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[求助] 解决产品UT探伤问题

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  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-12-1 18:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    各位前辈、同仁:" C( m4 q: d* E, _: W6 c
    如图为本人最近接手的一个小产品,材质为QT400-15,单件只有50kg,按一箱4件生产,附造型图片应能看出工艺。客户要求全身UT探伤,合格后再送样件做RT检测!$ l% w4 r* q4 R# D6 T* o! f
    第一批样件制作两箱(8件)第一箱浇注温度1350,第二箱浇注温度1330。开箱清理后探伤显示靠近內浇口(厚大圆环)处有缺陷,经切开后证实是缩松(孔),仅有一件符合探伤标准。: x  p- I4 N3 x% ^
    第二批样件投入时做了小的工艺调整,在下箱(圆环下部)放了冷铁,另有一箱专门从外圆开设内浇道,内圆内浇道用型砂填补。并加强了型砂紧实度,合箱前对型腔进行天然气烘烤,浇注温度也进行了调整,第一箱1335,第二箱1327,第三箱1318。探伤结果仍不乐观,而且探伤显示的缺陷有集中的趋势,位置也无明显规律(有在冷铁之间间隙,也有在冷铁上方,有在內浇口附近,也有在相隔较远位置;有一箱4件产品有5处集中缺陷,分布在4个不同位置!),但都在铸件上表层以下40mm范围内,据探伤人员分析此次缺陷显示应为气或渣造成。4 O- v* V1 _& J
    现今该如何解决此问题,望各位前辈、大神支支招。
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  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-1 19:54:05 | 显示全部楼层
    各位大神,小弟我在线等啊,麻烦看到的各位给个意见撒
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-1 21:21:49 | 显示全部楼层
    建议增加过滤片,这样可以减少气和渣,提高铁水质量。1 M: _+ u! A) z" c; s/ P
    另外探伤显示是一回事,有没有解剖确认?
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-9-28 12:36
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-12-1 21:33:11 | 显示全部楼层
    没看到缺陷的照片,不好评论。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-1 22:42:48 | 显示全部楼层
    回复 4# 勤劳小猪
    + |. S) k+ }+ Z3 ?
    ( e. i  C; r% F- F; k1 l7 r, ?
    1 k3 p4 Y  g7 f% @    楼主是UT探测出来的
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-12-1 23:30:48 | 显示全部楼层
    是不是冷铁没处理好?冷铁处理不好也容易造成气孔
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-1 23:31:09 | 显示全部楼层
    回复 3# fbi-2008
    5 l  t' F/ n2 t7 ?+ n
    8 D. Y8 K  s% l) j) e7 }! u& }! v5 Q# z+ O, V
        选了最严重的两件,从缺陷位置切开,确实有缩松
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-1 23:32:42 | 显示全部楼层
    回复 6# 四海人士
    $ d7 U3 g/ R$ G6 e# I1 S5 U- H) F' {1 Q5 c3 k" A2 j

    ! }5 u  u% ^0 y/ F    冷铁用之前都是抛丸处理过的,而且用了冷铁之后只是让缺陷转移、集中了,并没有消除
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    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-12-1 23:39:04 | 显示全部楼层
    从砂型图片看,没看到外大圆处有冒口
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-6 08:34
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-12-2 08:30:09 | 显示全部楼层
    个人建议,能否把横浇道及内浇道放在下箱,内浇道做成鸭嘴状。再就是你的冷铁是什么材料的,是石墨冷铁还是铸铁块冷铁,用这两种冷铁前都的必须进行烘烤,并且保证冷铁部位的涂料全部烘干,建议冷铁出刷一遍调质的清一点的涂料,保证浇注后冷铁不粘铸件上就可以。在厚大的部位按照比例增设几个冒口,自己感觉出气片没有补缩效果,在就是在浇注时,铁水上来后稍微一停,在补浇一下。希望对你的铸件有所帮助。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-12-2 08:32:46 | 显示全部楼层
    我曾经做过1个 :- @4 I5 w& }) }9 S9 Y
    0 u  a, @9 f/ p, ~
    材质 450-15QT,尺寸 外径780,内径460,高度64的铸件。
    7 D; J7 H5 G/ ?. n  W/ m6 _7 N% G$ Z% @4 v! J
    开始的时候,试验2次均没有达到UT合格,机械加工也是缩孔缩松连连,惨不忍睹。
      h/ I1 F% m1 D9 d3 o, @) l2 p# v' n* W  _  H7 I) [+ H- D  j$ Q( |
    第3次的工艺是,冒口直径100,冒口颈20 高度20,共4个均布。浇口2个20*8随意放在外边缘。冒口之间放冷铁。浇注后发现30*10的缩松区1个,10*5的缩松区2个。
    / d! z: o/ d2 t6 H4 H, p; W. C2 F) Z; q: z/ o
    第4次工艺是:4个冒口变为6个,其他不变。试验结果 OK,没有发现任何缺陷,UT 是0级。
    " ^' ?/ S+ T5 a3 S* Y6 U" g8 c  u' p3 e1 L2 I" R
    造型工艺: 树脂砂工艺& M7 n" k+ _4 a3 j9 x
    ( @8 \6 \1 z- t, F4 W
    问题讨论:& V( f! \  s7 N2 n
    - v  b3 S% W3 q9 U* D4 @
    1. 如果是钢件,则冷铁不能消除缩孔,只能改变缩孔的位置。球铁件介于钢件和灰铁之间,完全用自膨胀理论,不知道是否行得通,我没有这方面的经验。
    ; g" \; u- n, N/ M" ^
    . A' Z/ t% g) R5 n2. 气孔夹渣的概率,比较低。
    & I" o2 ?6 x3 U& m, W& A
    2 E' H( s0 `/ |  B8 W0 [5 d4 a3. 建议先将缩孔消除。
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    无聊
    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-2 09:13:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 zzliug 于 2014-12-2 09:14 编辑
    1 R0 @& z2 Y( r+ k0 F1 S& ^
    8 {9 Y3 c/ @! X! T8 P7 H回复 10# 泰山铸造
    6 V+ f2 n: N# Q, e
    7 ^% N+ s: D( a! V$ e+ j" u! S; ~3 H: c7 X# W# Z" a
       冷铁是铸铁冷铁,使用之前抛丸除锈,此次试验刷完涂料后也是烘烤了的; 这个产品厚大部位高度是65,径向厚度自有35(分型面处40),当时没想过需要用冒口补缩。产品本身就不重,再加上冒口的话出品率就很低了;我们厂浇注球铁产品都是要补浇的。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-12-2 12:25:18 | 显示全部楼层
    浇注工艺需要细化。如果不使用冒口,浇注温度要低、快速充型,横浇道、内浇道的截面尺寸大小如何确定、计算?浇注后铸件需要液体铁水补缩,内浇口(薄)冻结太早了,不缩量不够,内部缩松缩孔是必然的。
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-2 15:08:49 | 显示全部楼层
    回复 13# zhaoyangyang
    ' a8 B/ h, ~7 E9 ]8 Q. g3 t4 ~) @/ ]4 ~# r8 g( \

    * d' v! r8 f8 ^+ o9 Q! y    浇注温度从1350-1310都试过了,浇注时间也只有12s左右,浇注系统是按半封闭式设计。第一次探伤缺陷位置相对有规律,所以以为是内圈横浇道热影响造成的,所以第二次试验把内浇道开在了外圆,结果还是很惨,应该还是补缩量不够的原因。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-2 17:50:43 | 显示全部楼层
    实在不行用个小的发热冒口吧
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    无聊
    2018-3-18 12:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-3 07:37:21 | 显示全部楼层
    这种结构的件用无冒口工艺,你们真胆大。冷铁间间隙放小,加强工艺的补缩,应该是没问题的
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    开心
    2022-11-8 22:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-3 08:37:46 | 显示全部楼层
    回复 1# zzliug
    # r$ G% `- N* [+ z1 C: K, `这种件,建议用顶冒口,发热的,大概用3个吧(直径80的),外圆多道薄片入水,可以一试,树脂砂造型很方便
  • TA的每日心情

    2016-3-30 18:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-12-9 08:08:10 | 显示全部楼层
    怎么样了,有没有新的进展?
  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-9 08:37:08 | 显示全部楼层
    有结果的话可否拿出来一起分享。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-20 13:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-6-3 10:04:55 | 显示全部楼层
    非常好的实践,有同感
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