纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 35774|回复: 13

[求助] HT250石墨异常

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-12 11:22
  • 签到天数: 113 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-7-7 11:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    我们生产的常规HT250产品,成分如下:C3.2~3.25,Si1.8±0.05,S0.06~0.1,Mn,0.9±0.05,Cr0.17±0.02,配料比例10%生铁,70%废钢,20%回炉料(自产),1%碳化硅,其余增碳剂硅铁等,过热温度1530℃,3~5分钟,出铁温度1460~1480℃,孕育:出铁槽0.25%硅钡+0.08%硅铁孕育剂浇注随流,白口2mm,初浇温度1410±5℃,近期出现単铸试棒石长3级,强度低于250的情况,在本体上取样有大量的E型石墨出现,请各位大神帮忙分析一下造成这种情况可能的原因,有时候习以为常找不到原因。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 19:44
  • 签到天数: 3247 天

    连续签到: 12 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-7-7 12:16:49 | 显示全部楼层
    E墨的出现,无非就是过冷度大了,解决问题的路线就是降低过冷度。这就是思路。
    - h7 M- ^- N3 X8 {5 E2 l" s# n2 ^. F, X. S, X7 }! Q+ x
    再者,是最近出现的?还是一直存在?如果是最近才出现的,那就仔细检讨一下在整个生产过程中,什么环节(细节)变化了?
    $ A7 C( y' `6 I# p7 `: Y
    # p: ~( H1 D& y0 D- C& c可以通过调整孕育处理的工艺、加料的顺序等加以完善~
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:20
  • 签到天数: 1205 天

    连续签到: 2 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-7 13:57:31 | 显示全部楼层
    调整孕育:出铁槽0.5%硅钡+0.1%硅铁孕育剂浇注随流.
    * P9 G9 ]+ L. m' j; e5 ^1 A) V试试看。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-12 11:22
  • 签到天数: 113 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-7-7 15:27:05 | 显示全部楼层
    附上金相和光谱,C我们是以炉前热分析为准
    微信图片_20200707144856.jpg
    微信图片_20200707144905.jpg
    微信图片_20200707144911.jpg
    微信图片_20200707144917.jpg
    2020-07-07_14-58-28.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 19:44
  • 签到天数: 3247 天

    连续签到: 12 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-7-8 12:33:47 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2020-7-7 15:27) Y' D1 Z0 |% d$ r
    附上金相和光谱,C我们是以炉前热分析为准

    # F( i+ n+ Y% Y/ \/ s# w4 s# K* K前面问你的还没有回答哟~! v0 C) F7 ?: \5 L- P

    / ^: C, P8 Q9 R4 C0 vC用炉前热分析仪的前提条件是,必须确保其准确性和稳定性,在企业,还真没少上不靠谱的热分析仪的当!最好跟光谱/碳硫仪做个比对,比较有把握。1 n. h: k: e& O% X6 i# k

    ; [" [2 M# F( ]! Z! N! x除了上述加强孕育之外,适当提高点碳当量(如果其值靠谱的话),也有利于降低铁水的过冷度。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-12 11:22
  • 签到天数: 113 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-7-8 15:09:35 | 显示全部楼层
    感谢前辈的关注,以往这类产品,C在3.3左右,Si在1.9左右,运行了两年多,今年过了年以后由于疫情影响,交通不便,变换了好多种材料的供应商,导致2月底试棒强度不行,C一度降低到3.15才够强度,强度虽然够了,但是材料的性能远远没有发挥出来,最近慢慢恢复到3.2~3.25,但是发现石墨粗大,E型石墨的出现。我公司两个车间用的都是大连中山的QCR-1000热分析仪,数据都是跟稳定时期的光谱仪大量数据修正过的,炉前C数据一直是参照热分析仪,取样时机是在1450℃左右,静置1分钟,扒渣干净后进行取样,热分析和光谱,然后继续升温到过热温度保温5分钟左右,在出炉前还有一次热分析取样,孕育后还有一次。结合各位的建议,今天下午进行了一炉实验,碳当量不变,C稍微高配,后期不允许加入增碳剂,过热温度1530℃,保温时间7分钟,一次孕育由0.25%增加到0.31%,加入方式由出铁槽加入变为人工随出铁流,检测白口仍维持2mm,浇注有単铸试棒,明天看金相结果。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-7-8 16:59:27 | 显示全部楼层
    占楼看结果。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 19:44
  • 签到天数: 3247 天

    连续签到: 12 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-7-8 17:23:54 | 显示全部楼层
    18567886570 发表于 2020-7-8 15:09
    ; p2 k& b1 i4 E& E! P感谢前辈的关注,以往这类产品,C在3.3左右,Si在1.9左右,运行了两年多,今年过了年以后由于疫情影响,交 ...
    % k- z: r' ^! G
    方向对的,必须是要朝着降低过冷度的方向努力~
    0 Y8 m# \* V2 z
      f6 b, h6 T+ I# E& j) `顺便说一下,以我的经验,炉前快速碳硅分析仪取样入杯的温度最好稳定在1350°C~

    该用户从未签到

    发表于 2020-8-14 09:08:25 来自手机 | 显示全部楼层
    楼主最后怎么解决的
  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-23 12:34
  • 签到天数: 447 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-14 11:57:35 | 显示全部楼层
    4 c% k" a, n& g
                                   
    登录/注册后可看大图
    + Z) d0 G+ m5 C1 f* s! ^
                                   
    登录/注册后可看大图
    + a) Z. |! J7 `3 C
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
  • 签到天数: 229 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-14 13:53:14 | 显示全部楼层
    一次孕育由0.25%增加到0.31%,按照孕育剂硅含量75%计算,孕育处理后铁水硅含量的变化由0.18%左右升高到0.23%。个人感觉孕育处理有点小。是不是可以考虑原铁水适当降低一些硅含量,放在孕育过程中来提高?
  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-12 11:22
  • 签到天数: 113 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-8-23 17:33:59 | 显示全部楼层
    yihezhuzao 发表于 2020-8-14 09:085 V8 L0 [" Q+ z) `  e4 q7 d
    楼主最后怎么解决的
    ) D3 M, ?" {5 n6 \( O3 B
    回炉料比例减了一些,严格执行过热温度和时间,有一星期时间就恢复过来了,感觉还是年后用的原材料有问题,有遗传性,现在这个成分和操作,试棒在290了,我要吧碳当量往上走一些了。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-11-24 07:25 , Processed in 0.506450 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表