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楼主: 刘中华

[交流] 球墨铸铁浇注最后一包为什么总出现球化不良

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 19:46
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-7-17 15:52:35 | 显示全部楼层
    回复 20# 铸造小猫
    8 }  M# ^! x9 B8 S
    + a, |8 A' V( Y4 y- h& |
    2 z& b& r% Z$ d7 Y: b" n    最后一包 残留稀土 0.0145  Ti 0.012  应该都没问题  一直很稳定的值
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-7-17 15:55:27 | 显示全部楼层
    回复 19# 高大有 ; h/ x% t9 n: E1 N9 ~  P6 s# w
    5 p, c+ O( n- z' S4 _

    ! l! M9 `' E% R    整个批次 都球化不良3 ]) G# o* J, ]1 F
      没有添加回炉料+ Q8 ^, E4 k$ S% ~$ L% K2 C
      最终检测S 含量在 0.013~0.017 波动,炉前S 0.022~0.025左右
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    2024-9-25 09:51
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-7-17 16:16:24 | 显示全部楼层
    回复 22# 刘中华
    7 |# o2 a- o: @# DS0.013--0.017对于Mg残0.042左右是偏高了
    * @5 m+ D! N  l2 ~  @6 E7 cMg0.042,S0.013以下,如果壁厚不是太厚,不会衰退;
    ) u6 b+ [$ B+ f/ Y7 }* ?! rS0.013--0.017时,Mg0.045--0.055为好
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    2021-1-10 19:46
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-7-17 16:23:04 | 显示全部楼层
    回复 23# 高大有 / \+ z7 K; j9 |# Z- ^+ D
    ; b4 q9 D7 I7 \- H0 G
    0 A+ S, t, G( w) V, G# d* M+ j) b( l- h
        其实 球化反应最终成分的S 含量在什么范围最理想呢?????
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    奋斗
    2024-9-25 09:51
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-7-17 16:40:18 | 显示全部楼层
    回复 24# 刘中华
    ( z$ ]2 Z+ ^5 J$ P6 ^1 `7 r8 K2 c+ O2 F: A; Y! D$ ]

    , N3 t7 r; t; p- F' a5 l, J    壁厚一定时,对于球化后残Mg、Re与S有一对应关系,保证不会衰退,不衰退的对应含量就是合理的!
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-30 10:16
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-7-17 17:01:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dragon2009 于 2013-7-17 17:02 编辑 # i3 z; \2 R. c& D3 \% d8 |" o1 m

    7 q& {0 n$ h4 T1 u/ E你的工艺合理不合理,其他我就不说了,但就最后一包来说的话,给你个建议,一句话“包坑深度”!
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    2021-5-22 05:34
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-1-23 14:02:38 | 显示全部楼层
    处理后S含量多少?
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-1-23 16:24:30 | 显示全部楼层
    工程师2006 发表于 2017-1-23 14:02
    1 R: n5 T4 d! b) h$ D1 A$ Y  i处理后S含量多少?

    ( Z" f" o7 j7 w; e( D& J8 a8 j4 K: {挖出的旧帖,你没看完帖子就问?再看一遍吧
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    开心
    2017-1-31 13:22
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-1-25 22:30:01 | 显示全部楼层
    一般这最后一包是每炉的最后一包还是每天的最后一包。如果是每炉的最后一包有可能是炉体的倾斜角度问题,造成冲了球化剂了,这个你可以观察一下是否冲球化剂;每天的最后一包的话有可能是操作问题,因为员工这个时候是最松懈的时候,这个你也同样观察一下, v- r3 y( _# {3 Q' c
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    郁闷
    2024-11-16 14:36
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-1-26 21:58:02 | 显示全部楼层
    我一直在纠结你这个最后一包是什么定义,概念太模糊,你怎么测得的最后一包的残镁数据,浇注完毕留点铁水浇注一个光谱样吗?你还是在浇注最后一包前浇注了一个试样,你的含硫量你的残镁都没有问题,关键是取样的时机;你的孕育剂的加入量也没有问题,我比你的数据还低;整个过程和数据只是你明白是怎么回事,别人都是猜测的。
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-8-9 09:01
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-6-13 10:03:04 | 显示全部楼层
    无意间看到这个帖子,最近我们也是出现这样的问题,我们是浇注时间比较长,现在浇注时间受很多因素控制,不是很好解决,请问您最终找出是什么原因了吗?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-10-22 08:19
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-13 13:20:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 南山一品 于 2017-6-13 13:47 编辑
    6 t2 r. z  F. [: L8 i3 x
    平常 发表于 2013-7-16 07:46, ?6 M) e" B* Q# N5 J+ u/ s
    你的球化降温只有40度吗,能说来听听,你们是怎么做的!
    0 ~( J/ s# p" }; E' K% `! ^$ G

    5 r5 ?3 W) x* P在生产线上用一个浇包连续出铁,球化,浇注是可以的。每包间隔时间在12分钟左右。球化的降温也就30-40度。不过要注意浇包的温度。这时的浇包温度通常能达到1000度左右。要注意球化剂的加入时间。不宜超过30秒,另外覆盖的材料重量也要增加。4 A, }3 Q% ]9 }5 \: Q
    楼主说的应是每炉的尾包出现的问题。说明你们的过程控制有问题0 r* ]. I* _7 X0 |5 o# G/ q
    你这样做当心浇包温度过高而出现的浇包熔渣(筑包材料熔化),这种渣浇注系统、过滤网是挡不住的。小猫说的对。在不影响浇注温度的前提下,可采用多包轮流出铁的方法。就是降包温。将包温控制在在适和你们产品、生产效率、质量要求的温度范围内。增加球化剂的加入量不可取。成本高不说,对产品质量的影响很大的。(不可控)
    - w5 g3 I6 ~8 Y5 @老帖新回
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    开心
    2020-8-6 16:41
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-6-15 18:44:15 | 显示全部楼层
    潍坊铸造工 发表于 2017-1-25 22:30
    ; @1 T9 m& D9 {& F" O2 L" Q0 ^一般这最后一包是每炉的最后一包还是每天的最后一包。如果是每炉的最后一包有可能是炉体的倾斜角度问题,造 ...

    ! d, N+ m' a" p: Q5 u  ]同意/ Y' i/ ~8 B9 w. C) @
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    无聊
    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-16 10:22:48 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-13 13:20
    5 @% x4 p/ z" j! w在生产线上用一个浇包连续出铁,球化,浇注是可以的。每包间隔时间在12分钟左右。球化的降温也就30-40度 ...

    4 K9 l" S  S+ Z单一包连续出水球化处理是喂丝法应用的优势场合,一千度的包温,加球化剂覆盖操作,多少容易出问题,喂丝法比较好的规避这个问题了。
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    2019-10-22 08:19
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-16 11:36:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 南山一品 于 2017-6-16 11:50 编辑
    " R' @  J; _# a7 x8 H3 B. ?6 R' U. y7 N, U- ^# J& v
    [quote]铸造小猫 发表于 2017-6-16 10:22& ?" C: T' f( P7 P4 N+ }
    单一包连续出水球化处理是喂丝法应用的优势场合,一千度的包温,加球化剂覆盖操作,多少容易出问题,喂丝 ..% M: a( h( E6 b6 H4 o' }9 i
    可惜能上的现在还不多。不过这是趋势。环保、安全、节能、经济、质量稳定。有些大件可实现多工位喂丝。铸件可达20吨。
    FJW 002.JPG
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    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-16 18:11:37 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-16 11:36% S. @5 b5 I) b$ {/ j$ Y
    [quote]铸造小猫 发表于 2017-6-16 10:22
    * L) V4 C: d7 V' m单一包连续出水球化处理是喂丝法应用的优势场合,一千度的包温, ...
    2 D4 z6 u7 j/ T2 S3 a  x
    你这是通过式的,中信重工的处理量更大,好像做到上百吨铸件了。
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    奋斗
    2019-10-22 08:19
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-17 16:06:44 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-6-16 18:11! J. r  a4 k% U0 |
    你这是通过式的,中信重工的处理量更大,好像做到上百吨铸件了。

      `' G% M) Y& `$ H: f& H/ w是啊。。这是汽车行业的出铁量少,浇包也小。在此仅仅是抛砖引玉的上了张图片
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    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-18 10:05:27 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-17 16:06
    ; ]6 s+ N2 ?' H& {5 e" @+ E是啊。。这是汽车行业的出铁量少,浇包也小。在此仅仅是抛砖引玉的上了张图片 ...
    8 M% X0 k( d% N$ x+ k$ v) U
    干小件包子温度高,用喂丝法还是很好的,加上回炉料多,这些构成了很大的优势
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    开心
    2017-8-28 20:13
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-8-15 15:19:00 | 显示全部楼层
    如果只是最后一模出现问题,是你参数未摸索完全,技术人员严重失误。; c3 t+ W% a: b* g& c, h) h. j
    任何球化剂都不是根据数据来判定时间,需要现场摸索,判定球化浇注时间:取8-15min,每min各5各样块判定其球化率,制定自己的浇注时间。: `0 f. a6 t. Z6 D( I. ^
    根据总浇注时间及单模浇注时间算出出水量,不要去单纯对比。
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    昨天 18:10
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-15 17:38:39 | 显示全部楼层
    四年多时间过去了,楼主的问题最后是怎么解决的?欢迎与诸位坛友做个分享~
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