物

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-20 08:46
  • 签到天数: 111 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-11-18 11:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    H13锻件,锻造比2.5-3.5(钢锭小头和大头)。锻后装炉退火,退火后取样作金相,发现网状碳化物达到4级,请教各位专家,怎样在生产中改进工艺,降低网状碳化物级别。非常感谢指点。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-7-23 08:05
  • 签到天数: 80 天

    连续签到: 4 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-11-18 20:45:29 | 显示全部楼层
    没看到你们的工艺不好解答啊,之前有生产过? 只是退火??
  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-18 16:18
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-11-19 11:16:40 | 显示全部楼层
    最好将金相图片发上来,没图不好回答
  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-20 08:46
  • 签到天数: 111 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2013-11-19 14:31:30 | 显示全部楼层
    回复 3# 闫鹏程
    H13.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2015-2-4 00:19:18 | 显示全部楼层
    可以采用球化退火工艺
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-18 15:29
  • 签到天数: 44 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-2-4 08:30:25 | 显示全部楼层
    正火处理也可以
  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 07:44
  • 签到天数: 666 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-5-15 22:25:01 | 显示全部楼层
    同意6楼的意见。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-6-18 13:38
  • 签到天数: 274 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2015-5-15 22:27:48 | 显示全部楼层
    H13做做正火?那要小心啊
  • TA的每日心情

    2015-8-21 13:02
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-8-19 10:47:08 | 显示全部楼层
    changsheng1125 发表于 2015-5-15 22:27
    * E& c  \: K+ e1 c; M$ c; |  ~H13做做正火?那要小心啊
    # Y8 b, W6 a, c7 _  m% S, F8 N
    ?H13正火容易出问题吗,我们领导这几天正折腾着想加一道正火。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-18 16:18
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2015-8-26 16:49:04 | 显示全部楼层
    现在还有一种方法是在原材料上加一次均质化处理,或者直接选用经过均质化处理的原料
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-11-19 15:55
  • 签到天数: 65 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-9-16 15:16:15 | 显示全部楼层
    如果锻比够(检查是否可能操作人员未按工艺操作),末火变形量够,在热处理上想办法,正火和球化退火运用好了都可以,建议用你的产品小样试验一下,看看结果。
  • TA的每日心情
    开心
    2023-10-29 11:11
  • 签到天数: 728 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-9-16 15:27:57 | 显示全部楼层
    ,提高加热温度及增加高温扩散时间,球化前正火处理一次
  • TA的每日心情
    开心
    前天 11:49
  • 签到天数: 45 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-12-17 20:26:59 | 显示全部楼层
    一定要等温球化退火处理,特别是模具
  • TA的每日心情
    开心
    2023-4-24 09:21
  • 签到天数: 84 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-12-20 17:14:30 | 显示全部楼层
    你们用的是电渣锭吗?5 Y2 g# W+ C) G0 j! q
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    前天 11:49
  • 签到天数: 45 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-12-26 16:51:03 | 显示全部楼层
    我们直接从经销商那里进的坯,他们说是退火处理。回来后我们要等温球化退火处理,他们的话你就不要相信了
  • TA的每日心情
    开心
    2023-4-24 09:21
  • 签到天数: 84 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-12-27 06:53:01 | 显示全部楼层
  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-22 08:26
  • 签到天数: 102 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-3-6 09:59:24 | 显示全部楼层
    这个网状碳化物是慢冷造成。: r4 E0 d! d: Z! ^# R+ U3 D

    - Y0 y; F' ?! t# ~另外,锻件的锻造比也不够。通常h13的锻造比至少大于4.
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-5-13 09:53
  • 签到天数: 27 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2016-3-7 16:25:26 | 显示全部楼层
    楼上各位大神分析很透彻,1.首先你锻件锻比偏小,2.现在考虑重新做正火+球化退火,应该能解决你说的那问题
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-6-1 18:06 , Processed in 0.235254 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表