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[交流] 硅溶胶铸造表面缺陷导致原因分析,求解!

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该用户从未签到

发表于 2014-7-26 08:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Jiedeng2 于 2014-7-26 08:20 编辑 4 x* s6 D: z$ _
3 g; B% G8 K* R3 ~. I3 D
工艺:硅溶胶熔模铸造,材料:316  焙烧温度:1050°保温1H,浇注温度:1580° 产品清壳后发现很多规律的像气渣孔样的缺陷  如下 ,请高手指点迷津!

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不良5

不良5

不良6

不良6

成组工艺

成组工艺

该用户从未签到

发表于 2014-8-8 14:29:19 | 显示全部楼层
缺陷特征:暴露在铸件表面分散的圆形,椭圆形,蝌蚪状孔,内壁光滑,有光泽或轻微氧化色,大多散布铸件上方或厚大处,或型壳难焙烧处;3 k: q# J$ C2 \! t
掐指罗列可能产生原因+ Y9 `9 J+ P' n5 H
1:模壳发气量大;a:制壳的耐火材料含有高温下能分解析出气体的物质(如CaCO3);b:焙烧后的型壳中仍然有残蜡或碳污,在高温下裂解成气体碳氢化合物或与氧生成CO2,CO等气体;c:制壳的耐火材料或粘结剂中的化合水,在浇注时转变成水蒸汽;
+ B# \4 R* h8 s, t2:型壳透气性差;
5 _: l; p8 d4 P2 ~0 _. w# F: X3:炉嘴浇包未烤干;% Y  e1 E" p/ O4 h+ M
4:熔炼脱氧不充分;
$ S9 K$ y/ [6 O$ X) o( F8 G- y7 x当然具体问题具体分析,一直有此缺陷,还是最近出现或最近出现较多,如果只是最近出现或最近出现较多,就从人机料法环关注最近出现的变量;

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 楼主| 发表于 2014-7-26 08:48:15 | 显示全部楼层
大师们今天都休息了么?
  • TA的每日心情
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-26 14:52:30 | 显示全部楼层
    我觉得是模壳没有烧透。
    / b  y- T+ E5 M! E1 C+ v1 h另外,钢水脱氧还不够好。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2014-7-26 16:21:03 | 显示全部楼层
    回复 3# 孤独寒松 1 P. [# X9 a9 _" I/ T
    + i2 H0 A+ Y# O* T% ~

    8 p$ o) T! r* V. k    大壳小壳都有这个问题(这款式的产品)不应该是焙烧的问题,大件烧不透,我相信,小件单重才3KG  完全能烧透
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    2017-10-19 07:18
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-7-26 18:00:28 | 显示全部楼层
    熔炼脱氧去气没搞好
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-27 14:45:28 | 显示全部楼层
    回复 4# Jiedeng2
    4 t$ z0 m' N' E/ p5 l$ Q6 S1 J, `- ?% w9 K$ L$ u

    " Z4 N8 u& j0 N  |6 n8 g7 d    你那个铸件的缺陷气孔那么明显,不是问题的理论推断,而是现实摆在眼前,你要相信眼前的缺陷。
    & h$ {: `2 [4 Y! V- I* W从你的铸件缺陷看,模壳没有烧透的可能性比较大。. N0 G, K9 @4 M0 D* I
    $ C* ^% B8 P( }
    另外,你能不能发一些模头浇口杯平面的照片上来?进一步确定是脱氧的问题还是模壳没有烧透?
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    前天 10:59
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-7-27 16:57:35 | 显示全部楼层
    图片放大后看到气孔部位都存在小尾巴,且气孔都是存在上面的面上。判断应该是内部析出的。尝试一下延长烧壳时间,控制好熔炼脱氧。
    111.png
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-7-27 19:25:48 | 显示全部楼层
    应该是楼上两位说的问题,加强焙烧,加强脱氧,应该会有明显改善,焙烧保温时间延长试试,另外回炉料加入量减少,熔炼脱氧充分点应该可以解决
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-12 11:05
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-7-28 05:43:58 | 显示全部楼层
    面层过渡层砂子质量差,这类结构产品培烧温度要高,时间要长,在不能提高培烧温度的情况下,保温时间要延长。
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    2020-8-31 17:31
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-7-28 08:31:39 | 显示全部楼层
    我过来学习一下,看看老师们的分析。长点经验
  • TA的每日心情

    2016-4-5 10:44
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-7-28 12:20:28 | 显示全部楼层
    回复 7# brucelnsy 0 |- v9 r1 q/ c! t  \0 z3 \) \
    5 Q$ O1 g. n/ ~2 N) e0 F# @; w
    这种缺陷应该叫做:反应性气孔,是模壳内壁的大量气体来不及排出,停留在内壁所致。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-1 11:50
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-7-29 09:14:43 | 显示全部楼层
    看了王工及各位专家的发言,我觉得都有道理!我们的铸件也有这种缺陷,模壳焙烧温度1050摄氏度,保温超过1.5小时,但还是有这种缺陷,所以我赞成是钢水脱氧不够和除渣不尽导致的缺陷!因为我觉得我们的熔炼过程控制不够严格,这种缺陷将模壳敲掉后有的坑里有渣!
    ! J. ]& D' d0 l" }$ G   这个帖子真好!肯定有许多同行有此烦扰!另我想请教各位专家熔炼316时用什么脱氧好!
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-7-29 20:43:02 | 显示全部楼层
    回复 12# 钟离客 & w7 ?* m2 f  A$ u) A' x$ Q
    : Y( [" t, z" u; R( A( F- S. N

    . C6 f. ?. ~3 F+ h1 R    硅钙钡复合脱氧剂等

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     楼主| 发表于 2014-8-4 17:16:52 | 显示全部楼层
    回复 7# brucelnsy
    " L8 a+ K  B% ?* x* u/ p* b6 X焙烧温度提高到了1100°保温2H   脱氧增加了钛铁合金,硅钙合金,浇注过程中用的铝丝,出来的产品还是有这方面的问题,问题尚未解决!难道是工艺问题?求解!

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     楼主| 发表于 2014-8-4 17:23:47 | 显示全部楼层
    后批次产品准备用全新料熔炼,周期太长,一次造型需要1周才能得到结论
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-8-4 17:57:31 | 显示全部楼层
    回复 14# Jiedeng2 8 j2 v- a  }8 n+ n
    不锈钢不建议脱氧用铝,酸洗会出现问题8 a% Q, _% |  ^0 c* g* Y
    建议你看一下没抛丸的时候铸件的状态
    7 L% l+ E: B8 E, h* C4 B因为看不到你整个流程的东西 也不能在这瞎猜 9 U& i8 a7 ]; W' C" o0 X
    我们说这些也都是猜测,最终发现问题决绝问题还得靠你自己 3 [# l" o) \2 N7 I9 i# m
    我们只是提出了一种解决问题的思路
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-8-5 20:18:12 | 显示全部楼层
    回复 14# Jiedeng2
    4 @& |" M' I$ R# |3 m- [8 D( I5 ]! I% J# u# ^, d/ F

    ( N6 k0 m2 q+ C) C1 F    我觉得钛铁脱氧会增加气体,不锈钢非常忌讳用铝脱氧!( H! Y) `; l, M9 U: X- q
    一般的是不锈钢是用,硅铁、锰铁、硅钙脱氧的。
      A2 s1 @) g3 y) _脱氧剂只是一个方面,但是脱氧方法更重要,脱氧方法不对反而有害的。( z9 Y) l2 k0 A3 o3 o0 O
    另外,全硅溶胶模壳被烧温度是1150度,保温45分钟,后可以浇注。
  • TA的每日心情
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-8-5 20:20:41 | 显示全部楼层
    回复 2# Jiedeng2 / i/ ^( P0 V& _# p2 d9 j6 _
    % h" Z; |5 G2 ]/ i* v/ O0 H

    ; {3 G2 S( C) p/ T$ t    对于铸件气孔,是一个多方面的,工艺设计、浇注方法等都会引起铸件产生气孔的。
    8 y3 f9 b- K) L& ?$ ~1 M你哪个工艺结构,应该倾斜浇注的。

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     楼主| 发表于 2014-8-9 08:58:28 | 显示全部楼层
    回复 19# zyliang.132
    ( h9 c- |* N1 S" _- W目前的状态是 一半合格  一半不合格的比例,我想后期去观察下浇注的细节过程
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