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[交流] 请大家帮忙给点意见--缸孔麻点(石墨粗大)

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发表于 2011-6-1 11:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 无极之殇 于 2011-6-1 14:50 编辑 & T5 t" S1 o3 P( x5 V& _- B6 q, @

/ ^5 i& }0 x4 O# p. F' i 07TDDOAPDB}}QEL%KT7N[GY.jpg 未命名.jpg
; n0 ^/ s: ^2 ]( c8 J2 j  b最近我们厂生产的4缸缸体(HT250)在缸孔位置一直出现这种金相,宏观表现为缸孔麻点,石墨粗大,加工后石墨脱落。
+ S. N7 j( F( Y6 [* J生产工艺参数如下:9 w2 Q1 {8 b7 |9 b3 O6 m8 l9 q
配料:回炉料和废钢为1:2(6吨的中频炉),其余使用增碳剂增碳;
$ x# k# c4 |& ~$ O4 h 浇温:浇注温度为1420-1440---冬(1410-1430---夏),出炉温度在1510-1530,7 K5 k1 o/ O  [9 u, p
孕育剂:0.12%的45C(SiC),0.12%75SiFe,倒包孕育,孕育一次。后来改为加0.35%75SiFe麻点现象有所减轻,但金相一直没用大的好转。
- f. A+ a$ }% T# V 化学成分:C-3.2-3.5一般3.4,Si:2.0-2.3一般2.1,Mn:0.4-0.8一般0.5-0.6,P:<0.1一般0.04,S<0.12一般0.06,Cr:一般0.17,Cu:一般0.17,Sn:加入包内,800kg铁水包加0.3kg,因为光谱没用这个通道所以测不到。
1 @5 `2 H, c( y; f- k+ B! a; k  ]; q- W  `( w5 {2 S# N# I
初步认为:一是回炉料加入过多,二是孕育剂使用不合理(加入时间也很随意,有时倒一部分铁水加,有时倒铁水之前就加到浇包)! ~- H. L( c! [
/ [3 `, @9 l$ k2 C$ F  i0 T$ d
请大家帮忙分析下海有没有什么原因;
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-6-1 13:13:06 | 显示全部楼层
    孕育量3.5%?

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-1 13:17:05 | 显示全部楼层
    是做什么牌号的?你把碳含量降低点(3.1%左右)试试。

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-1 13:23:06 | 显示全部楼层
    3.5%还是0.35%?回炉料加人量取决于你的工艺出品率,进出不大的。首先考虑降低碳当量吧
  • TA的每日心情
    开心
    12 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-1 13:33:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 高山流水 于 2011-6-1 14:39 编辑
    / ^/ B( D: r0 U% L* g, j! e- T4 I
    % {7 r  [, Q( f5 D回复 1# 无极之殇 6 y+ D7 S4 ~2 @

    + S4 K# {5 q6 p8 a- j; R' E  A! }* |8 h2 t/ m0 _6 V: K: [
        什么缸体?什么牌号?都没有交待清楚。
    8 ^5 t( U- W* e( U另外,看你的熔炼工艺,不知是写错了还是真是那样?问题不少。
    5 s6 h, I; E8 h7 \+ \哪有3.5%孕育量的呀?碳硅当量也太高了。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-6-1 14:50:55 | 显示全部楼层
    很感谢大家的意见,确实写错了,孕育剂是0.35%。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-1 21:30:15 | 显示全部楼层
    回复 6# 无极之殇   j# s1 U8 u! C+ Y

    4 p, l  s: A2 s/ K4 R% h1 I. D2 s/ N, f9 C: @# x/ c( S0 A6 U& w
        采取高温静置试试,温度熔炼到1560,保温2分钟,然后停电降温到出炉温度,(如果没法降低CE,降低浇注温度都话)

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-2 00:02:38 | 显示全部楼层
    回复 3# yuewei1015
    6 `' z" c; f1 E
    % I7 i3 k  H2 y4 v, M  A# F( }5 O& E# c- l- o
        查一下铸造手册 你的碳当量应该是高了,而且高很多
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-2 08:55:16 | 显示全部楼层
    个人觉得问题还是出在孕育环节上。把碳化硅换成硅锶的孕育剂,量不变的情况下,作为随流加入。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-6-2 09:29:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 1234lixin 于 2011-6-2 09:37 编辑 9 a  C1 ?2 z6 h2 @

    % i7 S* k& D' C' i炉前c在3.35,炉前si在1.75,然后保内75si孕育一次,然后在锶硅随流孕育,不知道缸体大小和结构怎么样,建议浇注温度1390) y' f7 g+ O) ]! @1 S3 O
    还有缸孔本身冷却条件不好,所以金相差也正常。希望能看到楼主j及时反馈一下( |/ f6 q# K6 j5 r5 u
    刚才仔细看你的帖子才发现你的浇筑温度,明显抬高了不麻点才怪呢,难到你的缸体很小很小?

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-3 13:56:08 | 显示全部楼层
    回复 6# 无极之殇 ! R8 l, ?! b4 d
    $ S  U0 I8 y% S; N5 @& o! N
    " M) V- G& x- [- O
         兄弟,我们也是做这种类型的缸体,存在类似的问题,加工后缸孔存在小麻点,由于找不到具体的原因,我们称之为缸孔缺陷,做久了也会摸出一些门路,可能是由于晶粒粗大并存在显微缩松,在加工的过程中脱落导致的。
    # l2 n4 c# D, j针对你的情况,说几点:
    4 s" a& Q* e% a+ I% w1、这种缺陷的废品率占多少?2 ~$ V+ X' E, x$ T+ G/ h
    2、你的碳当量偏高,C3.4  Si2.1高了,加上孕育不好的话,很容易就石墨粗大了,我们的C3.3  Si2.0,强度达到250完全没有问题# W# p3 }; W. Z9 T8 m, \
    3、如果照你说的全部使用回炉料+废钢,使用增碳剂保证碳含量的话,如果你的增碳剂质量好的话,不会出现石墨如此粗大的情况,增碳剂一点要选用晶体度高的石墨增碳剂,这样才能保证足够多的石墨核心,保证孕育。还有就是你增碳剂加入的时间是相当关键的,最后留0.1%最后高温镜面加入,能起到很好的石墨核心作用了,加到0.2%就石墨粗大了

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-4 08:12:51 | 显示全部楼层
    回复 1# 无极之殇
    / i. L6 X# ?; E' {" g7 q: @5 s) X3 N" f& M  s- B

    2 r/ z+ |1 x9 j$ I' k% V    据资料记载,石墨很小,脱落后,肉眼看不见,看见的麻孔是加工时刮伤扩大的孔  S5 ^7 z) }" t4 h
    对它一是减少碳量,二是加o.1%钾.钠变质剂..
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-6-4 10:21:17 | 显示全部楼层
    回复  无极之殇 0 d8 }2 w9 u5 [, m. \/ X

    ) a2 v& D$ {* T/ Z% U4 V9 |# M5 \4 b
        据资料记载,石墨很小,脱落后,肉眼看不见,看见的麻孔是加工时刮伤扩大的孔; H( r4 O! L* K, Y' U1 s2 ]6 ~
    对它一是 ...
    + J0 ~6 B, U3 d& e( {7 Wychenpei 发表于 2011-6-4 08:12
    4 ]! Z0 f" e: G( f* K

    1 X* F* z! c' A. E+ I3 E, S. g2 w; Y( f4 c2 V2 N& |; M
        到处打广告,烦不烦啊

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-4 17:38:52 | 显示全部楼层
    关键碳高了3.1左右
  • TA的每日心情
    开心
    11 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-6-4 18:10:30 | 显示全部楼层
    [quote 据资料记载,石墨很小,脱落后,肉眼看不见,看见的麻孔是加工时刮伤扩大的孔
    7 |" _5 F& x4 y  ~% [对它一是减少碳量,二是加o.1%钾.钠变质剂..
    ( M% n0 @0 W( f( I% Z][/quote]+ C0 S  V5 ?- t$ X: s0 j3 f* c) Q6 j
    0 t+ ~, j) D" V( C" m+ y: i
    杨教授说的对,确实是这样的,我们通过加K、Na变质剂后,情况大大地改善了
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-12-18 10:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-12-23 20:19:03 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2011-6-1 21:30. Q& l7 x: c5 a' o
    回复 6# 无极之殇
    ; J/ \1 g: x1 L$ v- J
    您好,前辈,想请教下:温度熔炼到1560,保温2分钟,再出铁水,这目的是什么呢?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-18 21:08
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-12-25 08:11:46 | 显示全部楼层
    楼主如果碳当量可以调整,优先降低碳当量;
    6 N4 m: v" a1 S/ F% A& g: e& ~" |. I如果不能调整,建议增加点合金元素,建议把Mn调到0.7-0.8
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-23 22:58
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-12-25 22:49:08 | 显示全部楼层
    碳高锰低难怪石墨粕粗大。
  • TA的每日心情

    2017-12-8 11:36
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-12-26 10:11:58 来自手机 | 显示全部楼层
    友仨下子 发表于 2015-12-25 22:49
    ( y( s7 `" _; n6 M' I% S% s$ C( @4 n碳高锰低难怪石墨粕粗大。
    # R5 G1 J8 Z, e- k# ?& T
    碳高锰低为什么会出现石墨粗大?

    点评

    因碳高锰低会促进石墨化。  发表于 2015-12-26 23:02
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