纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


楼主: liyoulei

[交流] 灰铸铁件裂纹

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2024-6-14 09:58
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-4-23 12:22:37 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-4-23 12:16, j( l# A! m6 i2 g9 }. e+ F" Q4 f
    刀具不锋利,压力切削的倾向大,零件压力下出现的加工应力大,但不是零件失效的原因,原因还是在灰铁基础组 ...

    % @, P9 s3 l( r) ~8 S$ K这个比较认同,就是第三方的报告给出的结论无法认同,所以才拿出来讨论的。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-4-23 12:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-4-23 14:18 编辑 ! m1 x( J. h9 S( |4 s+ C
    ( [+ I/ c3 E  ~0 b1 `% c
    你这次孕育剂改动了么?如果改动,请传如此部位的图片。
    180504ly72iw77q62qiaxa.jpg
  • TA的每日心情
    无聊
    2024-6-14 09:58
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-4-23 14:47:53 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-4-23 12:32
    6 S. v; O; N" d. g你这次孕育剂改动了么?如果改动,请传如此部位的图片。

    3 x  x) I5 r! H( U  t% i/ \2 a+ `% E暂时停止生产了,会尽快安排验证,做好了共享给大家
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-4-23 16:26:29 | 显示全部楼层
    liyoulei 发表于 2020-4-23 11:40
    % i) f. N' a6 {, ?# M; X/ X是的,同一批次毛坯加工过程中发现的,是在操作员刀具寿命到了,换刀检测时发现的,然后开始追溯,追出了 ...

    * |% V3 Q! Q7 P2 ~1 f这个毛病应该还是在铸造上,和加工的关系不大,加工只是把缺陷扩大后便于发现,源头还是要查明,否则存在隐患
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-4-23 18:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2020-4-23 16:26
    8 W. S$ G6 {! M1 Y这个毛病应该还是在铸造上,和加工的关系不大,加工只是把缺陷扩大后便于发现,源头还是要查明,否则存在 ...

    / I- G2 e" b# I- v是的,如果此零件受的是轴向负荷 ,是有隐患的。
  • TA的每日心情
    无聊
    2022-7-5 09:46
  • 签到天数: 251 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-4-24 07:59:58 | 显示全部楼层
    是不是打箱过早造成的?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
  • 签到天数: 229 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-4-24 09:35:56 | 显示全部楼层
    liyoulei 发表于 2020-4-23 11:40! l1 Z( T7 P2 p+ r
    是的,同一批次毛坯加工过程中发现的,是在操作员刀具寿命到了,换刀检测时发现的,然后开始追溯,追出了 ...

    ) ?" a" O: P0 K. v2 i- Q4 O
    , z3 ?; j: ]4 m/ v嗯。现在你们认为:开裂后才导致出现图片中所谓的那些条状石墨,但是第三方的结论是铸件原生的条块状石墨造成了铸件开裂。我觉得第三方结论对于条块状石墨的描述,应该用石墨形态分布来表示,C型石墨?,不知道是否准确。请大家给予指导。
    ! _" M1 h( d2 h2 E! y  s9 |. X  k8 p# f
    分歧就在铸件上是不是有原生的条块状石墨,你们可以看看加工没有开裂的铸件上是不是有条块状石墨,或者开裂铸件上没有开裂的位置是不是有条块状石墨。
    * `* }( [. e" z" ]假如是C型石墨的话,对铸件力学性能是有影响的。另外:你们这个产品的铸造工艺生产了多久?新工艺还是老工艺?可以剖切同一炉浇注的加工正常的铸件,做抗拉强度和金相检查。这是我们判断铸件的基本依据,再一个就是看看铸件内部是否有缺陷。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
  • 签到天数: 229 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-4-24 09:42:57 | 显示全部楼层
    不好意思,现在是不是已经确认基体组织中有明显的条块状石墨了,正常没有开裂的位置。: m' `. {* h; z- T

    9 Q. f( u* C( b& ]; L1 x$ i( ~: o如果确认了,那么开裂位置一般就是在这些异常石墨处,灰铁的片状石墨本身就是起到割裂基体的作用,一旦受外力超过自己的极限,就是从薄弱的石墨位置开裂延伸。
    4 {5 g6 A% A0 _. m& m$ _6 P% h9 g1 N' X
    后续就是采取措施改善石墨形态分布。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-4-24 10:09:27 来自手机 | 显示全部楼层
    看金相图片的短片状石墨,对比一下。C型石墨再严重,不会跨距几乎整个铸件端面,这种缺陷只能是晶间石墨富聚区域,在机加应力下,不连续的的联体裂纹汇成。机加的拉压应力,致使零件产生晶间裂纹。缺陷的根本原因就是E型石墨。基体中的遗传石墨偏聚于枝晶边界,加速了零件的失效。
  • TA的每日心情
    无聊
    2024-6-14 09:58
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-4-24 11:04:14 | 显示全部楼层
    马啸伟 发表于 2020-4-24 09:42
    - E* k7 @% e! ^& e7 f/ h不好意思,现在是不是已经确认基体组织中有明显的条块状石墨了,正常没有开裂的位置。
    9 ?7 E! \7 {  g3 H$ q8 I
    3 {0 g& T" m/ ]* I( V) Y- s如果确认了,那么开 ...

    * _9 Q! E* B: T% \+ V! x同一批次检了40多件了,未开裂的没有发现那种条块状石墨。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
  • 签到天数: 229 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-4-24 11:32:20 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-4-24 10:093 T/ f7 G# ^: S; J/ `/ ?+ H
    看金相图片的短片状石墨,对比一下。C型石墨再严重,不会跨距几乎整个铸件端面,这种缺陷只能是晶间石墨富 ...
    ! \7 ]/ \4 J3 a
    嗯,这样的话,我们在开裂的位置,查看金相,是不是应该有E型石墨聚集,但是看作者提供的金相照片,我个人感觉石墨形态并没有明显的异常。" Y0 D2 |: t, Z+ o- v

    + m$ b5 j; x! R/ |# Y& _. K1 @这个该怎么解释呢?导致开裂的E型石墨和遗传石墨,可以通过哪些途径检测分析到,这样可以帮助作者尽快的找到原因。  i5 H3 w, l( o! A$ T9 x

    1 p; _* w* j2 s另外我看标准里面判断金相,一般说的是石墨形态和分布,并没有界定石墨是遗传石墨,还是初生石墨或者共晶石墨。能界定这些石墨的,一般是在现场经验和理论方面都很厉害的
    1 X' M* ~' G# e7 Z2 X4 ^. }+ c$ \6 ~7 ]) o3 m; R
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-4-24 12:18:30 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-4-24 12:31 编辑
    . I7 c' j' E; b& V) V: y% N4 c4 u5 b  A$ V; _. c
    初生石墨和遗传石墨是两个概念及石墨形态。从图片的尖角部位一次枝晶发达,就会形成E型石墨。9 Y& o- f( N. M( J5 A
    共晶石墨和初生石墨在金相图片中,各有不同的形态,用语音无法界定,是要根据基体组织的特征来界定。用语音来界定石墨的类型,是不准确的。
    截图01.jpg
  • TA的每日心情
    无聊
    2024-6-14 09:58
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-4-24 13:31:17 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-4-24 10:09; \( j2 o4 R/ C$ p6 Z- n
    看金相图片的短片状石墨,对比一下。C型石墨再严重,不会跨距几乎整个铸件端面,这种缺陷只能是晶间石墨富 ...
    4 c. {( F7 L4 R; x  S0 m; [5 m
    看到您细致的分析,有种茅塞顿开的感觉,晶间石墨聚集,在加工应力下产生晶间裂纹,我重新查看了所有的金相分析,个人感觉这个可能性非常大。
    4 {& u# _: |; J# `# x3 Y4 D8 C' j
    : T0 h. E9 g9 ^; j* e: a 25X.JPG 100X.JPG
    / ]( {0 g$ `( O. u/ C, c3 |& c/ w, q0 b: k2 n/ {$ ^9 w
    这两张是我们在前期排查的时候做的金相,E型石墨很少,依然出现了裂纹。但是石墨肥大,石墨片层很厚,在外应力作用下产生晶间裂纹。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-4-24 13:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-4-24 14:32 编辑 ( x/ C3 u4 T0 h6 u9 G4 a* X
    liyoulei 发表于 2020-4-24 13:312 c3 r. b! h! h
    看到您细致的分析,有种茅塞顿开的感觉,晶间石墨聚集,在加工应力下产生晶间裂纹,我重新查看了所有的金 ...
    * I6 q6 C7 k) t6 @, j, @+ b

    * z# m1 z+ B, ^4 F  ~+ C谢谢你的图片。
    6 U1 t7 `& k6 a
  • TA的每日心情
    无聊
    2024-6-14 09:58
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-4-24 14:42:41 | 显示全部楼层
    maohongyu 发表于 2020-4-24 07:59
    , W9 O4 e8 o; a" ]是不是打箱过早造成的?

    3 P: g5 G0 A7 `+ c1 ?3 b- j* L4 i这个确认过生产流程,冷却时间最少90min,是生产线自动控制的,解箱温度450℃左右,应该不存在问题。
  • TA的每日心情
    无聊
    2024-6-14 09:58
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-4-24 15:19:05 | 显示全部楼层
    十分感谢大家参与讨论,结合各位前辈给出的建议和分析,结合我们生产的实际情况,我做一下个人总结,希望各位前辈指正。8 v" L1 E4 o1 q% m3 v+ l* @) v1 s
    1、这个产品生产已经很长时间了,突然暴露这个问题,是因为加工提高产能,调整了加工参数,再加上是在刀具寿命到期的时候发生的,造成外作用力增加,铸件的缺陷显露出来。+ D6 ^& _& a0 J8 f( J4 t4 i3 {
    2、从石墨形态和形成机理,边缘D/E型石墨偏多,但是同时存在石墨聚集,肥大石墨,粗片状石墨。这可能有两个方面的原因1、过热温度,过热时间不够,造成遗传性石墨没有分解;2、D/E型石墨偏多,本身零件是壁薄件,边缘容易产生过冷石墨,尤其这个位置,是最远端。还加有特殊合金,孕育量偏低。$ L7 j% \8 E1 l; ?5 m
    3、改进措施:1、提高过热温度到1520,保温10min4 E3 F5 W3 t& q: \$ ?
                         2、增加孕育量,由原来的的0.35+0.05,增加到0.5+0.07.
    " _1 M( @; [0 I# `+ @% G5 |0 ^                     3、最远端位置增加溢流
      V7 z4 `& ?$ y                     4、取消特殊合金的加入。(特殊合金就不具体介绍了)
    / h3 P4 h" X: p3 L
    ; [' c+ R5 D0 N, D以上,请各位老师指正,有没有什么问题,或者有更好的措施,请不吝赐教。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-4-24 16:25:42 来自手机 | 显示全部楼层
    应该是比较不错的对策。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-4-25 06:35:39 | 显示全部楼层
    liyoulei 发表于 2020-4-24 15:199 C: z  b2 ~, F# E% p! y+ V2 ^
    十分感谢大家参与讨论,结合各位前辈给出的建议和分析,结合我们生产的实际情况,我做一下个人总结,希望各 ...
    1 |6 O/ h( ]  N$ D
    期待整改后的结果!
  • TA的每日心情

    2022-7-7 08:03
  • 签到天数: 58 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-4-26 09:56:43 | 显示全部楼层
    缺陷位置和浇注系统之前有对应的照片么?边缘DE型石墨应该也会伴随铁素体的问题,硬度有差异没有?盘类结构,该零件和制动盘结构类似么?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
  • 签到天数: 229 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-4-26 11:28:50 | 显示全部楼层
    liyoulei 发表于 2020-4-24 15:190 ?- o5 V: C4 \( c1 E
    十分感谢大家参与讨论,结合各位前辈给出的建议和分析,结合我们生产的实际情况,我做一下个人总结,希望各 ...
    " q6 f5 D' H, P, ~9 r6 O% p. R, j7 J
    谢谢分享。期待后续的改善验证结果。  N; {6 t) y7 I0 {0 E" Q1 w0 |
    + B6 d- `8 g% l% A3 N  d. u, O
    建议除了对比金相外。后续改善后的铸件再加工的时候,可以再次复现一下之前的加工状态(加工参数调整和刀具寿命到期),看看是否还开裂?# T% b0 a' T7 f! n" x' |& r& r# b
    1 {( O5 j! h1 W! S5 A
    这样进行对比,我觉得更有意义。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-11-24 11:31 , Processed in 0.262501 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表