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[求助] 前辈们看看此缺陷是什么原因造成的?有没有好的办法解?

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  • TA的每日心情
    奋斗
    5 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-3-3 17:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    材质:HT250     铸件:制动鼓      工艺:铁型覆砂     浇注温度1400-1440℃

    抛丸后

    抛丸后

    抛丸后

    抛丸后

    抛丸前

    抛丸前
  • TA的每日心情
    慵懒
    5 天前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2024-10-6 17:39:51 | 显示全部楼层
    楼主这个问题解决了没?这个没猜错的话箭头方向应该是向上的对吧?你这个浇口设置的确实挺狠的,建议把产品倒过来浇注,底部注水或者在水口颈的适当位置做一下截流,看着产品也不算小,应该是铁水冲型喷射氧化或者紊流氧化造成的。
    165934o6h4ak26u9u6p640.jpg.thumb.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    7 天前
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2024-10-8 08:31:41 | 显示全部楼层
    浇注平稳些,增加集渣冒口试试
  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-3 17:48:00 | 显示全部楼层
    铁水质量差啊
  • TA的每日心情
    奋斗
    5 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-3-5 11:49:07 | 显示全部楼层
    guoke 发表于 2017-3-3 17:481 u6 v3 D3 {+ |. M0 M1 c
    铁水质量差啊
      Y- ~0 \* T4 L
    我这两天也试了几次,担心熔炼工序没按工艺执行(我这一般都是1500+℃熔炼5-10分钟,静置扒渣),盯着他们干了2包,问题还是有,而且同样的铁水浇其他的产品没有这种情况。感觉还是浇注系统的原因,正在改进,等待中......
  • TA的每日心情

    2017-11-20 15:42
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-3-5 15:04:44 | 显示全部楼层
    加我996910100 我看看
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-9-30 10:48
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-3-5 19:05:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 95铸工 于 2017-3-5 19:08 编辑 9 Z8 }" c6 e( O/ c
    3 y+ m7 a/ Z  Z) z- b- |3 P
    像氧化夹渣,什么砂型做的?
    $ o8 e$ H6 F5 N2 H  ^! N砂型水分多少?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-3-5 20:25:40 | 显示全部楼层
    这个是渣孔啊
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-10-21 11:21
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-3-5 20:34:19 | 显示全部楼层
    感觉像是渣孔
  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-18 08:56
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-3-7 16:08:40 | 显示全部楼层
    就这样两张照片,还不清晰,很难判断啊
  • TA的每日心情
    无聊
    昨天 09:00
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-7 23:32:30 | 显示全部楼层
    请将相关信息描述清楚点,这样大家好帮你解决问题
  • TA的每日心情

    2021-6-17 13:39
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-3-9 10:20:35 | 显示全部楼层
    应该是渣吧,加陶瓷过滤网试试。另外如果可能的话,竖着干应该能好些
  • TA的每日心情
    奋斗
    5 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-3-28 16:59:45 | 显示全部楼层
    95铸工 发表于 2017-3-5 19:05; ~7 T# x( X" z7 T
    像氧化夹渣,什么砂型做的?+ W" L' |  L) O0 B& \+ @
    砂型水分多少?

    % T0 C! W2 H' k4 q+ @铁型做的,不是潮模砂
  • TA的每日心情
    奋斗
    5 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-3-28 17:08:17 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-3-7 23:328 j) X2 M" k5 C; v$ x( E
    请将相关信息描述清楚点,这样大家好帮你解决问题
    ! X+ @3 k; n0 p3 g* i4 v
    抛丸后就像虫子咬了的一样,深度最深有2.5mm,没抛丸前坑里有黑色的东西(是砂子),深一点的坑里有小铁豆子,就像铁水溅出来的那种铁豆,这两天一直在想是不是浇注时,铁水缓冲做到不好,前期溅出来的铁水形成铁豆,烧坏的砂子也散落掉落,从而行成的这种缺陷
  • TA的每日心情
    奋斗
    5 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-3-28 17:10:30 | 显示全部楼层
    greenback 发表于 2017-3-9 10:205 d# D/ q3 y1 {
    应该是渣吧,加陶瓷过滤网试试。另外如果可能的话,竖着干应该能好些
    0 m' j4 I/ t4 T8 `
    陶网加着了 ,我们是铁型覆砂,不可能随意修改工艺,竖着干,铁型模具就得废
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-9-30 10:48
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-3-29 20:47:26 | 显示全部楼层
    东方恒略 发表于 2017-3-28 16:59; W3 Q/ [0 ~1 w2 ^* Q: _
    铁型做的,不是潮模砂

    3 s6 ?/ N; R4 u+ O* ^缺陷应为渣孔,浇注前将铁液镇静,渣扒干净,或增加过滤网
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-8 11:10
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-3-31 16:20:36 | 显示全部楼层
    是铁型覆砂造型的,减少覆膜砂树脂、乌洛托品加入量考虑
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-8 11:10
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-3-31 16:21:02 | 显示全部楼层
    这是气孔所致
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    开心
    2017-10-8 11:10
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-3-31 16:21:45 | 显示全部楼层
    根本解决方案:改变浇注系统方案
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    开心
    2020-8-6 16:41
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-4-3 08:20:29 | 显示全部楼层
    不知道你的方案是什么,铁模覆砂工艺更改很难。看形状是个大法兰,照片看不到的部分是推测是圆筒。我建议你上下箱倒过来,小头朝上,大平面朝下。底部进料,加溢流冒口,温度稍微再提高,应该可以解决。
  • TA的每日心情
    奋斗
    5 天前
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-4-8 11:11:50 | 显示全部楼层
    剑瑞 发表于 2017-4-3 08:20
    * @) n3 y& |8 ?% Y8 A( y* n; m不知道你的方案是什么,铁模覆砂工艺更改很难。看形状是个大法兰,照片看不到的部分是推测是圆筒。我建议你 ...

    . }: m6 B+ @+ {* G& v9 ?: _制动鼓上平面
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    开心
    2019-5-21 02:28
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-4-9 00:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
    跟帖学习,个人感觉改善浇注稳定铁水流
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