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[求助] QT450-10产品缩孔

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    2024-11-21 09:22
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-9 08:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    汽车配件,QT450-10,缩孔照片如下:) X* j( g7 p+ ]! i' X# l
    540866764766635170.jpg 435814720246871368.jpg
    & G: c: d* t+ h  D8 Q
    4 u' d0 d$ z2 \! n3 Z" C  F* V生产工艺:C%3.75-3.85;Si%2.4-2.6;Mn0.30-0.35;Mg%0.037,浇注温度1432,末箱1357,浇注过程用时6分钟;水平造型,砂型硬度大于85.
    6 c& a  W1 a' X4 [: R& g6 Q: y4 r
    ( Q1 o4 G  y6 [+ A1 i# Q+ _模具工艺如下:. J, [; C* Z0 Z
    IMG_20171117_091233.jpg
    / ^; B) E2 f% ~6 ~6 N( \4 q问题描述:此产品之前做没有缩孔缩松,探伤无缺陷。近两天出现了20%的缩孔,缩孔无规律。烦请各位大侠帮忙分析一下对此缺陷的看法。/ P+ x$ `  X# ]+ D  g( \1 \; N
    540866764766635170.jpg
    124265562924329216.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-9 09:00:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-9 09:03 编辑
    % j  m+ ?5 I( w+ @
    ! J( |' N( W9 L5 n  j如哪都没变.看一下金相和以前的对比一下.再查一下配料和原料有无变化.这种明显的孔,应与铁水有关.
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    开心
    2024-11-21 09:22
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-9 09:54:49 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-9 09:005 E5 N0 ^0 W4 W* U% \+ L8 u3 M
    如哪都没变.看一下金相和以前的对比一下.再查一下配料和原料有无变化.这种明显的孔,应与铁水有关. ...
    ' Q; ]/ a* Q7 h( [5 b
    我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。
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    难过
    2018-1-24 09:37
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-9 09:58:50 | 显示全部楼层
    个人认为:1.从工艺上看,冒口顶部无缩管,请先锯切冒口,确定冒口补缩效率;2.查看正常产品和冒口颈缩孔的冒口补缩情况是否相同;3.冒口颈过大造成最后凝固,可以适当减小冒口颈;4.查看与冒口连接的入水口是否过厚,造成前期冒口无法起到液态补缩作用;5.入水比例是否合适,是否冒口处入水少。
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    2022-10-23 04:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-9 10:00:35 | 显示全部楼层
    taoyuan 发表于 2017-12-9 09:54
    4 F& M7 h9 I' X' H3 _我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。

    ( {* l; B( y3 N0 k# z  r我做铸钢比较多,但是这个球墨铸铁产品,如果有缩孔,有好几个方面的原因,第一,此处的浇口看起来比较大,作为球墨铸铁的产品应该设计成扁平状,要比铸件早凝固,尤其是靠近铸件的地方,建议适当改进,第二,型砂硬度,浇注温度,浇注速度,化学成分,都会对铸件产生影响,或者说改用了其他的生铁牌号,或者废钢加的多了,要排查最近哪些地方做了改动。
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    2024-11-21 09:22
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-9 13:05:06 | 显示全部楼层
    甄清淳 发表于 2017-12-9 09:58
    - [  \0 {  ~6 s1 y5 D个人认为:1.从工艺上看,冒口顶部无缩管,请先锯切冒口,确定冒口补缩效率;2.查看正常产品和冒口颈缩孔的 ...
    3 I. f7 r1 I* p/ C- _6 r# y9 E% a! h
    切开的冒口如下:+ W; x' U% V, @% U' `3 y6 T
    644142777468825817.jpg 406685258509285139.jpg
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    12 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-9 16:38:44 | 显示全部楼层
    还是要仔仔细细地检讨一下整个过程吧,哪儿都没变的话,是不会出现这种情况的,既然出现了这种情况,必然在哪个环节变了,否则不符合哲学的原理,也不符合过程量化管理的一般原则!$ M) @& q7 G. X4 A5 g5 q( X. k1 h
    ( d6 B% ?0 W! p  U2 k4 [" Q5 U
    我只相信你没变的是浇冒口工艺,其它的都不敢保证!
    & b, e/ N- m. T: T" w* |! Z2 O6 w2 P! {" B, b) F0 i
    逐项做前后对比吧,自己深入下去,不要随便听信车间的反映~
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-9 16:38:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 15:13 编辑 ) T6 S) B. u( Z* b
    taoyuan 发表于 2017-12-9 09:54% z* g5 n0 i- a2 q9 U% j
    我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。

    5 v+ o/ f2 s  c2 @* f
    8 E/ H: C4 K. z- ^1:这个缩.另一个没缩.看一下两个有什么区别
    5 q) x% W7 ~* ~2:如果以前没有,突然有,应是浇温低的影响
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-9 21:53:00 | 显示全部楼层
    以前没有问题能通过检测。成分估计你也对照过和原来相差不大。但是现在一下缺陷这么多,那么原材料方面呢?特别是生铁方面。尽管配方一样,但是如果更换厂家或什么的很容易影响到铸件的补缩。考虑到近期生铁供应商由于环保影响的问题,估计生铁方面的可能性大
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    开心
    12 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-9 22:12:37 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2017-12-9 21:53
    0 J+ N  `  Q2 h1 Z; g以前没有问题能通过检测。成分估计你也对照过和原来相差不大。但是现在一下缺陷这么多,那么原材料方面呢? ...

    # x) W' ]8 s( Y0 d9 \7 m& ?感觉不是用生铁熔炼的,应该是用合成工艺~
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 08:06:30 | 显示全部楼层
    冒口没有明显的收缩,铁液孕育剂加大一点,
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    12 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 10:22:43 | 显示全部楼层
    xiayaxi 发表于 2017-12-10 08:06
    ) z9 }" [" o% s冒口没有明显的收缩,铁液孕育剂加大一点,

    " `2 ]4 n7 D% m& p8 [( P关键是前后的差异点没有找到,究竟在哪个环节哪个因素变了,孕育处理工艺变了也会导致、孕育剂更换了也会导致,当然,导致异常出现的因素太多了,所以要抓住矛盾的主要方面!
    ; \' d. w: w* K- K2 b5 g
    * p2 j8 t1 S& R6 q* X: G7 v所以说,搞铸造,缺陷分析很重要,导致出现缺陷的过程分析更重要,对症下药才是正道!) j- f! X2 H- r+ [0 \. n' U# |1 }
    8 M) t  u/ v+ Q
    我还是这句话:做好产品的最根本的原则就是量化管理+过程控制
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 12:08:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-14 03:15 编辑 4 ]8 @. F2 N& f; m% r

    6 T( h, C5 A+ O8 ^7 F你的问题主要在于.6 @% @" t% n: ]( I4 X  \
    1:冒口模数低.细高.在浇注后.冒口先导凝固作用大.将冒口的最后凝固区下压到接近冒口颈处.如果浇温低.就可波及铸件本体.
    9 K( q  j5 \' {- E2:冒口颈没开在最后凝固区.而是偏上.可从冒口的切面的颜色看.在黑.白区的交界处.要把冒口颈下移.开设最后凝固区附近.把冒口高度减低.增加冒口模数.
    ; G% L% `: ~" P  b3:冒口颈的模数大于铸件冒口颈毗邻的铸件模数.计算一下.冒口颈的模数应为铸件此部位的模数的0.67倍.均衡凝固的自补效果才能奏效.做为450-10.应当充分运用.
    ! q9 d! K9 Y8 d1 k) l! {( F8 a4:其它坛友的加强孕育.也是很有道理的.

    点评

    董工,这个从浇注系统看,是热冒口啊!并且经过搭接后进入冒口!  发表于 2017-12-10 20:58
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    12 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 13:53:35 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-10 12:082 \+ q' T( g3 B5 s; |  x8 e
    你的问题主要在于.你用的是冷冒口:  Y# Y6 @; ^9 f$ v) A
    1:冒口模数低.细高.在浇注后.冒口先导凝固作用大.将冒口的最后凝固区下 ...

      p& P  W' \' l$ U8 g4 W- H3 n' ]分析的很对,同意!但,就像楼主描述的,同样的工艺,以前做完全没有问题,所以我认为主要的原因不在这方面~
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 14:56:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 15:12 编辑
    5 I4 c0 ^  V6 ^4 S7 T( u' z$ z/ i
    老翻砂匠 发表于 2017-12-10 13:53: t1 [- s" P7 l7 [* ?
    分析的很对,同意!但,就像楼主描述的,同样的工艺,以前做完全没有问题,所以我认为主要的原因不在这方 ...

    5 U3 s4 R7 o6 P9 d5 F
    4 x* @  P! @3 r是的:. y9 z: z' B4 }! d' w( J
    1:一个件有缩孔.一个件没有.9 d7 Y+ H6 r' q' y1 G0 ]
    2:以前没有.现在有.
    - S6 `3 j0 L- _: H这说明,楼主的浇.冒口设置.导致把缩孔的出现几率大致出现在冒口颈附近.也就是说,这套浇.冒系统很脆弱.4 a6 o: w9 s1 J. I7 w( E# G4 |4 E
    当浇温低时(应当不是一炉件都会出现缩孔).孕育衰竭时.成份不稳定时.都会出现.! M) F$ ?# Y6 |
    解决问题其根本方法.还是要对浇.冒系统进行改造.试一下.
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 19:26:04 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-10 14:56
    : E/ |% B! `; G是的:% V9 \- F' I& P6 h; E# S7 }
    1:一个件有缩孔.一个件没有.7 H! [# T' R8 z) u
    2:以前没有.现在有.
    6 W/ o4 \! K: H- Q% v( L- t: U- e
    如果分析的再仔细点,先浇与后浇的分开来,再结合浇注温度,这个问题应该很容易找到问题点了~
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-10 19:48:42 | 显示全部楼层
    我有点怀疑原先铸件内部情况了,虽然楼主说原来好的,但是有没有解剖过铸件检查?或者经过探伤检查。; O2 k, g0 ?- g2 r  Y1 d
    如果原来只是简单目视合格的话,那冒口颈的尺寸冗量太少。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 20:16:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 20:34 编辑
    6 X$ m1 F/ Y( C' D0 D) o
    fbi-2008 发表于 2017-12-10 19:48
    1 \; s  N5 L* |: i) u我有点怀疑原先铸件内部情况了,虽然楼主说原来好的,但是有没有解剖过铸件检查?或者经过探伤检查。
    $ A- G: M% ]0 k1 O3 k5 i* V如果 ...

    8 o; s* p4 r! v2 z  _- ]& l5 p9 A! Z
    是的.怀疑另一件是否缩孔在铸件里呢?如是.那这个浇.冒系统真得重做了.
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 21:02:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 21:36 编辑
    ' i& i8 m4 y3 A2 m( |$ Q/ E) i' g4 b# g
    董工,这个从浇注系统看,是热冒口啊!并且经过搭接后进入冒口!-----对的.不好意思. 0 o6 v  V4 d6 R; w2 z. C) O. g" u! _9 [
      Y6 \* G- t+ ^
    如是这样.那就是浇口部过热.过水流量过大.另一个件缩孔应在件内.
    " E) F7 M9 S! W& d; O. _, \& r' n& z( f! r9 x! h, t: Q8 e8 I
    那还是冒口先导凝固.把缩孔压在冒口颈或件内.
    2 D) v" B9 O+ j- h减少后浇口流量.增大前浇口流量.2 \8 j# k# c. z6 c* F

    ; P" U' @9 g7 I! ?
    截图01.jpg
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    2018-1-24 09:37
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-11 14:14:40 | 显示全部楼层
    冒口上部没缩,连液态补缩痕迹都没有,说明冒口补缩作用较差,浇、冒口设计有问题,此浇注工艺容错性差。一个冒口补两件一个有事一个没事,检查一下另一件铸件内部是否有缺陷。以前干时没问题,以前用此工艺生产了多少件?如果以前批量干没问题,那么看模具最近有无维修记录,模具没变,那就在原材料上找问题吧。
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