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[求助] 铸件缩松什么原因

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
  • 签到天数: 20 天

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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2015-6-19 16:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    各位老师大家好!% v6 A2 s3 _+ Z  h
    这是一个连体差壳,2015年以前一直生产正常,15年生产两批,定位孔中出现缩松、缩孔,工艺过程没有任何变化,原铁水C控制4.0%,原铁水Si控制1.3-1.5,1.4%的球化剂,終硅控制2.5%左右,铸件材质QT600-3.

    缩松端面

    缩松端面

    钻孔位置

    钻孔位置
  • TA的每日心情
    开心
    半小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-7-21 06:05:12 | 显示全部楼层
    工艺参数没有变,质量异常,那么就是现场工人和原材料变了。
    + Q5 M& U3 |1 c6 p6 v; N; A* M
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-12 10:43
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-20 23:59:48 | 显示全部楼层
    检查一下浇注温度,或者是测温仪器是否正常。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-7-15 10:13:45 | 显示全部楼层
    楼主要把成份全部讲下,锰和铜的量硫和磷等
  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-9-11 08:22
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-15 07:01:14 | 显示全部楼层
    主要是这样的,对型砂水分有影响的,造成型砂水分含量偏高,形成气孔!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-2 08:55
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-8 10:22:42 | 显示全部楼层

    " n* K. x& \- S  C难道说这就是所谓的创新?
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-6 09:01:34 | 显示全部楼层
    回复 5# 四海人士   a1 ~& G0 _5 P! n% o+ ~) g# Z

    ; y2 R$ y! h) j  C
    2 C" T' [: w5 n/ X2 a% k    这样直接看到最新回复,比较好
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-20 10:55
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2015-7-4 15:27:55 | 显示全部楼层
    是否原材有过变更?
  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-27 07:27
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-4 15:04:59 | 显示全部楼层
    C真高
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:57:42 | 显示全部楼层
    回复 9# you1985 ) R! i! i& Q( S) |( M' \' b- O9 b
    2 h" v' p" Z/ _4 H

    ; {9 e8 \: x" t! L5 `% t4 o3 [- [# x    是的,现在就是找不到问题原因
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:55:33 | 显示全部楼层
    回复 11# 友仨下子
    6 ?1 Q/ z0 ]4 ]2 V; e' E  ]9 w5 T& e" U6 Y4 @5 N! u: d$ }

    ; V  ^1 m' k  G- ?) X( C    下芯一是成本增加,二是操作不方便,况且做了两年了一直没有出现过缩松现象,纳了闷了
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:52:19 | 显示全部楼层
    回复 12# 老翻砂匠 2 B# D4 V  }0 r2 j5 e% F

    % d0 F7 ~8 h' p% r# Q7 R, o
    9 @. n# f/ f* G" ?    按最终孕育后成份碳当量3.8+1/3(2.4+0.05)=4.6%左右,不过我们一直是控制原铁水含碳量,像这种壁厚不超过20mm的铸件,碳控制不超过4.0%,没有出现过石墨漂浮。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:47:03 | 显示全部楼层
    回复 14# zjy95381
    8 S% v& z& l2 e+ b, J9 H8 X1 }0 ^4 f+ M: G: X* T" y/ l, s

    ' y  T0 F9 Y: ?    没有
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:46:05 | 显示全部楼层
    回复 17# dani86 . Y$ d# L7 R3 r4 g3 B

    ; B" r' m0 A3 E" V# R2 I2 u# I& [, h* v
        生铁内除了常规的成份外,还有那些元素影响到铸件缩松,值达到多少时影响
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:44:09 | 显示全部楼层
    回复 16# dani86 1 x7 U. F) C% J1 t; d4 |$ a4 |1 d) k$ f

    2 I4 @6 s0 _/ n9 |' k/ Q# [$ X
    " j6 j, B9 K  K1 |" p    铸件经检验没有石墨漂浮现象
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-3-2 09:47
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-6-23 11:47:22 | 显示全部楼层
    回复 7# 跳出圈外
    $ @* c9 s% {' f" Y6 h% R- L
    % j/ w# p6 @( p7 g2 ]  T+ e) H& q& i
        即使生铁废钢厂家没有变化,但是不同批次的原材料也可能有变化,建议换个厂家采购点生铁废钢试一下。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-3-2 09:47
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-6-23 11:45:16 | 显示全部楼层
    如果以前也是按照这样工艺做一直没有问题,肯定还是某个环节有变化,建议多从原材料的生铁废钢分析。
    1 j. ^5 C. g4 r! k* A其次,我感觉原铁C偏高,C是考虑到缩松原因故意设定这么高的吗?这产品也挺厚,C这么高有出现石墨漂浮、开花的风险。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-6-21 23:26:14 | 显示全部楼层
    回复 13# you1985 ' M( N  x& }: X/ z; v4 i% f

    4 {- V1 X( K: U; D5 e4 K能上能下才是党的好干部
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-6-21 21:38:46 | 显示全部楼层
    生铁废钢回炉料是否变化过
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-2 15:49
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-6-21 10:45:35 | 显示全部楼层
    回复 5# 四海人士 ) [  L* P) o+ [: s
    0 R# P6 G  r6 x- x( P5 r' |
    & R. c" B8 i# d& n2 l
        以前是上楼,现在是下楼。说明要上得去,也要下得来。
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