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[求助] 球化率达不到80%

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发表于 2012-2-18 15:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 与世无争28 于 2012-2-18 16:18 编辑

圆柱体φ100X245+φ120X20+φ230X60。材料QT600-3。500Kg,树脂砂造型。中频炉熔炼,每炉熔炼时间35分钟,水温1540度出炉一次性处理,孕育硅铁是覆盖在球化剂上的,不再做二次孕育。约6-7分钟全部浇完铁水。浇注方式:φ100向上,直接从压边冒口里进水(用纤维滤网隔渣)。现在本体取样球化率达不到80%,且上端面10-15mm深度夹有细小杂质。所有元素及机械性能都达到国家标准。
请各位大师帮小弟分析一下原因,细小杂质是什么东西?怎么形成的(我们认为是铁水进到型腔后,变质元素还在反应生成的)?如何解决这两个问题!不胜感谢!
wai.jpg
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    11 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-2-18 16:00:31 | 显示全部楼层
    回复 1# 与世无争28


        上个照片吧,不然领会不到这,还有你们的球化剂和孕育量又是多少呢?
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    2020-10-4 09:03
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-2-18 16:21:17 | 显示全部楼层
    出水温度好高!浇注温度得有1430℃吧?为什么这么高?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-2-18 16:29:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 与世无争28 于 2012-2-18 17:18 编辑

    回复 2# 老翻砂匠


        球化剂用量1.2%,孕育硅铁4Kg。
    我们做的类似产品,体型只有一半大,所有指标都达标的
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-2-18 18:42:13 | 显示全部楼层
    回复 4# 与世无争28


       感觉件较厚,球化剂加大到1.3试试,孕育硅改为球化完后加入搅拌,如果还不行再试试其它防衰退的孕育剂

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     楼主| 发表于 2012-2-20 09:24:23 | 显示全部楼层
    昨天做了降水温的试验(1500保温10分钟),出现石墨开花,有漂浮现象。碳当量在4.7,硅2.4。分析原因:可能是球化剂利用率高了,残余稀土和镁太高。
    今天准备降碳降硅,放到3.4-3.5、2.2-2.3,碳当量降到4.2,球化剂降到1%,做一下极限试验!呵呵……
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-2-20 09:50:41 | 显示全部楼层
    回复 6# 与世无争28

    残余稀土和镁多少?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-2-20 15:16:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 与世无争28 于 2012-2-22 08:08 编辑

    回复 7# 老翻砂匠


        现在没有光谱,不知道残余量


    这么多人看过去,就没有一个人能给点意见吗?
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    2023-12-23 17:11
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-2-25 12:25:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 与世无争28 于 2012-2-18 17:18 编辑





      【  球化剂用量1.2%,孕育硅铁4Kg。
    我们做的类似产品,体型只有一半大,所有指标都达标的。】     相对大件来说冷却慢,按同样的方法操作,是会不好一点。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-2-25 12:59:06 | 显示全部楼层
    1  大件相对残余稀土和镁要多一丁点。2浇注温度高残余稀土和镁烧损大。3孕育处理改进。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-2-28 13:14:44 | 显示全部楼层
    回复 10# 908767132


        解决了!谢谢大家!
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