TA的每日心情 | 奋斗 2022-10-9 16:14 |
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本帖最后由 冰风浪人 于 2015-4-20 22:03 编辑 3 U! ~; s- G4 f" v& Z
7 T' D z& T2 H; M; K6 H- ^$ c1 |) m近来生意不好做,客户产品材质要求从QT450-10 升级到 QT500-10 ,没有有效的设备进行分析控制,也没有加合金,. m* w7 U; `/ y! k, m! A Y
产品性能基本上能达到,客户自己拿去检验的。但就是反映说硬度只有HB160左右,要求硬度要达到HB200左右,同时
6 ]* |: J/ T' q, i# W0 j必须保证延伸达到要求,曾经考虑过用分段式正花或是不完全奥氏体化正火来达到,但考虑到成本被放弃了,这个月弄
1 p; \) m$ R6 x `, d5 t了点Sn99.3Cu0.7的锡线,所以尝试调整工艺
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# o4 Y* W9 s* }盖包冲入法球化,FeSiMg6ce2 1.1%包内球化剂上压SiBaCa0.35%作包内孕育,对面坑放了SiBaCa0.2%作预处理,在二次倒
( e, E$ a U8 ?6 i0 C( a包孕育时用SiBaCa0.2% + 0.1%65Mn + 0.015%Sn99.3Cu0.7锡线作复合孕育以提升和稳定珠光体量借以增加强度和硬度。+ b' `' N8 b1 J& u7 O
1 _' Y2 L( A2 z& k2 E成分估计(没检测手段)C3.65% Si2.2% Mn0.4% p<0.02% S<0.02%,用的是废钢+回炉料5:5增碳
0 o) ?0 N+ [% M& [& Z工艺,出铁1520,球化完后1420~1430,分三小包浇注,每包100Kg,降温40每包,末包温度较低。
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7 @) x# ]0 S/ f6 m5 _0 _做出来的产品打硬度在190+,但是据车床工序反应伤刀,有打火花现像,开始以为是硬度偏高,但后来想起曾看过的某篇文章
1 t9 t' Y# U/ D( w介绍,球墨铸铁在HB170-230硬度在没有渗碳体、白口、组织均匀的前提下是最理想的切削加工硬度,所认为了具体分析是* p$ I& O" ?0 L2 Q, S; X
什么原因,亲自上阵拿一个产品做了精车,在较佳的粗糙度及光洁度下观察产品,发现如下图:# K+ `0 {1 u) p: `8 ^
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A面
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A面,行星架花键齿面,壁厚20~30mm
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B面2
- y2 D( z1 J* xB面,壁厚10~15mm
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B面1
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B面,壁厚10~15mm,闪光灯下纹路清晰。
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局部放大
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缺陷位置局部放大图3 P: ~+ N* p) l3 b% i
. `( l$ W K% h如图示能看到非常明显的脉状纹路,这是毛坯车开>5mm后精车看到的,请教各位专家,这是何种缺陷,主要成因和预防措施是什么?+ W: \; E6 _/ V- p8 C7 `5 V; u
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补充细节:有脉纹的地方是与热补缩冒口的接合处,会不会是石墨畸变引起的灰斑缺陷? |
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