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[求助] 如何消除灰铁铸件薄壁处的E/D型石墨

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    2022-11-7 16:48
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-4-24 15:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 马啸伟 于 2018-4-24 15:54 编辑
    9 i( J. p( @2 I% N: K
    & H5 Q* F* P2 w+ Z: ^4 N3 [各位前辈,请教一下,材质灰铁250,在铸件壁厚10-20mm的地方发现过冷石墨(E/D型石墨),比例约50%左右,其他是A型石墨,金相组织是95以上珠光体。一般过冷石墨周围铁素体含量是比较高的,但这次是过冷石墨周围铁素体含量也比较低,想知道一下这是为什么,同时从哪些方面能改善过冷石墨。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-4-24 16:33:09 | 显示全部楼层
    原来没有,是才发生了吗?还是新产品?7 {2 d' W9 m8 |4 g% m

    ; b2 ]2 }+ F6 R7 ?! {' W9 m总而言之,出现过冷组织,过冷石墨,顾名思义就是因为过冷原因造成的,想办法降低铁水的过冷,即可消除!% x" w1 j6 O7 s: I% Z8 r3 ?
    1 A0 g3 v0 W/ {: {8 [# B
    再增加一些已知条件吧~
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    2018-9-26 09:42
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-4-28 08:09:42 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-4-24 16:33
    3 n' _, ]4 m$ n7 M; I! q! v9 y原来没有,是才发生了吗?还是新产品?7 }% k; f# B4 D+ U  b7 u

    / e" K; G/ q) L9 o总而言之,出现过冷组织,过冷石墨,顾名思义就是因为过冷原因造成 ...

    ( X) I( R3 ^, t) f4 R学习了7 `" [+ X3 B/ H% I; C
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    2019-5-21 02:28
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-5-4 09:45:44 | 显示全部楼层
    本帖最后由 好难好难 于 2018-5-4 09:48 编辑 ! E: q8 s* H, L# ^

    + B  E0 C' g5 s! q2 K7 w( @1 w" i我们薄壁件也存在这样的情况,一直都没有解决
    - }  M/ ^3 |  O5 i  c
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-4 09:50:45 | 显示全部楼层
    好难好难 发表于 2018-5-4 09:45! o+ C: F9 d3 S7 d& T. J' C
    我们薄壁件也存在这样的情况,一直都没有解决

    ) a, O" M+ \5 I( X& Z2 o: B应该好解决的,告知已知条件!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-5 12:50:01 | 显示全部楼层
    要实际情况实际分析:
    8 M/ t( P  S, k  K6 i& R更改浇注系统能解决问题
    3 T0 V' X2 _" }( V改变孕育方式,种类,数量同样也能解决问题0 N! m. R/ z. N" g6 T; @
    还有其它办法。
    7 w9 f: S$ f# Q不能一概而论。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-5 12:52:30 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-4-24 16:33$ Y& N4 X7 h3 K/ n0 n( h. X
    原来没有,是才发生了吗?还是新产品?7 {2 j% {  P( E
    & F4 U+ i7 o; V  i
    总而言之,出现过冷组织,过冷石墨,顾名思义就是因为过冷原因造成 ...

    / |9 m4 v, F' v( |+ j0 r5 _石墨析出是需要时间的!局部铁水温度低,石墨就很难析出,长大。
    4 U+ {; z4 a  \8 u6 z另外,温度低了,孕育剂也很难溶解,造成形核数量不足。9 i3 w1 D' C$ V& {4 E8 }
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-5 13:50:54 | 显示全部楼层
    Xavier2005 发表于 2018-5-5 12:52( h7 K! s0 e; B+ u
    石墨析出是需要时间的!局部铁水温度低,石墨就很难析出,长大。
    - Q. a$ ^, @# r/ S8 {9 s另外,温度低了,孕育剂也很难溶解,造 ...
    ; C+ c5 l; a3 A
    这个问题首先要从根上考虑,过冷石墨的形成条件:亚共晶成分的合金在过冷度较大的情况下!所以从这个方向去挨个环节比对,且找出相应的措施!
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-5-5 23:32:49 | 显示全部楼层
    所以说,对于薄壁铸件必须要求碳当量要相对高一些,孕育处理更要充分一些!
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     楼主| 发表于 2018-5-10 16:11:14 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-4-24 16:33
    , X* K  x  V% z5 e5 K+ Q3 b原来没有,是才发生了吗?还是新产品?( h8 T( m5 ?$ H9 F

    " E6 w) B+ K1 |$ s) s5 R4 `总而言之,出现过冷组织,过冷石墨,顾名思义就是因为过冷原因造成 ...
    ) V( P, ?% Y! R/ H' U
    你好,是老产品,以前没关注过这个位置,最近有次剖切本体看金相发现了,生产过程也没有特意变化过。
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     楼主| 发表于 2018-5-10 16:18:08 | 显示全部楼层
    Xavier2005 发表于 2018-5-5 12:50$ U; f! z9 E4 w/ e2 {! y. n7 l, V7 Q
    要实际情况实际分析:
    . X+ u- w/ n0 \2 P/ C! l2 f更改浇注系统能解决问题! F9 ^) W" q9 m+ b7 B" z; `$ x) v: N) ~
    改变孕育方式,种类,数量同样也能解决问题
    & X3 ~3 C6 y0 c- p" C1 a% _
    没在现场,工艺人员反馈,这个产生过冷石墨的薄壁位置在浇注位置的上型,发生在铸件浇注位置的最上部。采用的是底注浇注,碳当量有些偏低。
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     楼主| 发表于 2018-5-10 16:20:22 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-5-5 23:32
    9 l5 H9 p( E. ^所以说,对于薄壁铸件必须要求碳当量要相对高一些,孕育处理更要充分一些! ...

    * R/ R& D5 i! a: [多谢分享,计划也是适当提高一下碳当量,同时强化孕育处理,再看看。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-10 16:23:36 | 显示全部楼层
    马啸伟 发表于 2018-5-10 16:11 ! H. d0 R, `- @4 S$ w! a
    你好,是老产品,以前没关注过这个位置,最近有次剖切本体看金相发现了,生产过程也没有特意变化过。 ...
    $ u/ J) d9 v% S$ I9 r1 c
    那说明你们一直存在这种现象,建议在铁水处理上做点文章,试图降低过冷度!$ Y2 e7 U# D. o1 Z& B4 @+ X
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-5-11 00:14:48 | 显示全部楼层
    马啸伟 发表于 2018-5-10 16:202 H& Z3 Q" t9 b; i
    多谢分享,计划也是适当提高一下碳当量,同时强化孕育处理,再看看。

    2 \. w( k- A8 u4 B' K. j# q# V如有可能,提供一些你的全元素分析看看。
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    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-14 00:17:07 | 显示全部楼层
    碳当量低了,铁水的凝固点也会降低,这点在碳硅仪上提现的比较明显
    & z- g6 {( `0 u. p9 b最先进入铸型的冷脏铁水总是要有地方容纳的
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     楼主| 发表于 2018-7-31 16:56:30 | 显示全部楼层
    多谢各位,已经改善,方向就是适当提高碳当量和强化孕育。过冷石墨没有了,我们装配时,10.9级的螺栓都拧断了,螺纹孔所在的毛坯圆角也没有开裂。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-7-31 19:13:22 | 显示全部楼层
    马啸伟 发表于 2018-7-31 16:56
    7 E2 \- U+ Y3 e' X! u  ~1 E多谢各位,已经改善,方向就是适当提高碳当量和强化孕育。过冷石墨没有了,我们装配时,10.9级的螺栓都拧断 ...

    5 v8 p4 C3 [2 b. Y+ D/ n7 H8 W3 R! X# n感谢楼主对最后结果的分享,这样真正做到了求助帖的有始有终,这对于新人而言,帮助是很大的!% [% h" P, m% E! v+ X7 Z$ T& m

    " L# y& J9 }' R  o# I6 [再次谢谢楼主!
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