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[分享] 关于盘体铸造,小浇口,无冒口的工艺介绍

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    开心
    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-2-27 09:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 铸冶艺人 于 2010-3-1 08:51 编辑

    以前说过,要把这个工艺介绍给大家,主要目的是介绍此件工艺的特点,非常典型。机床附件,卡盘体,尺寸从小到大,,即盘体直径从50-1000毫米。(图片为240毫米盘体),材质,灰铁300,强度要求严格,每包铁水取试棒,试棒不合格,该包铸件不合格。粘土砂干型,照片是上箱,下箱是简单的平面。产品为国家银质奖,环球牌卡盘。质量管理要求严格。熔炼设备,冲天炉,非常规范的操作,炉温在几十年前就要求很高,但是当时冶金焦,最好出炉温度也在1450以下。
    工艺特点,很像均衡凝固,小的内浇口盘体浇注工艺,内浇口如图只有两道直径不到1平方厘米的面积,大的,分四道,或者八道,从圆周围均匀进入型腔,保证各处温度均匀。没有冒口,连出气冒口都没有,浇注时间较长,温度低了,都浇不进去。表面水基涂料,铸型烘干前,简单漏模机造型后沾涂。石墨涂料。下箱为平面,也要烘干整个铸件全部在上箱,注意不要跑火。铸件全身加工,不允许任何气孔,砂眼,缩松,甚至连颜色不一样都报废,每件铸件还要打硬度。
    熔炼冲天炉是非常严格管理的炉子,国内铸铁熔炼专家多次亲自指导,有严格的风量,风压控制和记录。冲天炉从修炉,尺寸检查,配料,熔炼记录,浇注记录,炉前三角试片,碳硅仪检测,等等。铸造焦使用以前,配料入炉碳量在2.8-2.9%,废钢配入45%左右,铸造焦使用以后,入炉碳量在2。8%以下,废钢配入在50%左右。由于是灰铁300,炉前孕育量很大,炉前有专门的孕育剂烘干炉,保证烘干至暗红色。孕育剂为75硅铁,近年使用少量含钡孕育剂添加。
    此工艺在全国机床附件厂通行,特别是烟台机床附件各厂和内蒙呼和浩特等地,都是如此工艺,88年开全国性会议,呼和浩特厂冲天炉班组被评为QC管理先进班组。他们的冲天炉炉料,都经过除锈。
    图片为胶卷照片,数码相机翻拍,不是太清楚,但是能说明白问题。以此来对比目前很多知名铸造工厂,对风电大件,在合适的高温下,延长浇注速度,实现小的冒口和少量使用冷铁工艺,有很重要的可比性。
    补充一点,就是此工艺为粘土砂干模铸造,大量使用树脂砂工艺以后,肯定带来一些变化,照搬是不行的。粘土砂属于无机粘结剂,而树脂砂属于有机,高温铁水进入树脂砂型腔,有机物燃烧,使初期进入的铁水,在型腔里面路径最长的铁水,含气,含夹杂物最多,一定要在出气冒口溢流出来,否则铸件上表面缺陷很多,这是树脂砂的工艺特点。
    盘体铸型1.jpg
    盘体铸型2.jpg
  • TA的每日心情
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    20 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-10-25 20:15:17 | 显示全部楼层
    Ti这个金属对于球铁来讲,能起到反球化的作用,然而对于蠕墨铸铁,加少量的Ti还是有好处了,促进成虫。Ti还有一个好处就是能有效地提高铁水的过冷度,所以要想获得D型石墨的话,加Ti是必须的。
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    2021-7-26 14:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-2-27 10:48:13 | 显示全部楼层
    工艺可以,就是粘土砂干型是淘汰的工艺方法,只能借鉴吧。
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    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-2-27 16:19:10 | 显示全部楼层
    砂型的类型真的是制约着某些类型铸件的工艺,不知道一般工厂都使用几种主要造型材料
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    2021-7-26 14:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-2-28 07:33:04 | 显示全部楼层
    回复 3# dengniaiwo75


       现在一般工厂使用的是粘土湿型砂、树脂砂、水玻璃砂,适用范围较大,干型已经不多见了,也是国家明令淘汰的生产工艺,用其他如树脂砂、水玻璃砂代替了。
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    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2010-2-28 07:55:46 | 显示全部楼层
    回复 4# 二月天下
    这篇工艺介绍,主要是该工艺的典型性,目的是文章的最后一句话,对今后其他工艺有参考性。
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    2021-7-26 14:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-2-28 08:03:39 | 显示全部楼层
    回复 5# 铸冶艺人


        是的,我们通过对该工艺了解、思考,借鉴其成功的原理,来指导现在的造型材料生产工艺。
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    昨天 08:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-2-28 14:02:49 | 显示全部楼层
    “对风电大件,在合适的高温下,延长浇注速度,实现小的冒口和少量使用冷铁工艺”这是关键啊
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-2-28 23:04:31 | 显示全部楼层
    我们生产灰铁盘类铸件基本采用无冒口三角型内浇口生产,现都以成功实施.球铁目前还没有成功,主要是没有解决铁液亏空问题.希望大家探讨球铁补缩困难的解决方法.
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    2022-8-9 11:10
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-1 10:21:52 | 显示全部楼层
    请问一下艺人老师:
    45%的废钢加入量,如何做到入炉碳量2.8-2.9%
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    2021-7-26 14:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-1 10:46:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 二月天下 于 2010-3-1 10:49 编辑

    回复 9# 攀登者


        是出炉还是入炉的碳量?冲天炉还是电炉?
  • TA的每日心情

    2015-8-3 08:14
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-3-1 14:56:39 | 显示全部楼层
    主要是没有解决铁液亏空

    8楼,"铁液亏空"是指什么.
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2010-3-1 18:30:22 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2010-3-1 18:52 编辑

    回复 9# 攀登者


    对不起,时间久远,是我说错了,应该是入炉碳量在1.8-1.9%。谢谢你得指正!!!
    我把88年的配料计算表找出来,抄写在后:本溪生铁30%,诸往生铁5%,300回炉料20%,废钢45%,入炉碳量2.12%。灰铁300配料。
    灰铁250配料:两种生铁34%,200回炉料34%,废钢32%,入炉碳量2.683%。
    当年炉子增碳率不像现在。
    再次抱歉,记错了!!!入炉碳量1.8-1.9%可能是使用铸造焦以后的配料。

    该用户从未签到

    发表于 2010-3-1 21:34:48 | 显示全部楼层
    赵工,又干小件了?
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-2 14:11:28 | 显示全部楼层
    感谢艺人老师的配料单!
    以前做过柴油机的机体,灰铁270,5T热风冲天炉,用铸造焦,废钢加到60%,废钢是切头,入炉碳量不到1.8%,但出炉碳量总在3.1%以上,不知艺人老师做灰铁300时,碳量控制多少

    该用户从未签到

    发表于 2010-3-6 19:58:51 | 显示全部楼层
    可以借鉴一下,尽管我们使用树脂砂!
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2010-3-6 21:06:01 | 显示全部楼层
    回复 14# 攀登者
    你的配料很好,碳在3.1%是上限,如果回炉料加入多,强度没有问题,如果生铁加入多,3.1的碳就有问题了。
    近几年我多数是电炉合成灰铁300,废钢加入60-90%,在论坛上说过此事,这样强度更高。
    你们冲天炉也可以多加废钢,前提是焦炭固定碳要高,加入废旧电极石墨块和块状碳化硅,同时也要加硫化铁,焦炭好了以后,硫要低于0.05的,对孕育不利。条件不足,可以继续你们60%加入量。
    冲天炉熔炼,可以把生铁里的钛氧化掉许多,使氮强化基体的作用明显,强度比较高,但是生铁质量也要控制,钛含量不要高了!!!
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    开心
    2022-8-9 11:10
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-7 14:12:38 | 显示全部楼层
    关于钛的作用
    以前曾在一家生产高压线铁帽的日资企业看到,铸件热节圆处(十几毫米厚)有反白口,日方化验后发现钛有0。06-0。08%,认定是钛造成了反白口
    现在风电铸件比较流行,为了满足低冲的要求,希望钛含量在0。03%以下
    艺人老师讲过钛的作用,不知在工艺上如何控制
  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2010-3-7 22:01:26 | 显示全部楼层
    回复 17# 攀登者
    我在说灰铁300,钛的影响非常大,在我以前的帖子里有这方面的观点,你可以查查。
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-1-30 11:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-7-6 22:19:08 | 显示全部楼层
    回复 16# 铸冶艺人


        感谢艺人老师的帖子,我最近在查找生铁中Ti元素的资料,没想到在这里能看到一些。但是我的问题是出现在球铁中,因为更换低稀土牌号球化剂,考虑到了Ti的影响,希望能控制生铁中Ti元素的含量。不知道这样的想法是否正确。
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-1-30 11:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-7-9 00:15:33 | 显示全部楼层
    回复 19# RT-FLEX


        稀土能中和Ti的不良作用。难怪在改用了低稀土球化剂后,延伸率总是不合格。端口也有点像您的帖子中描述的那样,发灰。
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