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[求助] 蠕铁件表面缺陷

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    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-6-16 07:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 22:36 编辑
    ' L$ @2 W- C, V0 h9 E* Z) I8 I' M- ]/ N% _3 @3 x
    采用冲天炉与电炉双联,原铁水3.7碳1.6硅0.5锰0.06硫,蠕化剂1.2%、球化剂0.1%,孕育剂0.8%,蠕化后3.5碳,2.7硅,0.03硫出炉温度1500度,蠕化后温度1420度,浇注温度1400度,消失模负压浇注,负压0.6,保压15分钟,出箱后上表面出现如下图缺陷,缺陷部位厚度120mm请教各位了,(铸件6000长高度约300,宽度1200,下部厚度约30MM,上部厚度120MM下部朝下装箱,缺陷表现在上部及厚大断面)
    1 q$ V) B- H) `% E, E
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-16 09:10:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-16 09:12 编辑 * b- H+ o3 H3 j! F1 o4 h' w' B
    " D9 Z6 h' R4 L3 r% J1 y
    什么缺陷?没图' j4 D/ `9 f$ v* f
    球化剂还是蠕化剂?
      A* l% \9 V3 u6 Y# c2 J0.1的球化剂?
    , N3 {; V1 g3 i  H1 n. V7 q; Z, Q
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     楼主| 发表于 2017-6-17 21:16:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 21:36 编辑 9 D/ s# {% Q1 s

    : J7 r4 C1 k: Q4 D. s

    铸件顶面

    铸件顶面

    铸件侧面

    铸件侧面

    金相图

    金相图
    今天做了个光谱分析,终碳2.68,Si,2.43\Mn0.19\P0.027\S0.010\Cr0.002\Mg0.013\AL0.003\Ti0.028,金相全球,有点晕。
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     楼主| 发表于 2017-6-17 22:35:20 | 显示全部楼层

    产品外观图

    产品外观图
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:50:02 | 显示全部楼层
    表面缺陷与是否蠕化没关系,这是两个问题
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:54:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-21 11:15 编辑 $ d/ y/ q: B6 y
    ( Y- ^5 D6 q* F6 A* K
    从图片看,这种表面缺陷很像是白膜或涂料局部受潮(或者说此处白膜阻燃,气大渣多排不出)造成的吧,浇注时是什么情况?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 13:41:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-20 08:08 编辑
    7 I# c1 i1 o; V3 G
    张三 发表于 2017-6-17 22:35
    0 ^! x4 }. ^* }% I! F,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
      v+ }0 v) N" Y6 c+ b1 c" }9 o

    6 j* ]1 ]7 o' e( m& u1 d2 ^和另一求助贴类同.白模有燃烧消失的倾向.整个过程的工艺与参数有待调整.
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     楼主| 发表于 2017-6-20 23:57:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-21 00:21 编辑 ' S$ ?$ ]$ F1 G1 V4 m

    7 s, K: D8 _, ~  V; x我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸件型腔有反应,造成缺陷,不知道是不是胡思乱想?连续几炉都是一样的,模型受潮基本可以排除。
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-21 11:08:05 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-17 22:35
    . Z7 R/ t8 q) C& x  F! ]7 G2 s4 y,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了

    1 D" Q8 r/ g3 a面的下面的缺陷是一个件上面的吗?
    . R0 N# f. b$ l% _每包几件?缺陷程度变化
      Q4 m6 J2 I4 ~' k* Z9 b2 ]6 k" g- @
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    发表于 2017-6-22 08:51:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 08:57 编辑 & D" P0 c* ]4 \" Q; e+ a
    张三 发表于 2017-6-20 23:576 b* ~0 h- R! w& L+ C6 C# S& l
    我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸 ...

    : F! h4 Y1 T3 t! s9 t, B; s
    % J. z8 G) H+ ~& T0 X0 ~  J, N8 U' Z0 V3 r! P与蠕化过程无关.
    ) |: K! e0 u' y- _, I6 b
    " l/ W* p3 r8 a  d4 ]% O7 n; q5 A% Y+ x3 _0 }% b6 t$ a
    是做这种大件才产生的么?还是始终是这样.
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:29:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-22 09:36 编辑 ; Y+ `1 i# J+ ]/ {7 v* k+ Y
    castengineer 发表于 2017-6-22 08:515 b- p$ e! Y; D: X, C: P
    与蠕化过程无关.
    ) h4 o8 Q% w- P8 j+ A" `
    ' ]1 q# U( g. w8 m) y6 o
    同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是不是浇注系统有问题,整个铸件都有补缩不到位缺陷。铸件表面有明显凹面,这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:32:18 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-21 11:083 r* j; q% Y2 |  G! t
    上面的下面的缺陷是一个件上面的吗?; F8 t" @# ?6 [6 p$ d
    每包几件?缺陷程度变化?

    & y. H: h$ q) h, I8 ^) }& i单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。
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    发表于 2017-6-22 10:56:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 10:58 编辑 % s8 A7 s" k& d# o  W
    张三 发表于 2017-6-22 09:29% i2 |: O: a+ v3 {1 T% N
    同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是 ...

    & b, Y6 p( ?0 }8 M1 F6 l
    : O( S/ J/ w& J# \4 d  a1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.
    , @% {+ w9 S( B, S2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的压力变化值和持续时间.
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-22 11:07:11 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-22 09:32
    $ @$ ^. r  F8 Q" B" R单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。
    9 ~& X$ z2 d, n# B% n9 y9 N! h
    上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,# ]+ [: Q" ~# H$ q$ P# e: d
    下面的疑为  重皮缺陷。
    5 y* ~  G8 F2 d# _, V" d# W, Z1 A2 h1 C; C
    请问 上下2种缺陷是同一件取得吗?      另,每包铁水可交几个件呢?缺陷变化程度如何?: S( B' k  R5 E4 W! E) Q7 h' i
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     楼主| 发表于 2017-6-22 18:58:44 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-22 11:07
    4 h- A  u" g! B! `# X/ O上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,6 M: V8 m% Y( U& y; w# R8 F
    下面的疑为  重皮缺陷。

    ) d8 m, F# X! K/ m是同一件,马蜂窝为上部,重皮为侧面。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 19:18:55 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 10:56
    ) x' z: i" q& X) r$ E& C1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.# [1 P# |' K* Z* e4 z
    2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的 ...

    3 g; b, }# l* K5 `6 L  z浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,* P# m, |' {# N, I( N
    分析:% W0 A: P) e& t( K4 h# |5 |
          下部铸件厚度为30MM,截面30*6000*2约360000MM 平方此处变为120mm,截面为120*6000*2约1440000MM平方,是下部的4倍,此处液面位置升高约200,同理直浇道有效高度也减低200,如浇道有效限流,此位置液面上升速度要远低于下端,此为提出改进浇注系统理由。; V7 ~. q( ]5 H# b3 G0 s  Z3 a
          对于重皮,位置发生在铸未段约300处,考虑是铁水在端头回流,加之负压作用造成铁水覆壁,后续铁水不能融化造成的。
    % T6 }3 X4 f3 ?5 V, P' [     对于上部马蜂窝不能理解,请教了。
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    发表于 2017-6-22 20:21:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 20:35 编辑 % Q! t" k: z7 T1 O# ?1 f
    张三 发表于 2017-6-22 19:18
    * O' Y( |7 c0 ^: \: O6 j( G浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,/ f  J9 Z: G- W% j
    分析: ...
    9 r' V' v0 _) J' O5 t
    3 Q/ J0 H4 e1 r; U0 J( l9 ^% K5 o+ t
    看图是全长6000都有么?
    3 y* p7 f- B/ X! N& n把这个件敲断.看是属于上断面都是蜂窝,还是上断面表皮型蜂窝.
    截图00.jpg
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     楼主| 发表于 2017-6-22 20:34:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 20:21% G" W* _$ K# h' w- E* o
    看图好像是全长6000都有.

    2 l$ z$ C! c3 B  i5 s 456.jpg
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    发表于 2017-6-22 21:21:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 21:42 编辑
      z  o! m2 |! g# m5 r  S/ C# s/ `0 m, p7 j$ `! s& e. W

    " e" `( V: _& o  e9 b: ^" j4 @那.你的一端浇口就不合理了.你的马蜂区就是非白模气化区所致.+ ]1 o- o: w5 s; P7 i
    就是砂铸一端浇口也做不好.
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