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[求助] 请教灰铁件缩陷问题

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  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 09:22
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-5-17 17:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    我厂树脂砂工艺生产HT250件,今年刚调整为合成铸铁,生铁废钢大约各占45%,
    3 J: J8 e4 {7 u8 c4 @上周更换了增碳剂并实验加硫铁,一些大件出现批量缩陷(见图),光谱打的成分是碳3.1-3.2,炉内硅1.1,包内2.1,锰0.9,硫0.06,但是铸件表面硬度低,还不到120(以前能到150)。
    / }# L  f& D# m这两天调整成分:碳3.3-3.4,炉内硅1.3,包内2.1,硫铁暂停,仍有少量废品出现,硬度依然上不去。4 T0 l" r2 P6 P0 ~: `" P/ U
    这次增碳剂是粉末状,之前用过类似的,不过没出现这些问题,是孕育过量还是硫锰的原因?其他工艺条件没有变化,我刚转做熔炼一年,真心请各位大神赐教!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-5-18 08:18:49 | 显示全部楼层
    首先,看你炉前炉后成分对比,孕育量太大,一般为0.3-0.6%,孕育量过大会导致铸件收缩倾向增加,且降低了回炉料的使用量。其次, 这个缺陷不完全是熔炼的问题,应该和你的工艺和型砂质量有主要关系。
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    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-5-18 11:50:09 | 显示全部楼层
    我也遇到过这个问题,同样的造型工艺,只是回炉料加入比例大了些就形成缩窝
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-5-18 13:32:10 | 显示全部楼层
    硬度低是你熔炼工艺问题,所谓“缩陷”是造型工艺问题。
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    无聊
    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-5-18 13:49:52 | 显示全部楼层
    原铁水的硅含量太低了点,可以适当提高,生铁加入量可以降低,过高的生铁加入量干灰铁不是好事情。
    1 a, h, I: q% R4 B( f增碳剂尽可能用石墨化处理过的,可以在纸上写字的那种。
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    开心
    2024-11-16 09:22
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 15:15:42 | 显示全部楼层
    w94nyl 发表于 2017-5-18 08:189 o7 }. r' G, Y) T1 A
    首先,看你炉前炉后成分对比,孕育量太大,一般为0.3-0.6%,孕育量过大会导致铸件收缩倾向增加,且降低了回 ...
    : y2 [5 ]- v' A6 x; N, F6 V
    是滴,孕育过度的危害刚注意到,我们这工艺比较粗犷,历史上孕育量一直在1%左右,硅铁冲包孕育,但最近严重超标,已提醒严格按工艺操作;
    1 f9 ]% d( S! s) B2 [  b2 S回炉料一直较少,造型工艺没变,之前高比例生铁(60% )的时候除非碳当量过低才出现缩陷废品,型砂有时间没捡了,已着手检验,多谢啦。
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    开心
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 15:21:14 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-5-18 09:348 N% I- m, l# ^3 j2 b
    看图.再排一张.

    4 f- j) c* u. z  D+ m2 i7 P这是另一件
    20170518_135036.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-31 13:22
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-5-18 16:01:58 | 显示全部楼层
    废钢和生铁里面的合金元素低,除非你用的废钢很杂或者合金高,不然更改配比后,合金一样,回炉料降低硬度也随之降低( g) K* K9 K0 c4 N: I
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    开心
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     楼主| 发表于 2017-5-18 16:24:02 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-5-18 13:49  z( o3 T0 a5 g+ h5 E' n: o. @
    原铁水的硅含量太低了点,可以适当提高,生铁加入量可以降低,过高的生铁加入量干灰铁不是好事情。
    , n9 ~" Z3 f  r* W# o/ f) Q增碳剂 ...
    ! I4 R6 ]6 a+ R2 V$ o9 ?  P5 u+ S) o: f
    好的,初硅1.3和原来高比例生铁时差不多,我再调高试试,生铁量正在逐步降低;7 a4 P& g0 \6 |* {7 }8 Z0 e
    增碳剂是石墨化的,上月进了一批锻煤,已经停用,采购增碳剂我们只能提下建议。。
    1 H+ f$ m  R0 ?+ h, M) x请教两个问题:7 A! F) @# t% B
    1、增碳剂操作要点:现在我们是分批加入,高温静置,还有需要注意的吗?3 k& r6 L- G# L4 x' w# l% k& \
    2、粉状增碳剂有哪些危害?现在发现烧损较大,首包和末包的碳量差0.1左右。- O! _# m% t# O0 i$ t
    多谢啦!!
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    开心
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 16:34:14 | 显示全部楼层
    lonelywing 发表于 2017-5-18 13:32
    ; a2 Z) g( B/ ^' K: q( q硬度低是你熔炼工艺问题,所谓“缩陷”是造型工艺问题。
    + M8 w8 g! K4 m/ i, Z9 g( H) H
    产品生产多年了,废品应该和熔炼关系较大。

    点评

    不知你原来熔炼工艺咋样,但是熔炼工艺一变,原来的造型工艺就有可能配不上套了。缺陷都是出在冒口附近,可以考虑把冒口截面做小2/3试试。  发表于 2017-5-18 17:03
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    开心
    2024-11-16 09:22
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     楼主| 发表于 2017-5-18 16:35:58 | 显示全部楼层
    潍坊铸造工 发表于 2017-5-18 16:01
    ! N4 ~5 ~: C/ B( T  T3 p9 e. `废钢和生铁里面的合金元素低,除非你用的废钢很杂或者合金高,不然更改配比后,合金一样,回炉料降低硬度也 ...
    * i5 _6 K- n: i0 M
    废钢很正规,Q235和部分20Mn2。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-11-16 14:36
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-5-18 16:46:40 | 显示全部楼层
    看不出你的产品结构,我就觉得过孕育肯定会导致缩松,一般孕育不要超过0.5%。
  • TA的每日心情

    昨天 12:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-5-23 12:06:53 | 显示全部楼层
    看照片产品应该是箱体类的,考虑下硅碳比呗
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-11-19 21:56
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-5-24 11:59:13 | 显示全部楼层
    孕育量的比例都说过了,赞同(0.25-0.5)。  条件可以的话,可以买高锰废钢试试。硫的话,0.06,不考虑。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 18:10
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-5-25 09:45:09 | 显示全部楼层
    1. 上周更换了增碳剂
    复制代码
    仅仅是更换了增碳剂以后才出现的问题吗?如果是,那就在增碳剂上找原因~2 V- i: ], p1 S5 I3 f

    4 K: n0 }, T( b
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-6-1 15:56:13 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-5-25 09:45, v0 {" W6 y7 s, D
    仅仅是更换了增碳剂以后才出现的问题吗?如果是,那就在增碳剂上找原因~
    3 [  j2 a# H5 `0 f5 q: A0 M: s# X) ^5 |
    ...
    5 e/ {3 t/ \% G4 K% E5 @2 ^
    多谢版主指点!& D# m- x# d5 I! F+ V
    最近反复考虑了下,增碳剂原料和熔炼工艺是主要原因,其他因素相对次要。
    / s, i1 |6 b% a# ~( |% M刚开始用的第一批原料效果最好,问题很少,后来的两批品质低,反复折腾,已强烈建议采购正规厂家的产品。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 18:10
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-1 16:01:50 | 显示全部楼层
    wzt1258 发表于 2017-6-1 15:56
    ! ^+ P+ _! T8 l# g9 q9 n多谢版主指点!
    7 Q+ j- m& T5 V" ~* ^) K8 w最近反复考虑了下,增碳剂原料和熔炼工艺是主要原因,其他因素相对次要。, q+ r' o$ M9 @4 k8 D. Q$ o
    刚开始用的第一 ...
    * b* U" p# b* k. @
    所以说,铸造的环节太多,可变因素也多,对于出现了问题,必须用排除法逐一分析~
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