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楼主: lw379051

[求助] HT250后制动盘缩松不良

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  • TA的每日心情
    奋斗
    6 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-7-29 17:22:01 | 显示全部楼层
    回复 36# ljy112511
    6 B% `" `" H4 D- u0 v8 W' W6 W2 g. n5 C% V3 W! ^
    180度肯定比你现在的状况要好;35%的话应该是你模具工艺的问题了,冒口颈不对,高度看不清楚
  • TA的每日心情
    开心
    2015-11-23 21:02
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-7-29 23:27:18 | 显示全部楼层
    把原水SI降到1.5_1.6,cE提高一点看看,
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-10 08:50
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-7-31 13:01:32 | 显示全部楼层

    3 C. ?- T, m1 ^: C
    0 D4 ^# m* g2 [0 G* Y* ]8 d下层缩松的位置跟上层肯定不一样,如果冒口加高可以解决,那下层就不应该出缩松。同样的生产条件下,有些型号不出缩松,有些型号却缩松严重。所以,不是加加冒口,调调成分就能解决的,问题出在盘的结构上。调成分、调温度这些措施是需要的,但根本的原因还在工艺。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-7-31 19:28:45 | 显示全部楼层
    缩缺陷,是因为那里内接圆大,如果加大R,更明显。这样,这里冷却、凝固变慢,补缩不良。使用出排气薄片——针,可以见效。注意分散铁水热量、降低浇注温度。我的QQ1301835325相册里面有迪砂水平4X2——8个刹车盘的照片。可以参考

    该用户从未签到

    发表于 2014-8-1 08:39:09 | 显示全部楼层
    缩松处与冒口位置没标出来?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-8-3 20:42:10 | 显示全部楼层
    经历过制动盘方面的工艺,很成熟了,粗加工+铸造废品最好记录3%。
    # L* j& z2 L% V6 `7 J& I碳当量控制得当(C3.15-3.3、Si1.9-2.1)、浇注温度控制1440℃以下(高于此温度缩松废品很多),硬度保证靠添加合金;模具工艺方面:冒口+片状如水(分散如水),再加溢流排气片。
  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 08:25
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-8-3 18:33:45 | 显示全部楼层
    这个地方缩,不好解决啊。/ z# v9 C( r, f: }: I
    从图纸上看是双层,上下都有缩吗?! T2 ?% o4 O6 n4 Q
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