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[交流] 用消失模生产球墨铸铁的经验

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该用户从未签到

发表于 2012-10-5 19:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位:本人现正在生产一款离合器壳,要求材质为QT450-15,铸态不退火,消失模生产。生产中经常出现浇不足而报废(最后浇起来的一面严重波纹起邹或未浇足),比例较大。请高人指点

该用户从未签到

发表于 2012-10-5 21:50:17 | 显示全部楼层
回复 1# yyfsmr


    浇温是不是太低了。
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    2020-10-4 09:03
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-10-6 08:11:37 | 显示全部楼层
    本帖最后由 混元太极 于 2012-10-6 08:13 编辑

    浇温、浇注系统设置、负压、涂料、泡沫密度、泡沫种类、零件结构等都会有影响的,没有详细的参数没法分析。我们就用消失模做这类的铸件。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-10-6 10:19:36 | 显示全部楼层
    回复 3# 混元太极


        3楼及各位:我所生产的离合器壳单重35KG,每箱浇注4件,浇注系统带铸件单箱重约190KG,浇注时负压保持在0.38~0.4MPA,所用涂料与本厂消失模生产HT250材质铸件所用的一样(生产灰铁时没有问题)。
         我们灰铁件白模的泡沫采用EPS,现在因球铁件量还不大,白模仍用EPS,密度22.5~23.5G。
         这次生产时出水时在炉口测温度1580度(球化后没有测温),从出水到浇完每钵水的浇注时间控制在9~11分钟。
         浇注后出箱观察的情况是:浇注头水(最后浇满的一侧位置)成大起邹波纹状未浇足现象且面积较大。浇注有缺陷的面积铸件与涂料层成明显剥离(涂料一打就掉)。
         还请各位不吝指导。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-10-6 12:18:35 | 显示全部楼层
    消失模做球铁和做灰铁差别是很大的,不能按做灰铁的方法做球铁。
    球铁离浇口越远的地方缺陷就是越大。
    要测浇注温度奥。

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-8 21:35:35 | 显示全部楼层
    回复 4# yyfsmr


        分析,一箱四件,一个直浇口,四件肯定摆放不平,肯定有一件最低一件最高,水往低处流,最低处那件肯定沒问题,依次往上的铸件那就看浇注温度够不够了,还要看浇注那哥们会不会浇了,如铁水温度够大流浇还好点,如铁水温度低浇流小问题就来了。
    建议一箱就浇两件试试。

    该用户从未签到

    发表于 2013-1-8 14:18:10 | 显示全部楼层
    加快浇注速度,内浇口截面积一定要设计合理,
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