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[求助] 光谱样怎么都打不出来?

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  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-3-15 18:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 咀巴 于 2017-3-15 18:52 编辑
    # l: k3 [+ C; i
    ! s' z- n3 d' g8 o/ R这个是原水光谱样,浇入铁水成型后,敲出夹入水里淬火,然后去打光谱,但怎么都打不出来,领导说我从金属模取出早了,没有白口充分? 1.png 2.png & x$ F* |: W) c
    然后球化后光谱样也没取他们就直接浇了,领导说人手不够。关键今天刚改变配料啦还!我有点头疼。
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    开心
    2024-5-13 13:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-3-17 16:17:29 | 显示全部楼层
    砂轮机磨过,用磨盘再稍微磨下要好些
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    开心
    2024-11-10 09:09
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-15 21:09:44 | 显示全部楼层
    重新磨样,或者把样放火花台上连续打几次试试,期间不要移动样品。
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-15 22:00:04 | 显示全部楼层
    gxh96 发表于 2017-3-15 21:09! _+ C$ w2 k+ Y$ @4 e3 K# `2 c
    重新磨样,或者把样放火花台上连续打几次试试,期间不要移动样品。

    9 m# q/ m) w, z7 _7 m我想即使没有白口化,也应该能打出成分的吧,OBLF光谱
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    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-16 09:18:53 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2017-3-15 22:00; S* q8 i3 g0 D+ v- H, ?& ]
    我想即使没有白口化,也应该能打出成分的吧,OBLF光谱

    % \' h1 O1 Q3 f+ w+ o5 h$ w4 Q重新磨样,多打几次,最好10多次以上看看。
    / x# S+ ]9 U$ }! J1 v% f
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    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-16 11:21:36 | 显示全部楼层
    多谢2楼4楼,以及5楼回贴,,早上又磨了一遍,一个点打了7次,C、Si才都稳定下来,只是还不知道为什么,打点的地方明明已经白口充分,之前也是这样做的样,都没问题的啊。
    . O* Q) V; e0 A- H另原水成分C4.32,Si1.4。估计终C在4.1,终Si在2.85,请问碳含量偏高,是不是会导致三方面影响:
    5 l  W3 A) Z! U; [  r9 _1、初生G球初大;2、浇注厚件产品会引起石墨漂浮。3、铁水流动性差(凝固区间大)。
    ' |9 L: J. J0 [1 I$ k% C
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-16 20:28:52 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2017-3-16 11:21! T+ g5 T6 [* G6 B: K
    多谢2楼4楼,以及5楼回贴,,早上又磨了一遍,一个点打了7次,C、Si才都稳定下来,只是还不知道为什么, ...
    . n$ Z8 J& T, w2 a9 J. c
    1:初生G球初大;2、浇注厚件产品会引起石墨漂浮。3、铁水流动性差(凝固区间大)8 d$ b( S; }, G$ D) L3 C# w

    ' _+ Z" Q$ F4 k  [8 r9 U. |这三个问题的影响,在白口样中体现不出来.
    ) w* `1 ~  u: g: J7 f3 f1:你的白口样.有灰口的断面域.是否此厚度超厚.或是淬样的水罐容量低.或是淬样时温度太低.
      ~" d  c: f' F! p0 F! ^& ?2:检测平面一定用细砂轮再磨一次.磨细而平为好.
  • TA的每日心情
    无聊
    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-16 22:20:52 | 显示全部楼层
    试样表面在车床加工过的是最好的$ K0 }6 j. F; P/ A
    可以固定不动连续激发。OBLF的数据太稳定了点,下次遇到这种情况,注意看氩气是否不纯。( R+ Y0 i% ]4 U% ]
    在氩气纯度好的时候,连续激发几次很快就可以人为白口化了,数据是可以稳定下来的。

    点评

    不可取,试样表面加工之后,失去了白口的意义,再说,要是真的能加工,那这个“白口”也只能是口头上的白口了~  发表于 2017-3-18 08:57
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    奋斗
    2024-9-25 09:51
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-17 09:02:21 | 显示全部楼层
    C过高时,有时C会打出负数
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    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-17 10:37:24 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-3-16 20:28" e% t& r, O. O6 {) r
    1:初生G球初大;2、浇注厚件产品会引起石墨漂浮。3、铁水流动性差(凝固区间大)" u/ Q& T7 w# k; M9 ?8 u

    # V' A, n* n& N/ E0 @7 F: G这三个问题的影响,在白 ...
    - }2 w! k0 S  k1 L( t
    董工竟然看出来了 ,淬水容器沉过试样1/3(我找了一圈没合适容器,就暂时用它了),我以为只要底面白口就行了!1 m2 v4 N: A% P. q+ ?) o# u& }1 l
    还有我说的是对产品的影响
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    擦汗
    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-17 10:41:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 咀巴 于 2017-3-17 10:45 编辑 . B9 r; v  Z0 K' ~
    高大有 发表于 2017-3-17 09:02, i. w# c$ K+ k  N
    C过高时,有时C会打出负数

    / ]% O; S5 e' s' a% Y
    7 ^2 L) p# I" h* R" a都是高手,没见过程都能猜得出来 ,一直打的是负数,打不出来,但这是啥原因啊,是不是系统默认你C在标样范围之外太大就成负数了。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-17 10:44:45 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-3-16 22:20
    1 @. {+ D0 z2 d' V9 |; k8 \试样表面在车床加工过的是最好的' Y/ S0 p9 x: `$ ^* @, }9 W
    可以固定不动连续激发。OBLF的数据太稳定了点,下次遇到这种情况,注意看 ...

    5 M/ J5 y/ r/ I7 N1 L' X, x0 f恩,加工在我们这不太现实,我们平磨砂轮已经有点弧面了!
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    开心
    2024-11-10 09:09
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-17 14:08:02 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2017-3-16 11:210 h3 Q* o- v- q$ Q% [; ^
    多谢2楼4楼,以及5楼回贴,,早上又磨了一遍,一个点打了7次,C、Si才都稳定下来,只是还不知道为什么, ...

    $ R- V+ I1 o) U" }4 A4 }: @( p0 R用块充分白口的试样打一下,要是还是打不出,估计是光谱的问题,电极,氩气或者其他的问题。要是能很容易的打出成分,那就是白口不充分了。期盼着你的试验结果。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-23 22:58
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-17 23:02:58 | 显示全部楼层
    光谱样是用砂型浇出来的吧?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-18 08:54:22 | 显示全部楼层
    总感觉这个印章式的光谱试样的不是太合理,底面应该再薄一些,长度上再拉开一些,且接触底部位置的部分不能太粗,底座要经常检查,遇到有脱碳现象必须及时处理(加工掉),以确保制取式样的白口程度。

    点评

    随机文件应当有样块的尺寸规范.  发表于 2017-3-18 09:34
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    无聊
    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-18 09:15:45 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-3-18 08:54- y6 O) L3 }1 z4 s& P0 S/ G" t
    总感觉这个印章式的光谱试样的不是太合理,底面应该再薄一些,长度上再拉开一些,且接触底部位置的部分不能 ...

    ! _! x2 M, K; Q从制样的角度来说,有专用的铣样机的,其次是用车床加工。/ f- i: F* [8 l4 ~$ D
    一般来说有色等金属必须是车床OR铣床加工的,钢样多用铣床加工,铸铁因为硬度原因,加上成本考虑,也就是用磨样机比较多。% L( r: {) c4 Z0 n
    我司设备验收的时候,厂家工程师直接说,现在的情况是你们制样环节造成的误差比我们设备的误差要大,我亲自去磨样或许能保证精度,换你们的人估计够呛。(合同中要求检测很多微量元素,这种情况下对制样要求相对高点)
    # ~/ s. F0 x  W3 S8 m0 X8 K这个样品设计的有问题,中间的热节偏大。
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    擦汗
    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-18 10:29:28 | 显示全部楼层
    友仨下子 发表于 2017-3-17 23:02
    & `/ E2 K1 u( l; Z  W/ S光谱样是用砂型浇出来的吧?

    " {% }* g) T" Z/ N2 ]4 y4 {4 n& e金属模具

    点评

    这是必须的  发表于 2017-3-18 11:43
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    擦汗
    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-18 10:58:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 咀巴 于 2017-3-18 11:03 编辑 9 Q: A3 Q/ O% Y' _2 l* Z9 ^
    老翻砂匠 发表于 2017-3-18 08:541 {& H  L, m6 q# o' b8 T6 c) o
    总感觉这个印章式的光谱试样的不是太合理,底面应该再薄一些,长度上再拉开一些,且接触底部位置的部分不能 ...
    + Z8 b# ]& m. I, }
    ; d) b3 \6 o0 D4 A1 Z% x
    前辈,这个金属模具是之前一个铸造工艺师带过来的,本来平面部分只有目前的一半,很薄,取样时经常裂掉,好的送给实验室,实验室工作人员说太薄,没法磨(很容易碎,崩裂),他们拿了其他成熟公司光谱样品让他看。后来就把底面车了一刀(我觉得车的有点多了),变成现在厚度。我也觉得是有点厚,并且觉得圆把更厚。, O/ W+ C5 Y, O& G
    昨天一炉水,原水成分预料之内,但球化后的光谱样又打不出来了(这次是在金属型里自然冷却,没有水淬),原水样正常(也是在金属型等其变成暗红时我水淬了下,感觉冷却应该和球化后的一样,只是暗红后淬水,我是想快点去打光谱)。原水样可以打出来,球化后打不出来,5 N. l% q8 K. \$ u% X7 S
    原水:C        Si         Mn        P        S
    8 P0 }/ `* t; G3 E          4.19   1.61    0.35     0.03   0.019
    $ H" `1 n6 a9 g9 \4 e缍水:C        Si         Mn        P        S          Mg      Re       Cr
    ! l& A) p. E3 v: _4 E$ \9 e" V: E          3.22     -4    0.65     0.045   0.015   0.096  0.063  0.19        球化剂由于粉化了,领导让给加多了,1.7%,孕育剂1.2%,其他没加,所以我感觉球化后成分太不靠谱啦(也用一个点打了7次也不对)!球化后光谱样中石墨球好多。5 A% j- W4 g! c. s
             我这样的做法不知道对不对:让其在金属型自然冷却,或刚浇入金属样杯,成型后立即敲出水淬。取过不少次,这两种方法取出的都可以打出来,但就这两天有两次打不出来。' h5 t, Y8 I  D' m
          
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 18:10
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-18 11:45:16 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2017-3-18 10:58: Z4 O0 R* @1 g, ^6 U1 k
    前辈,这个金属模具是之前一个铸造工艺师带过来的,本来平面部分只有目前的一半,很薄,取样时经常裂掉, ...

    " ?, [% n1 I( |5 `0 q底座部分是什么材料的?
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