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[求助] 光谱样怎么都打不出来?

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  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-3-15 18:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 咀巴 于 2017-3-15 18:52 编辑 1 O- j1 h2 }4 V' I( _

    / e# h1 B" b2 A. B+ f6 D" i这个是原水光谱样,浇入铁水成型后,敲出夹入水里淬火,然后去打光谱,但怎么都打不出来,领导说我从金属模取出早了,没有白口充分? 1.png 2.png ; ~; c- r0 ]8 L
    然后球化后光谱样也没取他们就直接浇了,领导说人手不够。关键今天刚改变配料啦还!我有点头疼。
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    2024-5-13 13:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-3-17 16:17:29 | 显示全部楼层
    砂轮机磨过,用磨盘再稍微磨下要好些
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    2024-11-10 09:09
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-15 21:09:44 | 显示全部楼层
    重新磨样,或者把样放火花台上连续打几次试试,期间不要移动样品。
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-15 22:00:04 | 显示全部楼层
    gxh96 发表于 2017-3-15 21:09
    ! |7 ^( z) h. T# u  }1 Q) Y7 ?重新磨样,或者把样放火花台上连续打几次试试,期间不要移动样品。

    ( f  j0 k2 F) i我想即使没有白口化,也应该能打出成分的吧,OBLF光谱
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    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-16 09:18:53 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2017-3-15 22:00+ \+ f  ^8 H, u# T6 Y4 ?. K+ g
    我想即使没有白口化,也应该能打出成分的吧,OBLF光谱
    * a7 m- B6 f0 K1 H9 k( k
    重新磨样,多打几次,最好10多次以上看看。
    ; q5 s2 F" D; T) L9 H5 P+ `
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-16 11:21:36 | 显示全部楼层
    多谢2楼4楼,以及5楼回贴,,早上又磨了一遍,一个点打了7次,C、Si才都稳定下来,只是还不知道为什么,打点的地方明明已经白口充分,之前也是这样做的样,都没问题的啊。
    " G0 J* b: G& O- q3 ?另原水成分C4.32,Si1.4。估计终C在4.1,终Si在2.85,请问碳含量偏高,是不是会导致三方面影响:
    & H3 R8 y) V5 B" V1、初生G球初大;2、浇注厚件产品会引起石墨漂浮。3、铁水流动性差(凝固区间大)。! ^' V7 ^- p0 V. V# G$ N% X
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-16 20:28:52 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2017-3-16 11:21+ T5 M5 R# h3 c# \5 m+ H( q
    多谢2楼4楼,以及5楼回贴,,早上又磨了一遍,一个点打了7次,C、Si才都稳定下来,只是还不知道为什么, ...

    " y( [: }0 O: k& w% F1:初生G球初大;2、浇注厚件产品会引起石墨漂浮。3、铁水流动性差(凝固区间大)
    7 A8 r# |) q. L+ H! y; C7 T4 p
    " ~( }4 I6 J* U+ u, T这三个问题的影响,在白口样中体现不出来.& Z4 ~. Y9 r1 ~) }3 L
    1:你的白口样.有灰口的断面域.是否此厚度超厚.或是淬样的水罐容量低.或是淬样时温度太低.
    : _7 D! O- V  Z- N: H9 {2:检测平面一定用细砂轮再磨一次.磨细而平为好.
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    无聊
    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-16 22:20:52 | 显示全部楼层
    试样表面在车床加工过的是最好的
    ; F3 {+ @+ F+ `可以固定不动连续激发。OBLF的数据太稳定了点,下次遇到这种情况,注意看氩气是否不纯。
    7 V" I+ [9 T. `' i4 }7 i在氩气纯度好的时候,连续激发几次很快就可以人为白口化了,数据是可以稳定下来的。

    点评

    不可取,试样表面加工之后,失去了白口的意义,再说,要是真的能加工,那这个“白口”也只能是口头上的白口了~  发表于 2017-3-18 08:57
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    奋斗
    2024-9-25 09:51
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-17 09:02:21 | 显示全部楼层
    C过高时,有时C会打出负数
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    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-17 10:37:24 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-3-16 20:285 h  ?9 ^3 A' C& x% e
    1:初生G球初大;2、浇注厚件产品会引起石墨漂浮。3、铁水流动性差(凝固区间大)
    + E) Z* c& H/ q6 Y7 K0 h' p- O# S# R3 u8 d
    这三个问题的影响,在白 ...

    5 _' a  R! V# p4 Q9 ]董工竟然看出来了 ,淬水容器沉过试样1/3(我找了一圈没合适容器,就暂时用它了),我以为只要底面白口就行了!
    & E( K, o# _5 l. T还有我说的是对产品的影响
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    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-17 10:41:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 咀巴 于 2017-3-17 10:45 编辑
    $ w( {9 n# n9 Z) {0 o
    高大有 发表于 2017-3-17 09:02! I5 v6 ?7 ?, `
    C过高时,有时C会打出负数

    , m/ Y7 }  r2 u: ?! _% M3 [! q, h, F: g3 B" l! `/ X  j* R9 O' C0 j. N
    都是高手,没见过程都能猜得出来 ,一直打的是负数,打不出来,但这是啥原因啊,是不是系统默认你C在标样范围之外太大就成负数了。
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    2018-3-17 13:05
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     楼主| 发表于 2017-3-17 10:44:45 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-3-16 22:20
    3 \  Q7 P* Z% w8 }' L试样表面在车床加工过的是最好的2 C6 f& g6 K5 }% B. I' T  x
    可以固定不动连续激发。OBLF的数据太稳定了点,下次遇到这种情况,注意看 ...

    ; Z# u* O: u0 x) ^. ^. [# y8 q- ^恩,加工在我们这不太现实,我们平磨砂轮已经有点弧面了!
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    开心
    2024-11-10 09:09
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-17 14:08:02 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2017-3-16 11:21
    * v& m3 V& P* Q- y$ v6 m多谢2楼4楼,以及5楼回贴,,早上又磨了一遍,一个点打了7次,C、Si才都稳定下来,只是还不知道为什么, ...
    ! I, M5 G& O" |
    用块充分白口的试样打一下,要是还是打不出,估计是光谱的问题,电极,氩气或者其他的问题。要是能很容易的打出成分,那就是白口不充分了。期盼着你的试验结果。
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    无聊
    2018-3-23 22:58
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-17 23:02:58 | 显示全部楼层
    光谱样是用砂型浇出来的吧?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-18 08:54:22 | 显示全部楼层
    总感觉这个印章式的光谱试样的不是太合理,底面应该再薄一些,长度上再拉开一些,且接触底部位置的部分不能太粗,底座要经常检查,遇到有脱碳现象必须及时处理(加工掉),以确保制取式样的白口程度。

    点评

    随机文件应当有样块的尺寸规范.  发表于 2017-3-18 09:34
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    无聊
    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-18 09:15:45 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-3-18 08:540 J: a$ k  {$ K- ^5 o
    总感觉这个印章式的光谱试样的不是太合理,底面应该再薄一些,长度上再拉开一些,且接触底部位置的部分不能 ...

    & H$ Y; F8 U: d3 \0 h从制样的角度来说,有专用的铣样机的,其次是用车床加工。: q1 E+ I8 j4 d  u4 Q( W. n
    一般来说有色等金属必须是车床OR铣床加工的,钢样多用铣床加工,铸铁因为硬度原因,加上成本考虑,也就是用磨样机比较多。$ {5 [8 H! T8 }8 H
    我司设备验收的时候,厂家工程师直接说,现在的情况是你们制样环节造成的误差比我们设备的误差要大,我亲自去磨样或许能保证精度,换你们的人估计够呛。(合同中要求检测很多微量元素,这种情况下对制样要求相对高点)
    # `! b* ?( u4 B$ Z, t  ?这个样品设计的有问题,中间的热节偏大。
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    擦汗
    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-18 10:29:28 | 显示全部楼层
    友仨下子 发表于 2017-3-17 23:02" G+ z' W" m$ V' d' H
    光谱样是用砂型浇出来的吧?
    " g2 k  d+ W1 Z0 f
    金属模具

    点评

    这是必须的  发表于 2017-3-18 11:43
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    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-18 10:58:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 咀巴 于 2017-3-18 11:03 编辑
    , U9 m1 @2 @  e2 g* I( d4 G  U
    老翻砂匠 发表于 2017-3-18 08:54
    3 U8 I) F- R. M& ]1 r7 d/ p总感觉这个印章式的光谱试样的不是太合理,底面应该再薄一些,长度上再拉开一些,且接触底部位置的部分不能 ...

    , _) y1 V- @+ r  A! {
    / K. |0 `5 a# ]) S% o前辈,这个金属模具是之前一个铸造工艺师带过来的,本来平面部分只有目前的一半,很薄,取样时经常裂掉,好的送给实验室,实验室工作人员说太薄,没法磨(很容易碎,崩裂),他们拿了其他成熟公司光谱样品让他看。后来就把底面车了一刀(我觉得车的有点多了),变成现在厚度。我也觉得是有点厚,并且觉得圆把更厚。3 M8 a4 k* S/ C9 l  T
    昨天一炉水,原水成分预料之内,但球化后的光谱样又打不出来了(这次是在金属型里自然冷却,没有水淬),原水样正常(也是在金属型等其变成暗红时我水淬了下,感觉冷却应该和球化后的一样,只是暗红后淬水,我是想快点去打光谱)。原水样可以打出来,球化后打不出来,
    ( Y8 t, H. A3 [/ O原水:C        Si         Mn        P        S+ y; F9 C9 v" [! z# }3 @& x( d
              4.19   1.61    0.35     0.03   0.019
    1 x- a7 P2 v* w( i! A缍水:C        Si         Mn        P        S          Mg      Re       Cr
    ' u6 s3 Q8 `+ w# N          3.22     -4    0.65     0.045   0.015   0.096  0.063  0.19        球化剂由于粉化了,领导让给加多了,1.7%,孕育剂1.2%,其他没加,所以我感觉球化后成分太不靠谱啦(也用一个点打了7次也不对)!球化后光谱样中石墨球好多。8 T: }9 D! j4 ~& v2 X: ?
             我这样的做法不知道对不对:让其在金属型自然冷却,或刚浇入金属样杯,成型后立即敲出水淬。取过不少次,这两种方法取出的都可以打出来,但就这两天有两次打不出来。
      Z' O, O/ l) j' k: H$ L      
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    开心
    昨天 18:10
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    连续签到: 17 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-18 11:45:16 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2017-3-18 10:58: l$ X! _, u- f# G1 C
    前辈,这个金属模具是之前一个铸造工艺师带过来的,本来平面部分只有目前的一半,很薄,取样时经常裂掉, ...

    ( O& E+ P2 j$ e底座部分是什么材料的?
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