纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 53961|回复: 51

[求助] 请教关于400-18L成分里面Si含量的控制

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-11-25 09:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    最近在做一个产品,400-18l,冷冲要求>12,以前用冲入法球化,一直ok。现在用喂丝,艾肯的球化线,但是延伸率一直不合格,冲击基本上没问题。当然可能跟结构有点关系,取样部位为产品身上相对壁薄的部位,但是同样的位置冲入法没问题。最近做了一次验证,孕育量换算后大概是0.4左右,我们都是在浇注前孕育,一个喂丝,一个随流,所以孕育量可能不大;炉后Si到2.5了,这次延伸率刚好合格,冲击也没问题,以前由于担心冷冲所以Si一直不敢弄这么高。昨天又把Si降下去到2.3左右(孕育量大概0.35左右),然后延伸率又不合格了只有14左右了。其他的我们的Mn基本都不超过0.12, mg0.055左右,s0.011左右。总的来说我还是觉得跟这个球化方式有点关系,不知道大家有用喂丝做400-18L的不,交流一下。3 v7 y$ u. q" I: r
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-12-2 09:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-2 09:32 编辑
    % T+ |. T" B( o* t" Q! L
    1234lixin 发表于 2020-12-2 09:20& I1 E% F4 Z' a& B' h7 r/ ~4 a$ L' V
    行,我今天去把那个金相重新腐蚀放大把照片发上来大家看看

    1 ]9 M6 m3 l; @  T6 I7 o8 {& h1 d* l4 \1 `9 [9 n
    既然是一包铁水,如果可以,最好把壁厚的合格的金相也做一下。
    * a, M) z5 W4 o% c% G& y% x这样好有一个球数和晶间最后凝固区金相的对比。才能解释为什么壁薄珠光体%比率大的原因。, q/ J3 o  L3 ]; u
    再一个,回忆一下,壁薄的件是否与壁厚的件浇注时间有多少差别 ,是否与壁厚件比较,有孕育略微衰退的可能。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:20
  • 签到天数: 1205 天

    连续签到: 2 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-25 14:06:35 | 显示全部楼层
    1、建议你做个金相对比:冲入法与喂线法石墨形态、数量,及珠光体含量的对比。
    9 f) g1 y. A: V7 j- q* n1 z( U2、相对来说喂丝孕育效果比冲入孕育、或者倒包孕育效果要差一些,原因是喂丝孕育剂的颗粒≤3mm,比较小,比较容易衰退。
      @7 `  @; I! X3 F+ e3 y3、球化剂中的稀土与球化线中的稀土种类是否不同?
    & B; v! V; A! Y- n0 u6 ?8 z+ c% V7 \4、如果你球化处理后分包浇注,建议你增加倒包孕育。如果不分包,随流孕育量适当加大,然后看效果怎样?
    ; G' ?4 w& C. E! B5 i5、你取样部位的铸件壁厚多少?如果有可能,你可以考虑适当减少球化线加入米数,把残Mg再降低一些。& S; R2 o$ L/ k: K* d7 Z) }
    以上供参考。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-11-26 10:30:46 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2020-11-25 14:06 ! }9 H2 I7 G, H- N0 Z. j, l$ @0 y
    1、建议你做个金相对比:冲入法与喂线法石墨形态、数量,及珠光体含量的对比。" o0 }2 ?  }$ M$ d& r
    2、相对来说喂丝孕育效果比 ...
    6 T3 B( e4 |/ M; ^& w' _% x8 m
    我是新接受的,了解一下以前的孕育剂加入量是0.8左右,现在喂丝加入量只有0.4不到,但是现在孕育是在浇注前,从边孕育边浇注。包涵喂丝和随流。
    : J8 P  ]8 p8 H& u/ z7 h  t" s
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 19:44
  • 签到天数: 3247 天

    连续签到: 12 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-11-29 19:35:06 | 显示全部楼层
    同意2楼的意见,观察一下金相。3 r6 A4 b. v9 x( ]8 Q

    & _) [% T1 _& l0 r0 t# v9 y' j个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没有同感~
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 09:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-2 20:38 编辑 4 i8 S) P) V: W+ ^6 O. ~' X" e9 ]
    老翻砂匠 发表于 2020-11-29 19:35/ j: T- m' y/ j
    同意2楼的意见,观察一下金相。: F' n, l) j( T7 N$ f

    * }6 Z# ?+ g. }& A2 `, p3 @个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没 ...
    7 `& z; S8 \2 a  ~. j. a& x9 @! T

    0 I: s/ Z/ s1 K6 [: n4 J从上世界60年代开始的包底冲硅的球化工艺,发展到今天的球化.孕育后的二次孕育,随流孕育,型上孕育,是球铁熔化工艺的进步。
    $ z! y  a' F) ?2 S+ _' d双丝同时球化.孕育或分丝球化.孕育,之不过是老式球化.孕育的翻版。9 Q( Y! w. j8 S- D
    加之送丝球化.孕育对不同工厂的适用性问题,就使的送丝工艺的稳定性困扰着现场工艺人员。
    # \8 W( w1 S9 j* i" d0 A$ {: Q% B楼主的问题:
    3 [' ?3 M0 M( i; F+ K8 m$ U1:无论试棒低冲的脆型形变还是延伸率的弹性形变,硅高于2.0%,是不可取的。9 b7 f) j: z% H' R3 D$ Y
    2:楼主的送丝孕育,孕育量太低。这样炉前硅必然略高,并且孕育持续性也短。孕育效果也必然不尽人意。8 w. S0 ?, g5 _8 j* Z
    通过国外试验,—20度以下的低冲韧性与石墨球数和球化率有直接关系。$ D5 }& v+ g* `+ o# g
    3:再现场工艺执行中,因素是多变的,而又是潜在的多因素的影响。工艺人员往往顾及不到。; g4 m: W" _$ C' U# Z% S$ j
    所以,陈工要求的金相检测很有必要,根据金相状态,回推工艺的改动和掌控是比较准确的。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-11-30 11:16:29 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-11-29 19:35
      s+ B- w# Z& N1 t同意2楼的意见,观察一下金相。
    % {7 t9 [/ N' G) O% p9 t. X  V$ ^6 \7 x: S
    个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没 ...
    ' A) s* c1 p! i8 N; D2 |/ k# T- Z
    陈工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道是不是因为太薄了。因为同样的成分去浇注另外一个50mm左右厚度的产品就没问题。而且这个产品换线生产了,现在下线的时候还有500℃左右。由于我刚来不久,这些情况都是近期才了解到的。所以分析还是冷却条件导致的,所以我本周要求他们做的时候单独放一箱冷却4个小时,到时候有结果了我再分享出来。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-11-30 11:18:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 09:319 [7 g8 f# ?$ {7 G0 x
    从上世界60年代开始的包底冲硅的球化工艺,发展到今天的球化.孕育后的二次孕育,随流孕育,型上孕育,是 ...
    + Q0 T- l* S* E! t2 `  s& w9 }6 \, W+ d
    董工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道是不是因为太薄了。因为同样的成分去浇注另外一个50mm左右厚度的产品就没问题。而且这个产品换线生产了,现在下线的时候还有500℃左右。由于我刚来不久,这些情况都是近期才了解到的。所以分析还是冷却条件导致的,所以我本周要求他们做的时候单独放一箱冷却4个小时,到时候有结果了我再分享出来。6 t3 O$ ?' z6 J& W
    补充一下孕育量的问题,最近的一次试制我把孕育加到了0.85,由于是保温炉浇注,所以我分了三次孕育,分别是球化时孕育一次,出铁槽孕育一次,随流孕育一次,效果还是有,延伸率提高了3个点,但是依然还不合格。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 11:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 11:44 编辑
    1 v5 K; ]8 Q7 l5 O0 i2 M- Y* h
    1234lixin 发表于 2020-11-30 11:18
    / s% ~( x; @0 s& g1 h董工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道 ...
    0 u7 O# }' Q1 K% k
    最好按标准试棒性能检测。8 P' l, g/ X0 A9 O4 [3 h6 l
    发个图片。球数多少?
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-11-30 13:41:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 11:33 $ R1 Y9 s; c+ H$ a0 s7 \
    最好按标准试棒性能检测。; }$ A( Y3 E, i" ]
    发个图片。球数多少?
    & f8 R" f$ w% X0 w
    这个是本体试棒腐蚀后的照片" T! `5 n, d$ z' F$ @% D0 W
    134129na9sryz9i3sys4ls.jpg   [* f" x6 ?& z# Q1 ^& P" _
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 13:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 15:27 编辑 . T: o$ B0 `% `% X3 \4 j
    1234lixin 发表于 2020-11-30 13:41
    ) B  A# d; D, p5 R这个是本体试棒腐蚀后的照片

    . e) r2 ?4 S/ T0 r# `
    * P1 D% z+ R, G. C6 X9 ~有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。3 ^) n' E3 P7 m( d: n  p. `, Q
    1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包铁水?5 n  a* E+ d# o6 u3 s1 b
    2:这个图片是多少壁厚的?; G; |5 H' K9 p' y' U3 f
    3:有具体的铸件光谱成份吗?看图片这点很重要。
    1 `1 J( j' E5 ~4:炉前硅多少,孕育后增硅多少?1 @7 V& ]; p! ^. o2 k9 U3 N7 I* {7 J& c
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-11-30 15:52:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 13:51- C. f$ o5 q: B
    有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。
    - }  K7 u% N: m1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包 ...
    " j1 M3 u0 O7 W
    具体厚度应该是8-10的样子,炉前Si1.4-1.45,第一次孕育0.6左右,第二次孕育0.15左右吗,第三次孕育0.08左右,炉后Si2.3左右。以前炉后si控制在2.1以内,但是强度有时候不够,所以si提了一点。炉后si2.3左右冷冲也是合格的,13左右。光谱这里查询比较麻烦,我就按记忆里的来说一下主要的元素,Mn0.1左右,不超过0.12,S,由于每包水要取好几个样 ,所以基本上S都是光谱打的,CS仪做的都是抽检。炉后S光谱打出来0.08左右。对了,我统计过往数据的时候发现,以前的S都是0.12左右,那个时候没有不合格的,不过当时冷却时间比较长。有点乱,想到那些说那些了,后续再补充。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-11-30 15:53:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 13:519 t2 B/ ~2 J* W  Z. n
    有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。
    ' ]. ^% A" y, T9 a" ^: Q1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包 ...
    % E+ b3 ^% i' W2 ]% g" X
    厚壁件和薄壁件用同一炉铁水浇注的,理论上成分和各种条件都是一致的。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 15:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 16:20 编辑
    / w5 D! O8 S  I! l! d7 ?
    1234lixin 发表于 2020-11-30 15:52
    $ v7 p1 |) i! S$ ?& [& ?具体厚度应该是8-10的样子,炉前Si1.4-1.45,第一次孕育0.6左右,第二次孕育0.15左右吗,第三次孕育0.08 ...
    4 A) A( N( {# D, d7 b

    6 ~( H' @% S, S% {* o; B* y& B硫的数据对吗?+ ~0 A+ ~# d& z+ b, b
    0.12,0.08。是0.012和0.008吧
    * D6 b' n0 y1 D, i5 wC多少?
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-11-30 16:20:02 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 15:550 P0 R9 X3 r3 u" `( k4 ?5 t" }. E
    硫的数据对吗?
    + B# k: k/ k8 w) g0 E0.12,0.08。
    ) r: d/ J3 R" G% G+ Z; V3 EC多少?
    8 P7 v1 ]" a3 D' c' B% t
    不好意思,S的含量少打了个0;C炉前是按3.9-3.92控制的。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 16:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 16:31 编辑 7 L$ @& ?1 Z2 w: [0 O0 P

    5 m2 U: W/ t' F1 F8 E; G看金相图:
    / t4 `% A' J8 r9 r+ B, o1 N# B. h1:球数再多一点,硫控制在0.008—0.01。! q- m3 L8 C- C+ p# o8 p
    2:终硅在2.2左右。
      B, s( u4 E5 ^( J7 g3:碳现在可以。% \! t8 ^: O7 y
    4:把金相图放大到400X,看一下晶粒间界有无偏析元素。这点很重要。
    ! d: r5 g( G" c$ A9 [$ Y' R铸态400—18L,做到无珠光体不易。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-11-30 16:43:19 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 16:28
    6 f% C6 ]4 V5 y* p4 D; U看金相图:6 o2 q) i1 M  P2 D% j( k9 U
    1:球数再多一点,硫控制在0.008—0.01。' _7 t: V' f; ]0 D. ~& h
    2:终硅在2.2左右。
    ) [6 t; x/ ~  x3 `% H
    嗯,收到。上周已经安排本周会有一次试制,方案是提高C含量,然后就是单独放一箱延长冷却时间。看结果下一步再采用您的建议进行优化验证。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 19:44
  • 签到天数: 3247 天

    连续签到: 12 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-11-30 19:06:02 | 显示全部楼层
    1234lixin 发表于 2020-11-30 11:163 y7 q( [9 p" u: W7 a
    陈工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道 ...

    2 b2 @. B4 p1 @7 U$ V/ E. {0 S残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 19:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-1 06:14 编辑 5 p& z/ H! ?( y' U% J4 w) M# @
    老翻砂匠 发表于 2020-11-30 19:06
    & w8 |; |0 R) b8 W3 Z3 u+ i7 T& h* c残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?

    ; K6 r7 y' @) Y+ I* z, Z: E$ K: ~+ v
    对的。9 _) ^  _3 G, ]+ A3 L7 u
    1:需要残镁.残稀土及其全部检测的数据,2:做好400X腐蚀图。1 d, T$ r( J# U2 f' L" o5 x+ t
    如再有珠光体,用以推测珠光体的成因和予以调整。
  • TA的每日心情
    郁闷
    3 天前
  • 签到天数: 1840 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-12-1 00:22:59 | 显示全部楼层
    注意看下残余稀土含量,原铁水的微量元素含量,CR等高了容易产生珠光体偏高的情况
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-12-1 08:34:58 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-11-30 19:06
    , W  r% Z2 [6 q) M- m: M/ e) D残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?

    / ~, N$ p( ~- ?7 G+ \mg:0.05-0.06,残余的话我还没注意这里的光谱是否有通道。球化线本身的稀土是0.55,mg是15的。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-11-24 06:39 , Processed in 0.183468 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表