纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 978|回复: 0

[分享] 浇注温度对康明斯缸体铸件气孔的影响

[复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-8-8 09:47
  • 签到天数: 48 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-11-23 05:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    气孔是缸体铸造铸件最易产生的缺陷之一,我厂生产的6BT康明斯6102柴油机缸体铸件,外形尺寸757.5mm×356mm×419mm,铸件重150㎏,材质HT250,不镶缸套,其水泵壳体、机油冷却器壳体、机油泵壳体与缸体同铸一件。该铸件结构极为复杂,主要壁厚5.0mm,虽经多次攻关,气孔废品率仍然较高,最高时达11.1%,后虽经改进,气孔废品率仍达9.6%,需要进一步分析缸体气孔废品产生的原因,采取有效的措施降低其气孔废品,提高缸体铸件质量。

      1. 生产条件

      底注式浇注系统,浇注时间21~22s,缸体顶面、前端设置排气压边冒口,高压自动线潮模砂生产条件;型砂透气性大于120,水分3.1%~3.6%,铸型硬度55~70;水套芯砂为耐高温低发气量覆膜砂,其发气量≤18mL,涂锆英粉醇基涂料,缸体圆棒所用的芯砂采用低氮呋喃树脂砂,其发气量≤16mL,圆棒芯涂水基石墨涂料,水套芯、圆棒芯均经一次烘干炉,再经二次悬链烘干炉烘干后使用。

      2.气孔产生的主要部位及原因分析

      经对缸体废品统计,发现缸体气孔出现的主要部位是缸筒、机油冷却器、水套上箱面及水泵上箱处。

      在出现的缸体气孔废品中,浇注温度小于1430℃的缸体,气孔废品占了总数的74.3%,这说明:浇注温度偏低是缸体气孔废品高的主要原因,这也说明原缸体工艺浇注温度1400~1440℃偏低,不利于缸体气孔废品降低,因此,应适当提高缸体浇注温度,即将缸体浇注温度(每包铁液浇注第一箱缸体测温度)确定在1430~1460℃,可有效降低缸体气孔废品。

      3. 生产验证

      根据上述缸体气孔产生的主要部位及原因分析,我们将缸体工艺浇注温度确定为1430~1460℃,并进行了大批量生产,生产的缸体气孔废品。

      浇注温度由1400~1440℃提高到1430~1460℃,缸体气孔废品下降了4.4个百分点,气孔废品下降幅度46%,缸体气孔废品显著下降。

      4. 浇注温度对缸体气孔废品影响的机理

      浇注过程中,流动的铁液表面张力小,在砂芯排气困难的条件下,砂芯所发出的气体浸入流动的铁液中,底注式浇注系统使得缸体上箱面部位铁液温度低,铁液表面张力增大,浸入铁液的气泡不易逸出而产生气孔。提高浇注温度后,使得缸体上箱面部位铁液温度升高,铁液表面张力小,浸入铁液中的气泡容易逸出而不易产生气孔。另外,即使在砂芯与砂芯、砂芯与砂型之间封火不良,产生钻铁液的情况下,由于缸体上箱面部位铁液温度高(即冒口和通气针孔铁液温度高),上箱面冒口和通气针孔铁液流动性提高,从而能够及时地向铸件本体补充铁液,有效地防止因钻铁液产生气孔和缩孔。

      5. 经济效益

      缸体浇注温度由1400~1440℃提高到1430~1460℃,缸体气孔废品率下降了4.4个百分点,按我们统计的3个月生产缸体8051件计算,实际减少废品损失57万元,按年生产缸体3.5万件计算,年可减少废品损失246万元。

      结语

      在底注式浇注系统、缸体顶面、前端设置排气冒口,以及高压自动线潮模砂生产条件下,1430~1460℃的浇注温度比1400~1440℃的浇注温度可显著降低缸体气孔废品。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-6-9 06:54 , Processed in 0.120136 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表