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[求助] QT450-10产品缩孔

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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-9 08:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    汽车配件,QT450-10,缩孔照片如下:
    1 d6 A7 z9 s+ n! B( F 540866764766635170.jpg 435814720246871368.jpg ( p5 y3 }9 J; d) U) C" ~$ g

    8 g) ^- S5 h. s- ~. k' m生产工艺:C%3.75-3.85;Si%2.4-2.6;Mn0.30-0.35;Mg%0.037,浇注温度1432,末箱1357,浇注过程用时6分钟;水平造型,砂型硬度大于85.4 v+ f% \- l2 n

    * m' y2 ~0 D  S% k模具工艺如下:: [. i7 y7 ^) q
    IMG_20171117_091233.jpg
    1 v, v% B# |# F7 M5 @/ k问题描述:此产品之前做没有缩孔缩松,探伤无缺陷。近两天出现了20%的缩孔,缩孔无规律。烦请各位大侠帮忙分析一下对此缺陷的看法。
    9 K2 s1 O1 r) p8 u
    540866764766635170.jpg
    124265562924329216.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-9 09:00:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-9 09:03 编辑 : G" `& x6 E: L1 m8 D1 u: K9 x+ |

    # t# a% O" X7 z7 H) I5 c如哪都没变.看一下金相和以前的对比一下.再查一下配料和原料有无变化.这种明显的孔,应与铁水有关.
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-9 09:54:49 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-9 09:00- H; \" N) i4 R" n# \, c  _
    如哪都没变.看一下金相和以前的对比一下.再查一下配料和原料有无变化.这种明显的孔,应与铁水有关. ...
    . N  L+ X$ |; e7 Q& z0 y( t
    我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。
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    2018-1-24 09:37
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-9 09:58:50 | 显示全部楼层
    个人认为:1.从工艺上看,冒口顶部无缩管,请先锯切冒口,确定冒口补缩效率;2.查看正常产品和冒口颈缩孔的冒口补缩情况是否相同;3.冒口颈过大造成最后凝固,可以适当减小冒口颈;4.查看与冒口连接的入水口是否过厚,造成前期冒口无法起到液态补缩作用;5.入水比例是否合适,是否冒口处入水少。
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    2022-10-23 04:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-9 10:00:35 | 显示全部楼层
    taoyuan 发表于 2017-12-9 09:54
    ) T" @0 n7 P9 L+ O. h/ O. y我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。

    0 U' A& `! \5 V* u: c) ?7 l我做铸钢比较多,但是这个球墨铸铁产品,如果有缩孔,有好几个方面的原因,第一,此处的浇口看起来比较大,作为球墨铸铁的产品应该设计成扁平状,要比铸件早凝固,尤其是靠近铸件的地方,建议适当改进,第二,型砂硬度,浇注温度,浇注速度,化学成分,都会对铸件产生影响,或者说改用了其他的生铁牌号,或者废钢加的多了,要排查最近哪些地方做了改动。
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-9 13:05:06 | 显示全部楼层
    甄清淳 发表于 2017-12-9 09:58, ?# ^% G, O! s$ {8 }
    个人认为:1.从工艺上看,冒口顶部无缩管,请先锯切冒口,确定冒口补缩效率;2.查看正常产品和冒口颈缩孔的 ...
    # O0 G+ N7 `! J. `
    切开的冒口如下:5 Q) M$ j" V5 W3 Y; k
    644142777468825817.jpg 406685258509285139.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-9 16:38:44 | 显示全部楼层
    还是要仔仔细细地检讨一下整个过程吧,哪儿都没变的话,是不会出现这种情况的,既然出现了这种情况,必然在哪个环节变了,否则不符合哲学的原理,也不符合过程量化管理的一般原则!
    " y8 y) a" O% ~3 V3 v  W+ w/ O2 L: U% o5 W" H1 M6 d! U$ l
    我只相信你没变的是浇冒口工艺,其它的都不敢保证!
    , m" Z: C$ N* G* Z. v3 D
    1 _- L, G0 L9 h) x逐项做前后对比吧,自己深入下去,不要随便听信车间的反映~
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-9 16:38:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 15:13 编辑   Z0 Z4 i$ c2 Q
    taoyuan 发表于 2017-12-9 09:54: b  N% b+ k" s* Q( i1 Z
    我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。
    ) {" B! H+ `7 [. i7 D4 z; Q8 P
    0 h- `" L& U$ }) _
    1:这个缩.另一个没缩.看一下两个有什么区别* d9 [6 U2 V, n4 v, v4 p; ~
    2:如果以前没有,突然有,应是浇温低的影响
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-9 21:53:00 | 显示全部楼层
    以前没有问题能通过检测。成分估计你也对照过和原来相差不大。但是现在一下缺陷这么多,那么原材料方面呢?特别是生铁方面。尽管配方一样,但是如果更换厂家或什么的很容易影响到铸件的补缩。考虑到近期生铁供应商由于环保影响的问题,估计生铁方面的可能性大
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-9 22:12:37 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2017-12-9 21:53
    % B+ h# @  W/ O# K, N1 }+ @7 g以前没有问题能通过检测。成分估计你也对照过和原来相差不大。但是现在一下缺陷这么多,那么原材料方面呢? ...
    & J/ W# V, Y. B4 _  g& m4 O, l
    感觉不是用生铁熔炼的,应该是用合成工艺~
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 08:06:30 | 显示全部楼层
    冒口没有明显的收缩,铁液孕育剂加大一点,
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 10:22:43 | 显示全部楼层
    xiayaxi 发表于 2017-12-10 08:064 j" H" o# J. {1 v
    冒口没有明显的收缩,铁液孕育剂加大一点,

    ) i( n$ p5 X2 G7 M  z6 o关键是前后的差异点没有找到,究竟在哪个环节哪个因素变了,孕育处理工艺变了也会导致、孕育剂更换了也会导致,当然,导致异常出现的因素太多了,所以要抓住矛盾的主要方面!
    2 ?4 ^$ P* ?& H  D0 Q
    % c7 x/ L5 E: N: }所以说,搞铸造,缺陷分析很重要,导致出现缺陷的过程分析更重要,对症下药才是正道!% q, H  _, s5 T& Z7 `8 E; A
    % }4 K! y0 d* E* Z- I( |
    我还是这句话:做好产品的最根本的原则就是量化管理+过程控制
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 12:08:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-14 03:15 编辑
    # e6 A0 G, ~% e! N' u  y, b6 }: y+ j4 d  }
    你的问题主要在于.
    % j! t5 G) q$ h/ k  ~  a& `  s1:冒口模数低.细高.在浇注后.冒口先导凝固作用大.将冒口的最后凝固区下压到接近冒口颈处.如果浇温低.就可波及铸件本体.
    % d! j1 `. A6 _; g- E" l; R2:冒口颈没开在最后凝固区.而是偏上.可从冒口的切面的颜色看.在黑.白区的交界处.要把冒口颈下移.开设最后凝固区附近.把冒口高度减低.增加冒口模数.
    * V+ O! v. n: ~6 n, X$ [5 u3:冒口颈的模数大于铸件冒口颈毗邻的铸件模数.计算一下.冒口颈的模数应为铸件此部位的模数的0.67倍.均衡凝固的自补效果才能奏效.做为450-10.应当充分运用.. |5 z9 g1 p- h6 S
    4:其它坛友的加强孕育.也是很有道理的.

    点评

    董工,这个从浇注系统看,是热冒口啊!并且经过搭接后进入冒口!  发表于 2017-12-10 20:58
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 13:53:35 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-10 12:08; T% `* q9 p% Q0 {9 J; y0 [& P0 g
    你的问题主要在于.你用的是冷冒口:& e" z6 f; A+ S. T3 w
    1:冒口模数低.细高.在浇注后.冒口先导凝固作用大.将冒口的最后凝固区下 ...

    . F3 E2 I+ C9 p3 a! \% V" B分析的很对,同意!但,就像楼主描述的,同样的工艺,以前做完全没有问题,所以我认为主要的原因不在这方面~
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 14:56:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 15:12 编辑
    " x$ E6 ?$ L7 Z, l0 Q- `
    老翻砂匠 发表于 2017-12-10 13:53
    9 Q$ M( y# N4 @) ~" z$ F9 h分析的很对,同意!但,就像楼主描述的,同样的工艺,以前做完全没有问题,所以我认为主要的原因不在这方 ...
    " [$ D5 c0 N8 s; [
    - n8 X9 c& t! ~" U& z
    是的:
    % d  o" c) v2 u2 M1:一个件有缩孔.一个件没有.! ~: `4 \. }/ v' w' ]% E
    2:以前没有.现在有.
    0 [2 u' @2 Y) x( ^这说明,楼主的浇.冒口设置.导致把缩孔的出现几率大致出现在冒口颈附近.也就是说,这套浇.冒系统很脆弱.
    , u! o4 |1 X- H- Q* p2 |当浇温低时(应当不是一炉件都会出现缩孔).孕育衰竭时.成份不稳定时.都会出现.3 g. t' G% n* [; E3 {. c. m$ c$ Q1 \
    解决问题其根本方法.还是要对浇.冒系统进行改造.试一下.
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 19:26:04 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-10 14:562 x% |: j  {1 l# x% ?: U6 u0 Y# H; v) W
    是的:( Q1 ^8 y; M  l. S
    1:一个件有缩孔.一个件没有.
    7 \* H. ~9 F& W' h2:以前没有.现在有.
    , T$ g% |# \6 S. x- l2 t# T
    如果分析的再仔细点,先浇与后浇的分开来,再结合浇注温度,这个问题应该很容易找到问题点了~
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-10 19:48:42 | 显示全部楼层
    我有点怀疑原先铸件内部情况了,虽然楼主说原来好的,但是有没有解剖过铸件检查?或者经过探伤检查。
    $ Z& q0 J, ^: r2 X' |0 \如果原来只是简单目视合格的话,那冒口颈的尺寸冗量太少。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 20:16:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 20:34 编辑 7 [, `' R3 a  M6 v/ P
    fbi-2008 发表于 2017-12-10 19:48
    ) g, T  g! w, T  o我有点怀疑原先铸件内部情况了,虽然楼主说原来好的,但是有没有解剖过铸件检查?或者经过探伤检查。0 a8 {9 O% k" C7 s) ]) x+ d
    如果 ...

    $ s2 X, V! L. h3 f4 k! [6 J1 }! @$ q3 U
    是的.怀疑另一件是否缩孔在铸件里呢?如是.那这个浇.冒系统真得重做了.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 21:02:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 21:36 编辑 ; J. I! x5 B! f0 o0 i
    5 w$ W1 \' y: H+ E5 {1 V- M
    董工,这个从浇注系统看,是热冒口啊!并且经过搭接后进入冒口!-----对的.不好意思. 3 P( @/ }6 E+ ]& U
    ; F0 `' O# H5 @5 o) j, h6 B4 W6 @
    如是这样.那就是浇口部过热.过水流量过大.另一个件缩孔应在件内.
    : t" L9 d8 X$ W" \9 s
    0 @. @$ Z9 o2 R那还是冒口先导凝固.把缩孔压在冒口颈或件内.
    ) L+ D  P8 T- H减少后浇口流量.增大前浇口流量.
    * K6 h9 m6 L$ l9 g% y5 o' b. j% \  `* |$ J: O7 Y+ U
    截图01.jpg
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    2018-1-24 09:37
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-11 14:14:40 | 显示全部楼层
    冒口上部没缩,连液态补缩痕迹都没有,说明冒口补缩作用较差,浇、冒口设计有问题,此浇注工艺容错性差。一个冒口补两件一个有事一个没事,检查一下另一件铸件内部是否有缺陷。以前干时没问题,以前用此工艺生产了多少件?如果以前批量干没问题,那么看模具最近有无维修记录,模具没变,那就在原材料上找问题吧。
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