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[交流] 消失模HT300薄壁长壳体铸件生产过程探讨(摘自铸造协会网)

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-4-25 15:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    消失模HT300薄壁长壳体铸件生产过程探讨; y$ V8 I4 `" N. v% f4 `: q) i

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    1 \. j7 J. B# g摘要:消失模铸造生产的铸件具有尺寸精度高、表面光洁度好、铸件重量轻等优点,但对于形状较长、壁厚变化较大且材质要求较高的壳体类铸件经常出现缩松、缩孔、碳缺陷、对火等缺陷。1 X8 v( d: f4 F8 D; B7 Q

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    7 ~8 l3 m2 l2 N3 s. \4 m9 C此壳体铸件的材质为HT300,轮廓尺寸为906mm´484mm´340mm。从结构上看,零件形状较长、壁厚变化较大,最薄处7mm,最厚处60mm。厚大部位极容易产生缩松、缩孔、进火口远端极易对火、碳缺陷。顾客对材质的要求是:从本体上4处不同部位取本体试棒进行抗拉强度检测,且4处抗拉强度均要求达到245MPa以上,指定部位硬度在200HB以上.本厂通过严格控制熔炼、孕育、工艺设计,满足了客户要求。6 _, L! F3 S; D: x# a0 W) E

    ' h- {: @+ }  Y* Z1从熔炼、孕育角度解决材质问题# I. @  o: A! x

    , x6 E1 C5 r( O( T, D: s# \2 d0 H1.1 熔炼工艺对材质的影响
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    2 N# F( J6 a* q. L- ]同样的化学成分,熔炼工艺不同、配料不同,铁液的冶金质量完全不同。国外的灰铸铁件生产,在合金的使用上并不是很多,但材料的强度都很高,切削加工性能也很好;而在我国,虽然加入了大量的合金,材料的性能却达不到国外的水平,其根本原因就在于熔炼技术和工艺落后。在国外无论是电炉熔炼还是冲天炉熔炼,都大量使用废钢,几乎不用生铁。电炉采用的是增碳技术,冲天炉采用的是高温熔炼技术,这样就会获得非常好的渗碳效果。
    . I$ L; L9 Q! t. b, a9 ]( D1 Z: o; H4 @
    生铁中有许多粗大的过共晶石墨(图2),这种粗大的石墨具有遗传性,熔炼温度低,粗大石墨不易被消除,粗大的石墨从液态遗传到了固态,使凝固过程中本来应该产生的石墨化析出的膨胀作用削弱,因此使铁液凝固过程中的收缩倾向增大。同时,粗大的石墨又降低了材料的性能。
    $ o7 o- U% r' m7 j/ l4 x' K! Q/ i6 g, K( u$ b) t4 n3 P
    我们采用60%废钢+20%生铁+20%回炉料的配比配料,降低了生铁含量,提高废钢含量电炉熔炼。采用经高温石墨化增碳剂调节含碳量。废钢多使铁液更加纯净,而且由于加入增碳剂提高了铁液的石墨化能力。另通过添加合金铜和铬,增加并细化珠光体含量。用此熔炼方法,我们稳定地生产出了变速箱体铸件,材料的牌号达到HT300,本体硬度达到200以上。* A5 \( ]1 k. r: c) }4 X
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    图2 生铁中的粗大石墨 100x
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    3 J" ]* Z# W0 B6 i9 w: U' Q7 k1.2孕育对材质的影响
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    + H* E/ y9 @* w5 v' S0 \为了使灰铸铁得到较好的孕育效果,进行了孕育方法的生产试验,认为出铁槽孕育同时增加随流孕育可以使铸件材质均匀,满足顾客对不同部位性能的要求7 e: ^1 T  I) \0 z/ H7 D+ A. f
    * R" r8 H7 @, u$ @+ K5 n! y9 ]
    我们采用75Si-Fe孕育剂,通过出铁槽孕育加随流孕育的孕育方式,使组织细化并均匀,经多次金相检测石墨形态主要为A型石墨,长度达到4级 ,
    , Q  F/ ]$ }3 q0 q! Y6 M0 {: z, S+ j# L4 t" e# o, i
    2从工艺设计角度解决铸造缺陷问题
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    " v7 l8 B8 _9 ]3 H2.1经过多次试验,进火口远端依然会出现对火,碳缺陷,我们对原有的浇注方案进行了重新设计,更改了进火口位置,改变了铁水的流动方式,并且提高温度成功解决了对火、碳缺陷问题。更改工艺前后的方案如图3所示。
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    1 L# Z! C2 c, [/ ~- U+ A/ \3 H* J
    2.2针对局部厚大部位缩孔缩松问题我们采取冒口和冷铁的配合使用,成功解决了缩孔缩松问题。
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    / Y8 V. u' H: `+ f" z; Y9 p2 q( v7 f" u2.3 生产结果:经过多次试验,本厂稳定生产出HT300变速箱体铸件,可以满足顾客的要求。8 v# a) Y, x2 C7 q7 B/ R

    6 t5 }5 s9 y2 Y3 结论
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    # K( |5 N2 Q* w: A" M(1)采用60%废钢+20%生铁+20%回炉料的配比配料,可以稳定生产出HT300薄壁长壳体铸件;
    ! G3 C  A- c/ H3 o8 X( K
    / |! o) y- a3 Z9 H% w(2)适当的合金化处理和孕育处理,使铁液的收缩倾向得到明显改善,为稳定生产出高强度合格灰铁件提供了保证;, s8 Q% }% v7 p6 ^$ Q" Z% j

    5 ]) ]: T0 X$ p9 F) E) ^(3)出铁槽孕育同时增加随流孕育,使铸件组织均匀,满足顾客对不同部位性能的要求;4 {  Q1 u8 \; R5 ~. P1 _
    ' N1 H! a# C% w! y) J) c5 z+ B3 }; ]
    (4)更改进火口位置,改变铁水的流动方式,可以有效解决薄壁件对火、碳缺陷;7 t9 [, Z2 v% {+ I, ]

    + w! |7 k. ~# l7 e( ](5)冷铁和冒口的配合使用解决厚大部位缩孔缩松问题。
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