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[求助] 缩孔与砂孔

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  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-3-24 17:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    这个缺陷,是砂孔呢还是缩孔。铸铁件加工后发现的,内腔竖直的圆弧面,在冒口颈位置或附近,冒口颈都是经过人工修整过,同时发现该处的正上方端面有砂眼。
    8 U; T* a) l# P
    IMG_0384.JPG
    IMG_0385.JPG
    IMG_0383.JPG
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-3-28 08:25:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-3-30 20:14 编辑 7 ?* X" q( u3 \) P' g' v; ~0 e

    & [( }/ Z9 F  K! D- ?希望均衡凝固理论提出者,和2017中国铸协铸铁凝固及专有技术研讨会上的均衡凝固理论讲述者.在这里交流一下.你们提出理论的试验数据是什么?不要再谈那张涨.缩相抵座标图的虚妙和100度水和冰共存模型的荒诞性--.
    5 c7 d) M7 ]+ j# y  Q' x% R. q如谈不出,就希望再宣讲均衡凝固理论时.要有的放矢,不要再混淆视听.谈清此理论的有限适应性,别盲目宣传.误导新人.害同仁,损害自己声誉.....
    ) H, i: ?) \7 ^( [! j令人费解的是.这种蹩脚的理论.在每次铸造理论的会议上,仍然是拔得头筹的开篇文章.大师们也是欣然赞赏,推而广之.....
    - n  y% G$ T( h! R3 e
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    开心
    7 分钟前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-3-24 22:20:50 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-3-24 21:48( Y% \0 U9 X$ F5 @) X( Y- P8 z
    周末了不在现场没有弄到图片的。我觉得冒口模数是够大的,应该是冒口颈的位置或者大小有问题。发表这个就 ...
    , h! h/ g; W9 U- w2 Z
    有没有尝试过将冒口变成明冒口,且浇口通过冒口,这样就提高了冒口的补缩能力,型腔的顶面设置几个出气孔。
    ; ?: [* \: t# g1 ~6 H; n9 E- u" @/ @7 m, e
    这样就完全按照顺序凝固的原理设置工艺了,相对来讲比较保险~$ e! ?: {2 A- d0 Y7 S
    ) u5 r* _) ^8 l9 z& O. v
    个人意见,欢迎大家继续讨论!

    点评

    陈工有过以上建议的经验吗?据我的经验,这种方案对熔炼质量和浇注温度的要求是比较高的  发表于 2018-4-24 19:44
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-3-24 17:57:14 | 显示全部楼层
    感觉应该是缩松,尤其是第三张图片,如果允许的话,将工艺图或型板上传一下,以做确认,毕竟已知条件太少了!
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    2017-12-29 21:12
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-3-24 18:32:13 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-3-24 17:57" E; J6 V: L" d( ]
    感觉应该是缩松,尤其是第三张图片,如果允许的话,将工艺图或型板上传一下,以做确认,毕竟已知条件太少了 ...

    ' t$ u9 u2 o' o8 a5 l) J0 X不在办公室没有没办法弄工艺图。只能简单画个示意图,铸件大概的轮廓形状是这样,外边还有一些筋。只有一个冒口颈在铸件内腔进行补缩,内浇道在冒口颈的另一端。冷冒口,QT500,铸件三十五公斤。11件中出现2件问题件
    122.jpg
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    7 分钟前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-3-24 18:55:28 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-3-24 18:32
    2 a7 d( V: r: I1 p1 c不在办公室没有没办法弄工艺图。只能简单画个示意图,铸件大概的轮廓形状是这样,外边还有一些筋。只有一 ...
    ; `; i  y2 G+ ?" L
    . T" P0 o8 b! t! ]# q  n( E
    壁厚多少?感觉这个工艺有点问题,冒口这么设不符合凝固原理,且有必要这么大吗?
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-3-24 19:07:22 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-3-24 18:55
    % J/ F2 `5 d1 z壁厚多少?感觉这个工艺有点问题,冒口怎么设不符合凝固原理,且有必要这么大吗? ...
    % m, @$ b6 p1 o- Z" r- D0 Y9 _
    冒口不算大,铸件内腔156,冒口直径95.壁厚20到30吧。我们这样的铸件都这样设置冒口的,一般都是一个冒口4个冒口颈。近期类似的产品也有冒口颈位置出现缩孔的。
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     楼主| 发表于 2018-3-24 19:11:30 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-3-24 18:55& f; B2 ]; X' p" H
    壁厚多少?感觉这个工艺有点问题,冒口怎么设不符合凝固原理,且有必要这么大吗? ...

    6 c( [7 I4 h- Z, z5 Z5 Z  K前辈你对这个冒口颈缩孔,倾向是冒口补缩不足还是冒口颈没有及时封闭呢。
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    开心
    2024-10-17 20:04
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-3-24 19:32:04 | 显示全部楼层
    缩松( C) N6 d2 h* _/ n  J+ i# r0 _
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-3-24 19:37:45 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-3-24 19:48 编辑
    $ n6 O( i9 K* h
    卡不死 发表于 2018-3-24 19:07# p7 c6 x( e4 u- z  Q; Z( A
    冒口不算大,铸件内腔156,冒口直径95.壁厚20到30吧。我们这样的铸件都这样设置冒口的,一般都是一个冒口 ...
    ( c, b& o% |4 A  T

    ; x# _3 d" Q% c% ]! ?" {近期类似的产品也有冒口颈位置出现缩孔的----以前没有么?铸件材料牌号.?
    3 f; N2 H* m! M5 o
    8 v, v( m8 B! L

    点评

    他讲了,QT500.  发表于 2018-3-24 19:45
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-3-24 19:44:10 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-3-24 19:07
    ) I! b9 [2 l) P: k1 `冒口不算大,铸件内腔156,冒口直径95.壁厚20到30吧。我们这样的铸件都这样设置冒口的,一般都是一个冒口 ...
    # Y' }) j4 P4 s0 @
    四个冒口颈,内浇口呢?这种工艺,以前一直没有问题?只是这次出现2/11的缺陷?
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-3-24 19:49:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-3-24 20:33 编辑 ' Y/ [/ W. x9 a6 i
    老翻砂匠 发表于 2018-3-24 19:44
    3 ~* l* O! O( z' U5 k" x5 l四个冒口颈,内浇口呢?这种工艺,以前一直没有问题?只是这次出现2/11的缺陷? ...

    1 C/ j: F  E, ~: f6 C9 X+ G) W1 Z
      Y5 ]: y5 H2 l/ H- X不好意思,光看第一贴了.
    ! `) {, U5 [% D$ f% p5 f6 d- w+ g$ n* R
    1:这个工艺图是实际的尺寸么,是否是示意图.如是,还真不好分忻.,拍个浇.冒口图片吧.
    " W0 ]9 k: P, @* R0 t2:现在是2/11的废品.那原来没有么.& x6 C# E% w8 t! n4 ?0 {
    又是一均衡凝固的例子.# k3 [3 h1 P8 J- B: ?: L
    - i) t: B+ W8 V) S$ a- g
    总体看,-:8 L8 W9 O7 k  {  H# I& [2 \( \% d7 ~
    1:是冒口颈缩孔.6 i- H( d  N' W; F0 @
    2:冒口颈设置位置不合理.
      |) d) g$ q  Y  {6 z/ h9 ~3:铸件.冒口.冒口颈模数不知.做为均衡凝固的设置,除对铁水球化要求外.这是一个重要数据组.
    & ]" i" o2 f0 |" y* ~4 T& n, `; l4::如果原来没有.最近才有.如果是习惯性设置.用亦可.如才发现.查一下铁水.是孕育问题,还是浇温问题?
    7 G$ `' f# l& [; k0 K; C& O
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    2017-12-29 21:12
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     楼主| 发表于 2018-3-24 21:23:25 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-3-24 19:446 Q, e! [6 A5 M
    四个冒口颈,内浇口呢?这种工艺,以前一直没有问题?只是这次出现2/11的缺陷? ...
    ( d. r/ T9 f0 w9 ?( \* N1 E
    结构类似的都是这样的一个冒口四个方向带冒口颈的工艺,某些产品搞不定最后只能用保温冒口。都是冒口放在铸件内腔的,内浇道从中间的那块板进水,也就是说冒口是冷冒口。这个件原来也是4个冒口颈,因为冒口颈有缩孔,所以改成一个冒口颈去做下试验,同样也有缩孔。我初步认为是冒口颈小了导致,因为这次试验是收工修砂型的,冒口颈大小会不一致。2 X8 j* Q+ v" a$ K
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-3-24 21:28:57 | 显示全部楼层
    这种工艺有点不伦不类,要么老老实实地按顺序凝固原则设置冒口,要么把好参数按均衡凝固设计,但有风险,同意董工的建议,看看实物的照片吧!
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    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-3-24 21:37:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2018-3-24 21:38 编辑
    - s1 t2 x3 D, G/ D7 |0 r& F; o. |( M& }' d
    看不懂冒口能起到什么作用,以前很正常?
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     楼主| 发表于 2018-3-24 21:48:27 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-3-24 19:49/ j5 X- P* \4 {4 |( Y- S
    不好意思,光看第一贴了. $ ?- q' e4 c6 k
    ; d, S# G4 g# g$ Q& Y
    1:这个工艺图是实际的尺寸么,是否是示意图.如是,还真不好分忻.,拍个浇.冒口 ...

    / q# L* h5 k" Y, y% E$ ?; L7 k周末了不在现场没有弄到图片的。我觉得冒口模数是够大的,应该是冒口颈的位置或者大小有问题。发表这个就是想请教类似冒口颈缩的情况,如果单单从冒口上应该如何去优化冒口补缩,比如说是加大模数还是减小模数。2 A, J" \% [- j( ?

    * P2 e( ^  c% i
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     楼主| 发表于 2018-3-24 22:18:59 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2018-3-24 21:28
    ! ?  k) e- B+ L' d7 ?1 z这种工艺有点不伦不类,要么老老实实地按顺序凝固原则设置冒口,要么把好参数按均衡凝固设计,但有风险,同 ...

    $ O7 o$ F- ]5 I2 `何为不伦不类。我司这个类型产品很多,产量也很多,都是这样的工艺,大多数是没什么问题的。
    $ ]1 N9 V, P) [) m: D5 g这种产品有些壁厚较为均匀的也试验过不放冒口也成功,但是对于生产线的,没人敢冒风险,现场条件如变化了会导致导致批量报废。7 j# W* t$ a" V
    搞顺序凝固,冒口的去除是个大麻烦,如果一天要做一两千件,后处理怎么搞得完。
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     楼主| 发表于 2018-3-24 22:21:48 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2018-3-24 21:37- @+ d  i. K+ G6 U6 r
    看不懂冒口能起到什么作用,以前很正常?
    2 `9 B* e$ q) K: W$ R& o
    你意思是冷冒口没作用吗?我们有些产品缺了冷冒口就是不行。
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     楼主| 发表于 2018-3-24 22:27:18 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-3-24 22:20
    0 ]' v7 L% x. @' Q有没有尝试过将冒口变成明冒口,且浇口通过冒口,这样就提高了冒口的补缩能力,型腔的顶面设置几个出气孔 ...

    ' C7 |+ e1 z. U  |) Q+ ^这种产品我也见过我厂对面的厂的产品是这样设置冒口的,跟你说的一样直接把冒口做通,从冒口浇铁水。
    7 r% H3 C8 E- V& Y2 p  c1箱四件要浇4次,必须收工浇注。对于保温炉浇注的就难了,生产节奏也慢。
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-3-24 22:31:52 | 显示全部楼层
    周末就这个贴最活跃了,哈哈。感谢前辈、大侠们热情回复。
    3 l9 d7 C; \! s6 N, z还有个问题想问,球铁如果铜加到0.6,对铸件缩孔的倾向有增加吗
  • TA的每日心情
    开心
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-3-24 22:33:21 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-3-24 22:216 |0 @) Z" x6 _( m
    你意思是冷冒口没作用吗?我们有些产品缺了冷冒口就是不行。
    / S1 B* |# N* R
    冷冒口多少还是有补缩的作用,只不过比热冒口要差不少,像许多复杂件必须要设置局部冒口,这都属于冷冒口,,同时对于溢流和冷脏水的收集也有一定的作用。5 a( {) ]; U/ ], v0 O. Z8 r3 _4 {& g

    8 q" F; L  R, M( J# m6 j6 N而这个铸件的冒口与浇注系统设置,对于整个温度场的热平衡不是很理想,问一下,有没有做过凝固模拟观察?
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