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楼主: 砂里淘金

[求助] 厚大球铁件上表面气孔

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-9-17 23:55:36 | 显示全部楼层
    qwsx 发表于 2019-9-16 17:332 }8 N" d9 o5 p5 A
    不知道又试了没有。
    ' J& n3 c$ I' g7 Z
    坐等楼主再次试的结果~

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-18 09:06:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 action 于 2019-9-18 09:13 编辑 " e$ @& f! A: C( g) g
      w8 W* x) V/ g" K1 D
    1、你们树脂的糠醇含量多少?再生砂的粉尘含量多少?树脂加入量应该是高了,固化剂的加入量也可以降低) |7 k6 E7 Q3 T' O+ S
    2、出气面积偏小
    " _4 f* m' U- S3、你这个件的工艺出品率太低了,有很大的优化空间
    5 r/ i- B2 }  n6 s4、这么多浇道进铁,浇注时间应该不会有50s
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-9-20 06:57:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2019-9-20 07:04 编辑 % e) @9 t, L7 [9 h) ~% ~

    " r8 i# T- s- I没人提铁水啊!
    $ Y2 ^/ h5 r+ [# Z8 c  v$ C+ Q- F9 U9 ]0 G; {1 [. U
    砂方面 是主因!
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 15:15:20 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2019-9-20 06:578 W* g1 Q9 o$ {% x" N7 L
    没人提铁水啊!1 V$ j7 q$ z) V3 D
    4 Y3 k9 v: o. ~4 ?$ T0 z0 z9 D) z3 h
    砂方面 是主因!
    " E( k! I, r5 |1 B, s, q+ t
    分析问题的结构不一样,这个时候就必须要有总工出来!
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 16:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
    把零件图纸和工艺图发上来。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 16:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
    应该是渣致缺陷。
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    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-9-20 16:35:36 | 显示全部楼层
    应该是发起量大引起的吧
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 20:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
    如此大件 如此大面向上,排气只能是其一原因,渣有气致渣, 也有二次渣。二次渣成因多种...
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    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:03:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 砂里淘金 于 2019-9-22 14:50 编辑
    ) g1 s: j7 g$ f! R0 J- M$ q% d1 @( Y/ c9 {4 K6 w5 q
    试了两件,造型时均在上箱扎较多的盲出气。
    8 @# T6 _4 G$ T2 h/ A/ D% d+ D1件是头天打外模并上酒精涂料,点燃烘干,另一件是头天打外模,第二天早上上酒精涂料并点燃烘干,& I* m0 L: b3 V, B8 `5 {9 J- L$ Q
    两件都是第二天下午都是一起浇注,浇注温度1390℃,前者浇注55S没有气孔,后者浇注50s局部有轻微气孔.
    1 o) F$ q: P$ p6 j' \但是两件铸件在热冒口顶部都有气孔
    微信图片_20190922144949.jpg
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    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:08:09 | 显示全部楼层
    maohongyu 发表于 2019-9-17 13:35
    5 p: b2 P+ r) b! {6 \3 j& M也许是涂料的原因,换圣泉的或者福士科等大品牌的涂料试试。或许砂子含水量过高。200厚的铸件浇注温度有点 ...

    * x: J& l% x8 {, E) m$ n& ^目前是圣泉的FQ507醇基涂料
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    2018-3-16 12:17
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     楼主| 发表于 2019-9-22 13:32:49 | 显示全部楼层
    action 发表于 2019-9-18 09:06
    ) P  ^. V$ Q1 a) o1 n; O) l, u( w1、你们树脂的糠醇含量多少?再生砂的粉尘含量多少?树脂加入量应该是高了,固化剂的加入量也可以降低0 \  p3 F1 |  s5 H" p7 Q
    2、 ...
    & |  o% |, k; i0 D  }
    之前一般浇注时间在50S左右,有时有浇注30S的,跟踪发现浇注30S铸件气孔要少很多甚至没有,/ A5 `5 a0 S' j# e! N/ [
    后来将浇注系统加大,浇注时间都控制在30S以内,但是浇注来的铸件都有气孔
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    奋斗
    2018-3-16 12:17
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     楼主| 发表于 2019-9-22 14:53:59 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-20 20:23- ~; q. y/ p( R
    如此大件 如此大面向上,排气只能是其一原因,渣有气致渣, 也有二次渣。二次渣成因多种... ...
    # l7 J7 o+ g1 x1 @# _, M9 O
    铸件上表面看不到明显的渣孔,只是局部有白斑,但是白斑跟气孔没有
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    2018-3-18 07:14
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    发表于 2019-9-22 19:38:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-9-22 20:14 编辑
    7 y9 x+ t8 O1 z
    砂里淘金 发表于 2019-9-22 14:530 V: W% Z7 z# T4 U; E, W
    铸件上表面看不到明显的渣孔,只是局部有白斑,但是白斑跟气孔没有

    5 F/ H8 `/ W0 j7 O6 ?) r; ^$ k" O  L9 ]8 Q- T4 ?* @+ s
    1:按图改一下。所有溢流包最好与上箱顶部等径平齐。与大气连通。
    4 x2 G* H8 H4 X9 W- ^4 M2:根据缺陷的类型。1390有点低。1420度浇注为好、根据你的叙述,35-40秒浇完为好。
      s9 p* M0 {! B4 y3 `8 D% m( h供参考。应当有所改善。。
    截图01.jpg
    截图00.jpg
    截图02.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-24 15:39:18 | 显示全部楼层
    砂里淘金 发表于 2019-9-22 13:32
    / d5 I- L0 z1 ?+ j之前一般浇注时间在50S左右,有时有浇注30S的,跟踪发现浇注30S铸件气孔要少很多甚至没有,
    * k. T4 z5 X. V; y后来将浇注系 ...

    2 c! A8 k1 {2 U1 w4 |5 ?1 g5 j横浇道应该设置在盖箱,这样渣才能一定程度留在浇注系统内# C4 i6 ?8 H9 W! U# r8 x( B
    从冒口缩凹情况来看,你这几个冒口完全可以取消,降低浇注温度至1350±10℃,缩松可以配合冷铁进行消除
    6 {1 Z. e, [8 `测一下型砂微粉含量,我估计你们的型砂状况处于病态,如果粉尘含量不高于0.5%,可将树脂加入量降至1.0%,固化剂加入量降至40%
    " `$ e- S" T1 ?0 y( V) L; J浇注时间不稳定的因素要找出,是不是浇口杯底部直径时大时小/ c5 U# `" r- |% A. @
    顶面增加几个扁出气,涂刷后烘干/ f+ \8 i1 U3 f) {% p
    可将三维图发来帮你进行模拟并优化一下
    % M# \: Z/ l9 C; T9 c6 w/ i8 U" ?
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