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[求助] 请教灰铁件缩陷问题

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  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 09:22
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-5-17 17:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    我厂树脂砂工艺生产HT250件,今年刚调整为合成铸铁,生铁废钢大约各占45%,
    5 M# G- [( E. |4 h* F4 h1 V上周更换了增碳剂并实验加硫铁,一些大件出现批量缩陷(见图),光谱打的成分是碳3.1-3.2,炉内硅1.1,包内2.1,锰0.9,硫0.06,但是铸件表面硬度低,还不到120(以前能到150)。
    % d, Z8 K" ^$ T0 @$ ^  O这两天调整成分:碳3.3-3.4,炉内硅1.3,包内2.1,硫铁暂停,仍有少量废品出现,硬度依然上不去。1 i4 ?, l) ?) G
    这次增碳剂是粉末状,之前用过类似的,不过没出现这些问题,是孕育过量还是硫锰的原因?其他工艺条件没有变化,我刚转做熔炼一年,真心请各位大神赐教!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-5-18 08:18:49 | 显示全部楼层
    首先,看你炉前炉后成分对比,孕育量太大,一般为0.3-0.6%,孕育量过大会导致铸件收缩倾向增加,且降低了回炉料的使用量。其次, 这个缺陷不完全是熔炼的问题,应该和你的工艺和型砂质量有主要关系。
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    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-5-18 11:50:09 | 显示全部楼层
    我也遇到过这个问题,同样的造型工艺,只是回炉料加入比例大了些就形成缩窝
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-5-18 13:32:10 | 显示全部楼层
    硬度低是你熔炼工艺问题,所谓“缩陷”是造型工艺问题。
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    无聊
    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-5-18 13:49:52 | 显示全部楼层
    原铁水的硅含量太低了点,可以适当提高,生铁加入量可以降低,过高的生铁加入量干灰铁不是好事情。* z2 M/ q: i& M( b
    增碳剂尽可能用石墨化处理过的,可以在纸上写字的那种。
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    开心
    2024-11-16 09:22
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 15:15:42 | 显示全部楼层
    w94nyl 发表于 2017-5-18 08:18
    , U3 M& }  M4 M首先,看你炉前炉后成分对比,孕育量太大,一般为0.3-0.6%,孕育量过大会导致铸件收缩倾向增加,且降低了回 ...

    6 c4 ~9 u6 t$ V; `: A: X# j是滴,孕育过度的危害刚注意到,我们这工艺比较粗犷,历史上孕育量一直在1%左右,硅铁冲包孕育,但最近严重超标,已提醒严格按工艺操作;
    6 _( V6 b$ E" w( f8 I9 {4 t回炉料一直较少,造型工艺没变,之前高比例生铁(60% )的时候除非碳当量过低才出现缩陷废品,型砂有时间没捡了,已着手检验,多谢啦。
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    开心
    2024-11-16 09:22
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 15:21:14 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-5-18 09:34# i* z7 _3 X2 k+ J0 ~$ I
    看图.再排一张.

    ! G; a+ r% L, c& j( Z这是另一件
    20170518_135036.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-31 13:22
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-5-18 16:01:58 | 显示全部楼层
    废钢和生铁里面的合金元素低,除非你用的废钢很杂或者合金高,不然更改配比后,合金一样,回炉料降低硬度也随之降低
    $ I7 R5 ]- U+ A5 u' R: @
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
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     楼主| 发表于 2017-5-18 16:24:02 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-5-18 13:49
    7 |3 w+ ^- g$ D4 m% I8 C# M原铁水的硅含量太低了点,可以适当提高,生铁加入量可以降低,过高的生铁加入量干灰铁不是好事情。
    : _9 ?' `# x/ c7 D" x8 l/ ~增碳剂 ...
    - A; P! l* h2 t$ A# M. A& \: }
    好的,初硅1.3和原来高比例生铁时差不多,我再调高试试,生铁量正在逐步降低;$ I, ]. V% B: k7 U
    增碳剂是石墨化的,上月进了一批锻煤,已经停用,采购增碳剂我们只能提下建议。。' R8 g! _& W4 X" `4 G8 Y/ s3 F% y/ f
    请教两个问题:
    8 L1 Y' W' d+ J" \8 A4 r' r6 T1、增碳剂操作要点:现在我们是分批加入,高温静置,还有需要注意的吗?
    & i9 Q6 V* X( f2 X' @2、粉状增碳剂有哪些危害?现在发现烧损较大,首包和末包的碳量差0.1左右。
    6 }$ f- p) O' ~+ n4 ~* z6 B多谢啦!!
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    2024-11-16 09:22
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     楼主| 发表于 2017-5-18 16:34:14 | 显示全部楼层
    lonelywing 发表于 2017-5-18 13:32
    3 r! p6 U; ?% y- E, E3 L) D硬度低是你熔炼工艺问题,所谓“缩陷”是造型工艺问题。
    * f$ V7 `; p$ w$ k
    产品生产多年了,废品应该和熔炼关系较大。

    点评

    不知你原来熔炼工艺咋样,但是熔炼工艺一变,原来的造型工艺就有可能配不上套了。缺陷都是出在冒口附近,可以考虑把冒口截面做小2/3试试。  发表于 2017-5-18 17:03
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    开心
    2024-11-16 09:22
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     楼主| 发表于 2017-5-18 16:35:58 | 显示全部楼层
    潍坊铸造工 发表于 2017-5-18 16:01  z3 ^& _5 A7 ~  X& j$ V% }6 Z3 I8 T
    废钢和生铁里面的合金元素低,除非你用的废钢很杂或者合金高,不然更改配比后,合金一样,回炉料降低硬度也 ...
    # x* W3 d) j  Y7 {* |. w
    废钢很正规,Q235和部分20Mn2。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-11-16 14:36
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-5-18 16:46:40 | 显示全部楼层
    看不出你的产品结构,我就觉得过孕育肯定会导致缩松,一般孕育不要超过0.5%。
  • TA的每日心情

    昨天 12:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-5-23 12:06:53 | 显示全部楼层
    看照片产品应该是箱体类的,考虑下硅碳比呗
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-11-19 21:56
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-5-24 11:59:13 | 显示全部楼层
    孕育量的比例都说过了,赞同(0.25-0.5)。  条件可以的话,可以买高锰废钢试试。硫的话,0.06,不考虑。
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    开心
    昨天 18:10
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-5-25 09:45:09 | 显示全部楼层
    1. 上周更换了增碳剂
    复制代码
    仅仅是更换了增碳剂以后才出现的问题吗?如果是,那就在增碳剂上找原因~
    1 H( S, B3 c+ q2 X' Y. k# |
    0 F4 u# r$ Q& O
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-6-1 15:56:13 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-5-25 09:45
    ; s, |" {+ G# e仅仅是更换了增碳剂以后才出现的问题吗?如果是,那就在增碳剂上找原因~; ^) s  d+ v7 M, s. W* t
    ; ]/ r2 }! H/ O5 E! }. o, p3 M
    ...
    $ g+ F' T; k& D4 L3 Z
    多谢版主指点!
      z1 h$ i, R8 t7 d9 B7 Q* m' W0 A6 r" L最近反复考虑了下,增碳剂原料和熔炼工艺是主要原因,其他因素相对次要。! ~( E: [! E0 `( h' _. U. ^: R3 f$ c- l
    刚开始用的第一批原料效果最好,问题很少,后来的两批品质低,反复折腾,已强烈建议采购正规厂家的产品。
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    开心
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-1 16:01:50 | 显示全部楼层
    wzt1258 发表于 2017-6-1 15:56+ x3 Q) G6 W4 c8 |* _( G
    多谢版主指点!) h# ^% o) m+ {% A; C* f4 I' `
    最近反复考虑了下,增碳剂原料和熔炼工艺是主要原因,其他因素相对次要。+ J; k3 y& X  |2 m# M
    刚开始用的第一 ...
    * H0 S4 w5 ]  v2 M' ?) O
    所以说,铸造的环节太多,可变因素也多,对于出现了问题,必须用排除法逐一分析~
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