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楼主: shayu9

[求助] 挤压线生产灰铁轴承盖缺陷

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 楼主| 发表于 2015-5-27 08:25:23 | 显示全部楼层
回复 14# liuyi2486 , V3 i# p5 {' E- b! \2 b

( p& b5 b& V. B9 t7 [: |1 U% n6 j" f  W2 |+ Y
    请问你说的什么意思,我有点没看懂

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 楼主| 发表于 2015-5-27 08:27:32 | 显示全部楼层
回复 7# fbi-2008
1 H0 e, F. a0 q" H5 i; m+ \7 x  v, Z, y
' l/ P7 w: A" ]$ w% @4 c+ n
    我们这条线生产很多类似产品,基本都是采用这种浇注系统设计,废品率一般控制也比较理想,但是一年总有那么一段时间会出这种缺陷。但是最近开发的一种新品,这种废品比例特别高

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 楼主| 发表于 2015-5-27 08:28:04 | 显示全部楼层
回复 7# fbi-2008
3 ]+ z& `; K0 b& F& L9 y/ u3 E9 H

. H! z; [) V5 K) l! b6 a    是粘土砂造型啊
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    2018-2-28 09:20
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-5-27 10:18:33 | 显示全部楼层
    我猜想是凹槽处砂子太紧,高温下膨胀凸起,铸件形成凹瘪
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    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-5-27 17:52:30 | 显示全部楼层
    这工艺即不挡渣也不闭气,有缺陷不奇怪。改改浇注系统吧
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-5-28 21:50:20 | 显示全部楼层
    回复 20# shayu9 + e: {2 F2 S7 k" A! U
    在顶部加一个冷的压边冒口,应当能够解决此问题,好了别忘了感谢我啊!
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-5-29 10:03:57 | 显示全部楼层
    这种工艺,除非冶金质量控制的特别好,否则没有办法稳定生产,顶部2个不缩陷都很难。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-5-29 10:04:02 | 显示全部楼层

    重复,删除!

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     楼主| 发表于 2015-6-16 17:00:07 | 显示全部楼层
    回复 13# 谭文海
    # ~; r0 d" M8 r2 J0 G/ v
    : _2 N: B  Q; i: o/ x5 R
    ) t8 Y* y( p6 Q% l    我们现在设备压实压力在2.2-2.3直接,我想适当的往下调整,不知道有没有效果,另外减小砂胎厚度和减少型砂水分是否有效?

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     楼主| 发表于 2015-6-16 17:01:41 | 显示全部楼层
    回复 27# chp01861 + O4 z9 b& l$ q; t! @
    ; j' y: s% }/ V- x* O5 r4 H8 M

    ) g' X9 V( k3 H6 A* q0 X   我们有另一种产品已经在顶部两模中间增加了冒口,但是工艺出品率降低很多,缩孔解决但是砂眼升高解决不了,我想从设备上想点办法     我们现在设备压实压力在2.2-2.3直接,我想适当的往下调整,不知道有没有效果,另外减小砂胎厚度和减少型砂水分是否有效?

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     楼主| 发表于 2015-6-16 17:02:06 | 显示全部楼层
    回复 26# Xavier2005 % k  l2 T+ ?' S, u
    ' w7 v; d! O0 g: P7 J. W" |8 i6 A5 |. y
    7 o7 i8 d8 B; c# C  Q
           我们有另一种产品已经在顶部两模中间增加了冒口,但是工艺出品率降低很多,缩孔解决但是砂眼升高解决不了,我想从设备上想点办法     我们现在设备压实压力在2.2-2.3直接,我想适当的往下调整,不知道有没有效果,另外减小砂胎厚度和减少型砂水分是否有效?

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     楼主| 发表于 2015-6-16 17:02:44 | 显示全部楼层
    回复 24# CGKYK - V  l+ V8 ]/ @2 p# s' v; F0 [2 m5 U5 R

    + o  C5 w1 u. R/ ^0 K( B  I' k, ?* J3 _1 K' g" I- d% n; i" U
           我们有另一种产品已经在顶部两模中间增加了冒口,但是工艺出品率降低很多,缩孔解决但是砂眼升高解决不了,我想从设备上想点办法     我们现在设备压实压力在2.2-2.3直接,我想适当的往下调整,不知道有没有效果,另外减小砂胎厚度和减少型砂水分是否有效?

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     楼主| 发表于 2015-6-16 17:03:10 | 显示全部楼层
    回复 7# fbi-2008 $ Z& Q1 U: _7 f  S  Z

    0 |& B0 \- u2 t* e9 j5 v/ d% |
    3 P7 r. W5 N& y, o, h2 [& Q       我们有另一种产品已经在顶部两模中间增加了冒口,但是工艺出品率降低很多,缩孔解决但是砂眼升高解决不了,我想从设备上想点办法     我们现在设备压实压力在2.2-2.3直接,我想适当的往下调整,不知道有没有效果,另外减小砂胎厚度和减少型砂水分是否有效?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-6-16 17:54:30 | 显示全部楼层
    回复 31# shayu9 6 `$ q4 _5 B' d$ m' L% S

    ! b: f0 Q; A1 y' L- [没用,您 就死了这条心吧!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-30 19:13
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-6-16 19:53:00 | 显示全部楼层
    回复 29# shayu9
    / {( e. T! t. r" Y
    , H5 x% E# x( H4 `* C: S+ W可以试试,效果不佳
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-6-18 00:06:13 | 显示全部楼层
    回复 33# shayu9
    . u; }, w+ d$ k  \3 a, Z& x. [- A5 K; K0 `8 I2 g

    ! y5 s( k( w0 k+ f- b, i3 V; p5 ]. w7 \    下调估计砂眼更多
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    开心
    2018-1-14 04:16
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2015-6-24 16:24:10 | 显示全部楼层
    应该是浇注速度过快及温度偏低造成的
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