TA的每日心情 | 开心 2020-10-19 20:38 |
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签到天数: 978 天 连续签到: 1 天 [LV.10]以坛为家III
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消失模HT300薄壁长壳体铸件生产过程探讨: f1 q5 d) f7 b/ Y+ v; ]
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9 v3 `$ _3 {* _9 i- d0 p! w摘要:消失模铸造生产的铸件具有尺寸精度高、表面光洁度好、铸件重量轻等优点,但对于形状较长、壁厚变化较大且材质要求较高的壳体类铸件经常出现缩松、缩孔、碳缺陷、对火等缺陷。% w6 f4 |2 L9 O9 g! J" b6 ]- q7 m1 j
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# w0 u0 g# L7 h( q此壳体铸件的材质为HT300,轮廓尺寸为906mm´484mm´340mm。从结构上看,零件形状较长、壁厚变化较大,最薄处7mm,最厚处60mm。厚大部位极容易产生缩松、缩孔、进火口远端极易对火、碳缺陷。顾客对材质的要求是:从本体上4处不同部位取本体试棒进行抗拉强度检测,且4处抗拉强度均要求达到245MPa以上,指定部位硬度在200HB以上.本厂通过严格控制熔炼、孕育、工艺设计,满足了客户要求。
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1从熔炼、孕育角度解决材质问题
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1.1 熔炼工艺对材质的影响( i7 j7 z) h$ v l, H. I# u
8 m+ G" F8 b3 S同样的化学成分,熔炼工艺不同、配料不同,铁液的冶金质量完全不同。国外的灰铸铁件生产,在合金的使用上并不是很多,但材料的强度都很高,切削加工性能也很好;而在我国,虽然加入了大量的合金,材料的性能却达不到国外的水平,其根本原因就在于熔炼技术和工艺落后。在国外无论是电炉熔炼还是冲天炉熔炼,都大量使用废钢,几乎不用生铁。电炉采用的是增碳技术,冲天炉采用的是高温熔炼技术,这样就会获得非常好的渗碳效果。/ a; W9 o$ A" G1 w- @9 W* y! H/ L
" A: v; b9 K9 `; h9 T7 r9 ~生铁中有许多粗大的过共晶石墨(图2),这种粗大的石墨具有遗传性,熔炼温度低,粗大石墨不易被消除,粗大的石墨从液态遗传到了固态,使凝固过程中本来应该产生的石墨化析出的膨胀作用削弱,因此使铁液凝固过程中的收缩倾向增大。同时,粗大的石墨又降低了材料的性能。
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我们采用60%废钢+20%生铁+20%回炉料的配比配料,降低了生铁含量,提高废钢含量电炉熔炼。采用经高温石墨化增碳剂调节含碳量。废钢多使铁液更加纯净,而且由于加入增碳剂提高了铁液的石墨化能力。另通过添加合金铜和铬,增加并细化珠光体含量。用此熔炼方法,我们稳定地生产出了变速箱体铸件,材料的牌号达到HT300,本体硬度达到200以上。: I& r: i; e) @9 e
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& s" I) h# q! D图2 生铁中的粗大石墨 100x
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1 Y5 F" r, \$ X1.2孕育对材质的影响, \4 q1 u# ^9 d! |: d$ e- T
/ a/ J9 ] S4 y4 M; y$ N7 Q! D. o为了使灰铸铁得到较好的孕育效果,进行了孕育方法的生产试验,认为出铁槽孕育同时增加随流孕育可以使铸件材质均匀,满足顾客对不同部位性能的要求0 D& M+ q1 S! k# w0 J1 A
; }) }' k. c% o0 P n我们采用75Si-Fe孕育剂,通过出铁槽孕育加随流孕育的孕育方式,使组织细化并均匀,经多次金相检测石墨形态主要为A型石墨,长度达到4级 ,
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9 a; a+ f4 D- s0 X2 Z* R2 P2从工艺设计角度解决铸造缺陷问题# G% I5 b# q# |9 Q
! \3 k6 |4 R* M0 T: r1 _3 N% }" C2.1经过多次试验,进火口远端依然会出现对火,碳缺陷,我们对原有的浇注方案进行了重新设计,更改了进火口位置,改变了铁水的流动方式,并且提高温度成功解决了对火、碳缺陷问题。更改工艺前后的方案如图3所示。# n; r$ V% {% ^& g; T
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2.2针对局部厚大部位缩孔缩松问题我们采取冒口和冷铁的配合使用,成功解决了缩孔缩松问题。% K& d- r& \6 G: p( b' b/ K( c! c
6 M6 f7 R; B( h& c; f4 P2.3 生产结果:经过多次试验,本厂稳定生产出HT300变速箱体铸件,可以满足顾客的要求。9 A3 f. R$ J# X$ {1 h% T
% x" i1 t$ u$ ?0 ~+ B7 L' ?; v3 结论
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. k' K1 K* d4 Y+ T(1)采用60%废钢+20%生铁+20%回炉料的配比配料,可以稳定生产出HT300薄壁长壳体铸件;
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(2)适当的合金化处理和孕育处理,使铁液的收缩倾向得到明显改善,为稳定生产出高强度合格灰铁件提供了保证;/ Q. i& e! A: ?4 A
Z i6 e) l; h(3)出铁槽孕育同时增加随流孕育,使铸件组织均匀,满足顾客对不同部位性能的要求;1 i2 }; r% R" A$ b9 [( w5 ?
; ~/ W( A, n1 b- `6 T! Y4 B0 V, P(4)更改进火口位置,改变铁水的流动方式,可以有效解决薄壁件对火、碳缺陷;1 J' r7 `5 Y# b, e( T1 J8 d
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(5)冷铁和冒口的配合使用解决厚大部位缩孔缩松问题。 |
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