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[求助] 请教各位看下是何种粘沙,望各位赐教

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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-8-2 17:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    ]潮模砂车间主要生产桥壳产品,近段时间生产砂铁比较小的活(原来只生产桥壳),如轴承座、支架、轮毂等产品发现粘沙现象,开始含泥量控制在12至12.5;灼减在4-4.5左右。现在调整到含泥量13-14,灼减4.5-5左右,粘沙并没有好转,这期间桥壳一直未发现有粘沙现象,车间白班干砂铁比小的活,夜班全是桥壳
    ( ^+ f" [0 G1 z; h9 A6 g& o& z2 L. g6 m3 u$ n- z7 o* Z$ A
    粘沙位置总在下箱立面位置,上箱不粘,粘沙可用手指扣掉,砂型硬度没有任何问题(静压造型),喷涂基本上都是过量喷的(未发现起皮现象)
    $ X- v% R$ B: M1 m# p9 f" w& u" O  u: Z0 b0 C
    砂处理旧沙AFS大约50吧,50目沙子在38-40%左右,浇注温度都是1380左右
    " B5 s; H8 m2 M/ D5 _( e6 x6 [
    8 p& y$ O* y( H' S

    3 Z' I, a9 Q/ j6 W( }这是图片涉及保密我就发几张铸件近照,还有一个试块的图片,他们粘沙的位置特点就是下箱立面靠近下箱底部的位置
    ) k6 X# Y# E$ T( V# a* `; }9 m: c, P$ P7 V1 q
    请各位同仁不惜赐教、踊跃发言、批评指正,这是何种粘沙,跟砂处理那一项参数相关度高* G% f: J1 _- r: g
    小弟先谢了 IMG_1002.JPG
    : H* v& z. l( u3 m1 x
    - L0 a- F# r) c5 L/ ?" \. q% d6 r5 o) X  \8 s+ n
    / i* D) z/ I! @* m  k6 X4 L& k
    : R3 @* [  }7 Z& S; U& h
    3 y1 y  `  t' [0 C
    IMG_1003.JPG
    IMG_1012.JPG
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    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-8-3 07:37:43 | 显示全部楼层
    将粘砂部位的砂型紧实度和不粘砂部位进行对比试验看看;因为:1.你们将含泥量提高了,而酌减量也提高了,致使型砂的耐火度变小。2,造型机的紧实力度没有改变;3 ,此粘砂属于机械粘砂;
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2016-8-3 09:42:26 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2016-8-3 07:37" V- v' [$ _; l* p* N; g5 {
    将粘砂部位的砂型紧实度和不粘砂部位进行对比试验看看;因为:1.你们将含泥量提高了,而酌减量也提高了,致 ...

    , b+ b* U* d, l  e+ s/ x& g恩,既然是机械粘砂,灼减提高了应该会好很多才对,含泥量提高之前也干过这些产品,也是粘砂,应该要改善,所以提高了含泥量和灼减,效果不明显/ [! {+ a, h& |1 }
    下一步想从型砂粒度下手改进下
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    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-8-4 12:03:33 | 显示全部楼层
    建议  含泥量 :11-12   AFS:55-58    另外你的CB值是多少   粘砂和不粘砂部分的砂模硬度有差别没- r, [: [# e5 [7 \+ t
    大件没有而小件有的话又都是在下箱  可以考虑下 静压力是否过大
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2016-8-4 12:13:08 | 显示全部楼层
    yangt321 发表于 2016-8-4 12:03
    6 k1 k& |0 O( R建议  含泥量 :11-12   AFS:55-58    另外你的CB值是多少   粘砂和不粘砂部分的砂模硬度有差别没  D, d+ s! l/ C/ ?
    大件没 ...
    / h8 i0 J0 `: [2 _+ |2 ?$ {/ A
    你说的静压力是指的造型压力吧,我车间压力确实高,这几个小活的工艺基本轮廓都在下型,并且有砂芯,上型基本全是砂子,我们也考虑过可能跟气有关,下型压力不做改变,上型只要满足平面立面硬度要降低。同时在调整型砂粒度AFS
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    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-8-4 15:33:10 | 显示全部楼层
    降低含泥量和使用好一些的煤粉
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-8-4 16:36:29 | 显示全部楼层
    砂型硬度多少?旧砂水分多少?型砂水分和紧实率又是多少?
    7 x2 y; k8 `7 }估计是旧砂水分过低,大量膨润土及煤粉被除尘机抽走,导致型砂强度上不去。
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-8-4 16:36:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 chp01861 于 2016-8-4 16:57 编辑 ' V( @# u$ w: w

    5 L9 ?  O$ _. N9 w$ E重复了,删除
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    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-8-5 16:34:41 | 显示全部楼层
    铸铁小伙 发表于 2016-8-4 12:13  \' R- m( S1 ]8 e* a4 N: u5 \6 H
    你说的静压力是指的造型压力吧,我车间压力确实高,这几个小活的工艺基本轮廓都在下型,并且有砂芯,上型 ...
    4 r# O+ j% Z& A# v5 _5 B
    不是造型的压力参数   我习惯说静压力了  别的好像也有叫压力头什么的   都在下型的话 这个可能因素更高些  你可以试下降低上型的砂箱高度
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-8-6 15:43:45 | 显示全部楼层
    测试一下铸型表面硬度,看粘砂和不粘部位有无差别
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     楼主| 发表于 2016-8-6 16:44:21 | 显示全部楼层
    yangt321 发表于 2016-8-5 16:34, d2 h% H5 z4 F4 N3 \1 Y  d+ W
    不是造型的压力参数   我习惯说静压力了  别的好像也有叫压力头什么的   都在下型的话 这个可能因素更高 ...

    5 T5 n+ ]4 W4 w0 u* A& F6 t上箱?都是下箱粘沙,改善排气吗?
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     楼主| 发表于 2016-8-6 16:47:04 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2016-8-6 15:43, H& @) N* o) g, N5 X/ S9 J
    测试一下铸型表面硬度,看粘砂和不粘部位有无差别
    7 e# g! y* }% l' O7 D$ q
    确定不是硬度的问题,静压线造型,上下型设置的压力110bar,实际测量平面大于90,里面大于85
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-8-6 20:35:32 | 显示全部楼层
    铸铁小伙 发表于 2016-8-6 16:472 p( M$ Z( ^) s0 J1 _* s4 u7 k
    确定不是硬度的问题,静压线造型,上下型设置的压力110bar,实际测量平面大于90,里面大于85 ...

      m8 R8 n# _% e' f侵入物理粘砂,最近修砂吸尘设备了么?
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     楼主| 发表于 2016-8-6 20:44:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2016-8-6 20:35
    & h+ j. Y3 y& h0 P9 g侵入物理粘砂,最近修砂吸尘设备了么?

    - I, T0 _# J6 r# }# H7 ^( s: ?& s除尘也没修过,因为天热,除尘开大开小都会有问题。除尘也没有动过,每天的出灰量都在统计, ]. d+ U6 M2 i( w, {" m8 C
    有建议的话,可以说说
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-8-7 08:25:11 | 显示全部楼层
    这种侵入物理粘砂,尤其是下面那块板.应当是喷丸后.铸件表面特粗糙.如果再以前没有,是否和天气燃热有关.型砂水分过低.对于下箱:
    8 U! T( C9 f0 S5 S  R1:同样紧实静压力.件侧面是在砂流动性一样时.收到的时砂紧实流动后的次静压.你量一下.型腔的砂型正压力部位要高于次压力部位.- n( x) {3 C" u7 N, w
    2:下箱的铁水静压力大.看图可以看出.愈偏下.粘砂遇严重.
    : L# l2 @' _  D  s/ j说到这里.你谈过你的砂除尘设备近期没检修.那就是你型砂的问题.7 Y  `" a; J7 _$ U0 X0 M* _; q' Y
    这种粘砂.是砂粒之间的粘土附膜层被破坏.铁水浅表侵入.包裹砂粒.(未熔表面)形成的.  D4 |8 f7 z! _0 d. U" s
    那好.再谈一下砂粒之间的粘土附膜层:0 D8 L# L$ H1 }3 Z* ^
    型砂分过低.水粘土附膜层的粘土和细目砂.被砂处理设备表干.吸走.是砂的总体砂筛号比例失调.
    6 v' w  ^; l8 R8 B如现在问题还有.有一下子找不到毛病:
    $ |/ U3 A: M& U4 t  L  w1:增加点细目砂.及相应的膨润土.
    0 O2 D7 L: h. Z% h2:控制水分
    " S& \0 i7 M6 p* _3 }2 M试试看..
      P& n- ?) f& ]3 H7 o9 b
    截图00.jpg
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    发表于 2016-8-7 08:47:01 | 显示全部楼层
    这两侧吃砂量不同吧.
    截图01.jpg
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    发表于 2016-8-7 08:48:27 | 显示全部楼层
    这两侧吃砂量不同吧.
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     楼主| 发表于 2016-8-7 09:17:28 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2016-8-7 08:25- s) Z4 [0 {# G* z  m. V3 k
    这种侵入物理粘砂,尤其是下面那块板.应当是喷丸后.铸件表面特粗糙.如果再以前没有,是否和天气燃热有关.型砂 ...

    # J, ^' f: \0 M很专业,我现在比较倾向于型砂粒度,本身原材料有点问题,这些小活原来没有干过,只干过桥壳,小活粘沙是刚开始干就有,砂处理比较稳定,在控制室里面的旧沙水分,砂温,抗剪,紧实率基本是一条直线,应该是没找到一个合适砂铁比小的型砂工艺。
    , U& D* L3 N5 R- v! c/ w4 d对于除尘灰目数的检测,我一直在做,风门开的还是比较合适的,现在天热,我们连班生产,如果关小风门对砂温影响太大,现在采取多加点新沙70/140的,可能需要的时间要长一些。

    点评

    这种问题,不能一蹴而就.  发表于 2016-8-7 09:44
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     楼主| 发表于 2016-8-7 09:21:20 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2016-8-7 08:48
    * I5 J! Y& Q' z! J! ^- p这两侧吃砂量不同吧.

    0 M" @$ g, o2 p( ~设计到保密就不上传了,不过可以很负责的说,型板布置肯定没有问题。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-8-26 09:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
    应该是排气加的问题,含泥量增加透气性会下降,型砂水份高吗?涂料是否干透?+ i5 r* c# n0 ^7 M5 W8 e% k
    浇注时能听到气爆声吗?考滤过爆炸粘砂吗?
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