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[求助] 静压线铸件粘砂

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-2 16:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 ljy112511 于 2020-8-2 16:59 编辑
    , o2 Q9 _3 F0 s- f, m
    $ ]3 w6 }8 X+ V' d: l  f+ b6 M- ~帮分析下这种粘砂缺陷产生的原因。目前已知型砂参数   水分3.4   紧实率38   湿压强度185MPa   透气性120   含泥量12  灼减4  AFS56  有效土8.2  $ s  N0 }' F$ |0 c  y
    粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%   
    微信图片_20200802165157.jpg
    微信图片_20200802165149.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-9-6 22:58:10 | 显示全部楼层
    henrysong6514 发表于 2020-8-31 17:34& C, E* {5 k8 |/ i3 u+ m4 ~
    这种缺陷似乎是被美国AFS缺陷手册称作Scalling(Scars),由于砂型表面过硬造成。 ...

    0 D5 X6 M: q% ~( A9 x我倒是持相反意见,认为这个地方的砂紧实度低了~
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    2023-7-24 08:08
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-8-31 17:34:26 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2020-8-3 16:537 I5 L6 k$ K1 g) O& K/ b5 q
    董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下 ...

    . Y( [6 h. U8 P$ _+ W这种缺陷似乎是被美国AFS缺陷手册称作Scalling(Scars),由于砂型表面过硬造成。
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    2022-10-23 04:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-2 17:22:02 | 显示全部楼层
    有带浇口冒口没有清理前的铸件啊
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-2 19:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-2 19:06 编辑
    ; a9 i9 E1 o, c/ c" ?, a" G5 ~
    ' @* {* [6 \0 e0 q0 z把壳体立面的脉状凸起磨掉,看一下里面的铸件本体的状况
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    2024-9-1 21:15
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-8-2 21:15:10 | 显示全部楼层
    这型砂参数太漂亮了,估计出问题的铸件用砂不是这个参数,观察一下现场,看看什么时间段型砂偏湿和偏干,看看等铁水时,未合箱的那几箱和每包开浇的那几箱。
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    3 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 07:41:09 | 显示全部楼层
    @weixing9110 也怀疑此砂非彼砂~
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    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-3 08:00:03 | 显示全部楼层
    分析下这种粘砂缺陷产生的原因。目前已知型砂参数   水分3.4   紧实率38   湿压强度185MPa   透气性120   含泥量12  灼减4  AFS56  有效土8.2  
    0 L8 |9 z" Y% N9 n粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%   $ t" v$ l/ ?0 M* Y' r  G$ P% {5 t
    2 k/ U. B1 j: ?6 M- j
    紧实率、湿压强度、含泥量、有效土都高,不怎么样的一个型砂配比方案。紧实率30-36,湿压强度0.14-0.16 ,含泥量7-11,有效土4-6 ,试一试。
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     楼主| 发表于 2020-8-3 10:22:28 | 显示全部楼层
    还不是全部有,有一定比例  30%左右。当时实际的型砂参数没办法核实了  只能看记录。像这种情况与浇注速度有没有大关系?模重171kg   浇注时间20-25s/模
    微信图片_20200802173553.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-3 10:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 10:43 编辑 # z% s+ B9 o& w* [
    ljy112511 发表于 2020-8-3 10:22! \8 R: S! x4 M2 W0 ]+ x, G9 O
    还不是全部有,有一定比例  30%左右。当时实际的型砂参数没办法核实了  只能看记录。像这种情况与浇注速度 ...
    " |0 S+ Y/ c% u7 `/ H

    9 _' H9 x! U9 ^% d: z整体喷一下砂再发上来,模拟一下看内浇口流速:米/秒多少。
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     楼主| 发表于 2020-8-3 16:53:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-8-3 10:32, V1 {9 v) q6 C6 G1 D% o
    整体喷一下砂再发上来,模拟一下看内浇口流速:米/秒多少。
    ' `8 m: m0 `5 N
    董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下

    打磨之后,轻微的可以打磨掉

    打磨之后,轻微的可以打磨掉

    严重的是有一层壳

    严重的是有一层壳
    微信图片_20200803164329.jpg

    能掰掉一层

    能掰掉一层
    微信图片_20200803164335.jpg
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    2018-3-18 07:14
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    发表于 2020-8-3 18:54:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 19:42 编辑 , c( u. |2 L8 l8 h$ G' ^
    ljy112511 发表于 2020-8-3 16:53
    " U+ h+ ^0 T% n' J3 `董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下 ...

    ) z  {  R9 N- V8 h& E) ^: N* {/ f
    看图。$ D9 t. W4 H* }+ z, S$ }
    是否在内浇道一侧粘砂严重。
    / M6 X1 v0 \# z
    截图01.jpg
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     楼主| 发表于 2020-8-3 20:36:38 | 显示全部楼层
    不是的。内浇口测反而少些。反常
    " x" Q  C% G) ^7 n) b" ]5 t7 S2 R. J
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 20:56:06 | 显示全部楼层
    @ljy112511  在楼上的图片里标一下“粘砂”的部位,谢谢!
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    发表于 2020-8-3 21:08:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 21:13 编辑 9 `% Y4 e( {. Q+ \" V  x0 l( \# Y! K
    ljy112511 发表于 2020-8-3 20:36; N% A8 j( j& F9 h( [
    不是的。内浇口测反而少些。反常

    ; Q# X# T  Q4 T$ k# Z, N5 C7 z* h3 |6 {0 O; `" T: v
    看图。
    截图02.jpg
    截图04.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 21:10:43 | 显示全部楼层
    感觉又进入了“猜、猜、猜”的模式了~
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     楼主| 发表于 2020-8-3 21:14:13 | 显示全部楼层
    我明天多标几个位置。位置不太固定。9 l# o' b# O6 W- i, Q0 ?
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    2018-3-18 07:14
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    发表于 2020-8-3 21:37:10 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2020-8-3 20:369 d" X1 k" W8 E- ], M
    不是的。内浇口测反而少些。反常
    1 u9 V0 `4 t* b' a/ M) Q: a
    粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%。! |8 }. V3 B. B8 ?% r$ l! P
      K5 O  p) ]- J, O/ w9 z  Z
    1:增加排气孔数量。减少充型时的型腔内压。# T& |8 J9 |# O: z8 e+ S& x( u9 q- P( @
    2:看那个剥片,砂型紧实度低,你检定的数值不能说明就是粘砂处的紧实度。况且粘砂并不在浇口侧。这就说明型腔内,粘砂侧的紧实率低。在非浇口侧的粘砂侧的压砂板上做一个120度的压砂凸块。增加此侧的紧实度。6 l: i+ F. m1 {% a$ N% s
    仅供参考。
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    3 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 21:57:32 | 显示全部楼层
    30%的占比,说明还有70%的好的,对于工艺、型砂都是一样的,那这30%的差异化在什么地方?这是我所关心的~
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    发表于 2020-8-3 22:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-8-3 21:577 ?( F+ j* ~# C: [  ?
    30%的占比,说明还有70%的好的,对于工艺、型砂都是一样的,那这30%的差异化在什么地方?这是我所关心的~ ...

    " N* }: |% o. j7 T/ ~( a应该是和浇注温度有关。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-3 22:07:57 | 显示全部楼层
    这个产品肯定是多箱浇注,开始的温度和结束的温度不一样,时间也不一样,董工说的在理,排气面积偏少,浇注速度可以略微提高一点,具体情况还需要楼主现场解决
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 22:50:49 | 显示全部楼层
    @castengineer  对的,也只有浇注温度呈现出差异,所以,出现异常的究竟是先浇的还是后浇的,这点很重要。既然有70%是没问题的,那么,其它的都不要去改动,毕竟是静压线上的生活,造型与型砂方面,相对来讲一致性还是比较强的~/ s$ a  H( e5 m) n7 P0 k  n% M

    4 `4 r5 {% A$ H. O  l( T上述,个人愚见,仅提供楼主参考~
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