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[求助] 铸造缺陷分析

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-5-9 15:03
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-11-28 14:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    我们这边分析该缺陷为渣眼,原工艺浇注温度在1440-1460,球铁550-10,后面因厚大部位有缩孔,调整浇注温度1410-1430,就集中爆发出该缺陷,现在怀疑是二次孕育未完全形成的渣眼,这边建议是转包来解决,有点拿不准。
    P71113-163323.jpg
    IMG_20171128_0901.jpg
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-28 19:52:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-11-28 19:56 编辑 5 l" o9 i. H  g

    9 A) q* |) u# o- a. I缺陷主要是液流飞溅成豆.未熔豆氧化表面的氧化成孔.也有部分渣致气孔.
    * Q, B1 f# S% @3 G, |
    5 [& u# f) Q3 G; j- S* m改浇注系统的意义不大.
    * J" b, T, \  r4 x9 D: f
    2 K* B3 C+ g' r! y8 {按图做一下,试试.$ D6 H( ^' L' v! O. U
    截图00.jpg
    截图01.jpg

    点评

    方法简单有效,强烈支持。采用芯盒下一个排渣溢流包,是个好办法,我也学习了受益了,谢谢  发表于 2018-7-27 11:32
  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-19 20:43
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-2 21:14:44 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-12-2 20:32) V* d2 }0 K" ^0 P* G
    个人认为,不要太乐观!目前要解决的问题是,先入的“冷脏”水如何有效地溢流走,或力求尽量少出现这“冷 ...
    : O& v' p/ \1 P; t* w- n3 w: w. G" ^
    浇注系统的问题,用其他方法来代替,不容易,还是好好的修改浇注系统吧
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    开心
    2019-7-3 06:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-2 16:34:45 | 显示全部楼层
    上下箱应当反过来吧
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-23 04:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-11-28 16:40:18 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸造小虎 于 2017-11-28 16:41 编辑
    - M* G9 w& L7 t3 n) H7 ]/ Q) o/ M  h0 X& T
    明显是浇注系统问题,最下面流的铁水最远,造成不平稳,紊流,夹渣夹杂排不掉,都是铁豆不融合啊,哎,重新设计浇注系统,或许可以解决问题
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    昨天 16:58
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-11-28 18:59:21 | 显示全部楼层
    同意2楼的说法,重新设计浇注系统吧~
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-11-28 19:55:29 | 显示全部楼层
    看上去豆子很多,浇注系统不平稳是关键,或者开设溢流槽,撇掉初始的铁水
    * L4 ]  ?3 q+ l/ b浇注温度高没出现应该是金属液表面尚能融合的缘故,不过应该也会有少量气孔、冷隔等缺陷出现的
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    奋斗
    2023-5-9 15:03
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2017-11-29 08:29:11 | 显示全部楼层
    补充一下:我们这个是铁模覆砂工艺,此次砂箱做的覆膜砂层都比较厚,基本都在15左右
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-29 09:54:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-11-29 10:12 编辑
    0 M: J$ `4 w! r2 A( B, _
    回炉铁 发表于 2017-11-29 08:29
    1 w9 I( E! R3 ]% y6 e3 L补充一下:我们这个是铁模覆砂工艺,此次砂箱做的覆膜砂层都比较厚,基本都在15左右 ...
    # s$ K! ~, ?4 a1 g1 T& o" ~

    1 m1 T2 o/ j# E# m模具加长.出溢流部分的结构.铁模覆砂工艺用的不错.此部位不改.很难做好.如果溢流包不好做.可依模具允许的情况,改其它形状.溢流口落底.总之此部位前端液流及飞溅的渣.豆.不排出来是不可以的.
    截图00.jpg
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-11-29 21:35:04 | 显示全部楼层
    回炉铁 发表于 2017-11-29 08:29; s8 `6 C3 `( p9 f1 V+ r! G, E9 L
    补充一下:我们这个是铁模覆砂工艺,此次砂箱做的覆膜砂层都比较厚,基本都在15左右 ...
    4 G4 g7 [+ U& S. p9 o
    这个问题和铁模覆砂关系不大,主要是工艺问题。但是铁模覆砂造成工艺基本固化,改动起来有难度。要不就只能提高浇注温度,然后热节地方加冒口?这也得动模具阿。2 p+ t9 o. [- {' P
    作铁模做的太早了,工艺还没有稳定就投入铁模,太急躁了。
  • TA的每日心情

    2024-10-20 09:17
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-30 10:48:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xuwu531 于 2017-11-30 11:36 编辑
    - |% d8 }' K7 L0 b; F9 ~1 C) {7 L3 o# Z, s! \
    随流孕育剂应该不会这么大面积集中,这么高的浇注温度铸件也不小,应该会熔除非随流孕育剂质量差表面包裹较厚的氧化物,个人认为是浇注后该部位低温铁水反应性气体缺陷(皮下气孔)。传一篇关于灰铸铁“首流”铁水对铸件气孔影响的论文供参考

    “首流”铁水对铸件气孔的影响及解决措施.PDF

    105.42 KB, 下载次数: 383

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    开心
    5 天前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-2 11:01:55 | 显示全部楼层
    你这属于铁水的末端,初期的铁水进入型腔后随着距离的延长,铁水温度降低,而且看着内浇口 的高度落差不小,容易出现铁豆等缺陷,建议在末端增加溢流,可以做个窝。
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    奋斗
    2023-5-9 15:03
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2017-12-2 20:04:28 | 显示全部楼层
    现在是先把覆砂层减薄,坭芯加冷铁,浇注系统也要改,看下效果先
    ' u$ y: x; q9 @2 c赶着产量交付,有时没办法慢慢验证
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-2 20:32:08 | 显示全部楼层
    回炉铁 发表于 2017-12-2 20:047 x4 C& Y. G8 Q
    现在是先把覆砂层减薄,坭芯加冷铁,浇注系统也要改,看下效果先
    # S% g5 o, s8 m$ h赶着产量交付,有时没办法慢慢验证 ...

    9 s& o& r; M/ E个人认为,不要太乐观!目前要解决的问题是,先入的“冷脏”水如何有效地溢流走,或力求尽量少出现这“冷脏”水(但,不出现是不可能的)~
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-2 21:27:16 | 显示全部楼层
    靖江山水 发表于 2017-12-2 21:14" O; g( X. o7 C5 K; R5 b- Z$ I5 t5 k0 V
    浇注系统的问题,用其他方法来代替,不容易,还是好好的修改浇注系统吧 ...

    1 w, X2 K* R- L+ Y' w3 G* [& ]这是上上策,但是,对于铁模覆砂来讲,必须要改铁模子!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-7-8 21:27
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-3 13:29:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 千江有水千江月 于 2017-12-3 15:30 编辑   X8 k( s/ i3 L: \* ^! ^

    1 ^1 v, z" L* m( Y# Q  |这个结构是要多摆集渣溢流。浇注系统要调整
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    发表于 2017-12-3 15:21:26 | 显示全部楼层
    回炉铁 发表于 2017-12-2 20:04
    7 E# {$ I. ?# G# r现在是先把覆砂层减薄,坭芯加冷铁,浇注系统也要改,看下效果先
    3 \5 A# K- q8 u8 g) k) u7 O9 s4 O赶着产量交付,有时没办法慢慢验证 ...
    ! I( [2 l4 P8 Y) o
    个人认为减薄覆砂层,只会加重缺陷。泥芯加冷铁,提高浇注温度不能根本上解决问题,既然改模具,不如从浇注系统和溢流上入手。浇注系统一定要改。
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    2023-5-9 15:03
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     楼主| 发表于 2017-12-9 10:33:08 | 显示全部楼层
    xuwu531 发表于 2017-11-30 10:48/ y1 d& Z5 \- [3 ~
    随流孕育剂应该不会这么大面积集中,这么高的浇注温度铸件也不小,应该会熔除非随流孕育剂质量差表面包裹较 ...
    4 v' H4 e$ ^$ `
    我们这里的铸件都不怎么设计溢流槽的,原来刚开始开发第一种机体的时候设计有压边溢流槽,只是听说气孔总是跑到这压边位置,就给取消掉了。# b, {$ T% \% b! w

    ; H' A; b" R. Q
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    开心
    2022-10-23 04:26
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    发表于 2017-12-9 10:59:11 | 显示全部楼层
    回炉铁 发表于 2017-12-9 10:33
    ' ?( L2 b. f: I) F0 }* p. K' t我们这里的铸件都不怎么设计溢流槽的,原来刚开始开发第一种机体的时候设计有压边溢流槽,只是听说气孔总 ...
    / ]! J8 Z' V) k% U% b( C/ D
    你不能因为吃饭噎了一回就永远不吃饭了,该有的工艺措施必须有,只是考虑如何避免产生其他问题,明显是铁豆不融合,还有撒说的呢,浇注不平稳啊,如何做到钢水平稳上升,设计修改浇注系统啊,多问问几个为什么
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     楼主| 发表于 2017-12-9 14:41:03 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2017-12-9 10:59
    ( E: @! y5 ]1 m* ?2 `! W2 ^你不能因为吃饭噎了一回就永远不吃饭了,该有的工艺措施必须有,只是考虑如何避免产生其他问题,明显是铁 ...
    2 q& q: l. n3 @: ?# C; s
    这个产品的浇注系统改肯定是要改,只是对论文中的理论想进一步理解一下而已,理论上来讲处理掉首流劣质铁水怎么都是好的,只是第一次开发机体的时候没能参与到,不是很清楚当初他们是怎么处理的,现在这个产品上箱面还是有气孔,远离浇注系统的端面有杂眼一类的缺陷,也想弄明白是不是也是因为这首流铁水引起的。(我们判断的是侵入型气孔,但铸件未经过抛丸前,表面有一层薄薄的氧化皮)
    P40309-085159.jpg
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