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[求助] 请教关于400-18L成分里面Si含量的控制

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    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-11-25 09:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    最近在做一个产品,400-18l,冷冲要求>12,以前用冲入法球化,一直ok。现在用喂丝,艾肯的球化线,但是延伸率一直不合格,冲击基本上没问题。当然可能跟结构有点关系,取样部位为产品身上相对壁薄的部位,但是同样的位置冲入法没问题。最近做了一次验证,孕育量换算后大概是0.4左右,我们都是在浇注前孕育,一个喂丝,一个随流,所以孕育量可能不大;炉后Si到2.5了,这次延伸率刚好合格,冲击也没问题,以前由于担心冷冲所以Si一直不敢弄这么高。昨天又把Si降下去到2.3左右(孕育量大概0.35左右),然后延伸率又不合格了只有14左右了。其他的我们的Mn基本都不超过0.12, mg0.055左右,s0.011左右。总的来说我还是觉得跟这个球化方式有点关系,不知道大家有用喂丝做400-18L的不,交流一下。" e) Z2 D" P- Y
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-12-2 09:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-2 09:32 编辑 4 e! }3 R- N+ _4 n4 ?# `
    1234lixin 发表于 2020-12-2 09:202 j' [% l7 V2 H2 I2 a8 \5 v3 }
    行,我今天去把那个金相重新腐蚀放大把照片发上来大家看看

    * ]7 _, I) \1 i4 ~- i1 |% N
    6 H* `3 s8 }' S( Y- t' T既然是一包铁水,如果可以,最好把壁厚的合格的金相也做一下。
    5 d) C  C; e3 z3 d! O这样好有一个球数和晶间最后凝固区金相的对比。才能解释为什么壁薄珠光体%比率大的原因。
    & ]* Z- e9 K, J- o/ W: f4 N4 L$ f再一个,回忆一下,壁薄的件是否与壁厚的件浇注时间有多少差别 ,是否与壁厚件比较,有孕育略微衰退的可能。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-25 14:06:35 | 显示全部楼层
    1、建议你做个金相对比:冲入法与喂线法石墨形态、数量,及珠光体含量的对比。5 l  w  Q* p, R
    2、相对来说喂丝孕育效果比冲入孕育、或者倒包孕育效果要差一些,原因是喂丝孕育剂的颗粒≤3mm,比较小,比较容易衰退。
    - U5 E3 u* d0 r& {' x# p0 T; F3、球化剂中的稀土与球化线中的稀土种类是否不同?! l/ E/ w" s8 H
    4、如果你球化处理后分包浇注,建议你增加倒包孕育。如果不分包,随流孕育量适当加大,然后看效果怎样?
    7 I2 |0 l2 O* e5、你取样部位的铸件壁厚多少?如果有可能,你可以考虑适当减少球化线加入米数,把残Mg再降低一些。
    0 @8 a  Y3 Y3 V# s# G以上供参考。
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     楼主| 发表于 2020-11-26 10:30:46 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2020-11-25 14:06
    * A+ w! t, ?# m  @1、建议你做个金相对比:冲入法与喂线法石墨形态、数量,及珠光体含量的对比。
    1 A+ N0 w* k) r1 n# k7 [; o2、相对来说喂丝孕育效果比 ...

    # m* t( o9 I0 k2 m我是新接受的,了解一下以前的孕育剂加入量是0.8左右,现在喂丝加入量只有0.4不到,但是现在孕育是在浇注前,从边孕育边浇注。包涵喂丝和随流。
    ; e' |. [6 A* b2 \7 X
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-11-29 19:35:06 | 显示全部楼层
    同意2楼的意见,观察一下金相。" ?, A$ m% R- w  \

    % k/ h2 W1 M* Q) J& c5 o) Y个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没有同感~
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 09:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-2 20:38 编辑 1 ~( o+ ~* t8 X5 U. A
    老翻砂匠 发表于 2020-11-29 19:35
    1 w4 F3 g3 z/ \) X4 T( [& A5 u同意2楼的意见,观察一下金相。( V( y9 u/ G. D0 y9 Q$ a* H

    8 u: @% Q5 p: \% `9 ^( m$ F7 C个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没 ...

      A0 M; i: I: i7 D; D3 s- f4 I* a& W' x/ G+ g+ b
    从上世界60年代开始的包底冲硅的球化工艺,发展到今天的球化.孕育后的二次孕育,随流孕育,型上孕育,是球铁熔化工艺的进步。
    ! @$ U1 C4 K7 |" K双丝同时球化.孕育或分丝球化.孕育,之不过是老式球化.孕育的翻版。
    # w$ }! p; E# \/ Q& q: I& d加之送丝球化.孕育对不同工厂的适用性问题,就使的送丝工艺的稳定性困扰着现场工艺人员。' C( B& f5 T# w; C5 o
    楼主的问题:' c+ E0 @  L6 O. R, }1 [
    1:无论试棒低冲的脆型形变还是延伸率的弹性形变,硅高于2.0%,是不可取的。
    ) f* o- w) E+ f9 l: Q2:楼主的送丝孕育,孕育量太低。这样炉前硅必然略高,并且孕育持续性也短。孕育效果也必然不尽人意。
    , d% W( e7 R  u! A2 @- c! m' D通过国外试验,—20度以下的低冲韧性与石墨球数和球化率有直接关系。
    / c: V% T+ c6 J/ [8 Y  ]3:再现场工艺执行中,因素是多变的,而又是潜在的多因素的影响。工艺人员往往顾及不到。" Q6 p5 S+ B- J3 g. r/ t7 C
    所以,陈工要求的金相检测很有必要,根据金相状态,回推工艺的改动和掌控是比较准确的。
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     楼主| 发表于 2020-11-30 11:16:29 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-11-29 19:354 v$ `% m! |+ {
    同意2楼的意见,观察一下金相。
      x# L+ o5 m3 W- L& F( Q4 J3 D1 _3 P5 ?
    个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没 ...

    3 l% k' O4 j1 M$ E陈工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道是不是因为太薄了。因为同样的成分去浇注另外一个50mm左右厚度的产品就没问题。而且这个产品换线生产了,现在下线的时候还有500℃左右。由于我刚来不久,这些情况都是近期才了解到的。所以分析还是冷却条件导致的,所以我本周要求他们做的时候单独放一箱冷却4个小时,到时候有结果了我再分享出来。
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     楼主| 发表于 2020-11-30 11:18:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 09:31* x  u5 T4 I: j- j+ y# ^
    从上世界60年代开始的包底冲硅的球化工艺,发展到今天的球化.孕育后的二次孕育,随流孕育,型上孕育,是 ...
    & E' z. k" R! b/ }8 j
    董工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道是不是因为太薄了。因为同样的成分去浇注另外一个50mm左右厚度的产品就没问题。而且这个产品换线生产了,现在下线的时候还有500℃左右。由于我刚来不久,这些情况都是近期才了解到的。所以分析还是冷却条件导致的,所以我本周要求他们做的时候单独放一箱冷却4个小时,到时候有结果了我再分享出来。; C( Y: L& i5 Z( Y1 B9 ~9 z
    补充一下孕育量的问题,最近的一次试制我把孕育加到了0.85,由于是保温炉浇注,所以我分了三次孕育,分别是球化时孕育一次,出铁槽孕育一次,随流孕育一次,效果还是有,延伸率提高了3个点,但是依然还不合格。
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    发表于 2020-11-30 11:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 11:44 编辑 8 l6 |6 j$ u' X! B& s& H) w2 A
    1234lixin 发表于 2020-11-30 11:18# r$ s; Y% Q" A. n8 o# h
    董工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道 ...
    9 g7 i' v! q- I1 @9 @" z  M
    最好按标准试棒性能检测。0 I% u7 y* b) C) a' C1 B9 n( {
    发个图片。球数多少?
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     楼主| 发表于 2020-11-30 13:41:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 11:33
    - W% h$ F  r2 a6 ^最好按标准试棒性能检测。
    0 M3 n2 S) ~+ E发个图片。球数多少?
    - R! x( W! r' Z
    这个是本体试棒腐蚀后的照片
    , F7 f( S3 H" t, f  ]$ i 134129na9sryz9i3sys4ls.jpg
      e1 `6 _2 k. \( x5 S! w
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    发表于 2020-11-30 13:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 15:27 编辑
    # a9 ^  C* w" a3 c+ i
    1234lixin 发表于 2020-11-30 13:41+ |9 T" Y: o( M3 ~, m
    这个是本体试棒腐蚀后的照片
    7 h6 Y* B% k6 B% J1 p  P' G0 B: T, N: s
    $ z# E+ Q' |6 o( r: B. V( b
    有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。) A2 v% b# f! L4 m# Q9 {
    1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包铁水?
    - Q! V3 u6 s) X, {9 P6 G2:这个图片是多少壁厚的?$ e3 `5 H$ [- t
    3:有具体的铸件光谱成份吗?看图片这点很重要。
    & x2 l* _/ P( ~. v: x4:炉前硅多少,孕育后增硅多少?4 h% X$ B  @& m+ v5 T, o, X( n0 J
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     楼主| 发表于 2020-11-30 15:52:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 13:51
    3 g9 i) {6 }/ l$ A1 T6 n有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。( C5 b0 v/ C  D) l! m
    1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包 ...

    2 |% N( U& N' R" O3 L具体厚度应该是8-10的样子,炉前Si1.4-1.45,第一次孕育0.6左右,第二次孕育0.15左右吗,第三次孕育0.08左右,炉后Si2.3左右。以前炉后si控制在2.1以内,但是强度有时候不够,所以si提了一点。炉后si2.3左右冷冲也是合格的,13左右。光谱这里查询比较麻烦,我就按记忆里的来说一下主要的元素,Mn0.1左右,不超过0.12,S,由于每包水要取好几个样 ,所以基本上S都是光谱打的,CS仪做的都是抽检。炉后S光谱打出来0.08左右。对了,我统计过往数据的时候发现,以前的S都是0.12左右,那个时候没有不合格的,不过当时冷却时间比较长。有点乱,想到那些说那些了,后续再补充。
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     楼主| 发表于 2020-11-30 15:53:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 13:51
    4 @% i7 B, O4 C+ ~% F$ f有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。# A- A& r) {( q& m, Y+ H. w
    1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包 ...
    " Q2 \' [) n2 b+ B
    厚壁件和薄壁件用同一炉铁水浇注的,理论上成分和各种条件都是一致的。
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    发表于 2020-11-30 15:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 16:20 编辑 / Z0 D/ p9 B! U2 }$ a7 ^, i( n3 i, r
    1234lixin 发表于 2020-11-30 15:52, {! x! {3 {5 K9 }: s% e
    具体厚度应该是8-10的样子,炉前Si1.4-1.45,第一次孕育0.6左右,第二次孕育0.15左右吗,第三次孕育0.08 ...
    5 b( k0 s6 t7 p- N( O# X% e. o0 @

    6 ^: ]" k* g) s& p1 S硫的数据对吗?" k3 R! b4 {, f6 y2 I/ u* U3 _
    0.12,0.08。是0.012和0.008吧8 I* a( }: P- G3 p7 g
    C多少?
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     楼主| 发表于 2020-11-30 16:20:02 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 15:55& d( k4 E6 B% x. k
    硫的数据对吗?4 I, J1 i# r! d1 K
    0.12,0.08。
    + p/ \2 H" u+ @2 M! E0 {C多少?
    ) [" c' p0 N6 @' B5 r+ H$ V3 L3 d9 a
    不好意思,S的含量少打了个0;C炉前是按3.9-3.92控制的。
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    发表于 2020-11-30 16:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 16:31 编辑
    % K5 y0 h0 C5 i! |
    7 e- Q+ l" l1 P/ u" t看金相图:
    6 H' X( r* p" J, f* ^+ N3 Z1:球数再多一点,硫控制在0.008—0.01。
    ' O1 s+ T9 a4 t, m$ v2:终硅在2.2左右。
    + D5 f$ n( _0 y3:碳现在可以。
    0 q$ y- I5 k- ]4:把金相图放大到400X,看一下晶粒间界有无偏析元素。这点很重要。
    - Q. x2 d( h: n1 M5 e. f铸态400—18L,做到无珠光体不易。
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     楼主| 发表于 2020-11-30 16:43:19 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 16:283 E: @, ^  x: S
    看金相图:0 W/ p6 j/ O  b! @* A
    1:球数再多一点,硫控制在0.008—0.01。2 }+ s7 R9 M6 w/ ^5 U' N0 D
    2:终硅在2.2左右。
    ; y5 F5 D1 M/ s" @9 F
    嗯,收到。上周已经安排本周会有一次试制,方案是提高C含量,然后就是单独放一箱延长冷却时间。看结果下一步再采用您的建议进行优化验证。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-11-30 19:06:02 | 显示全部楼层
    1234lixin 发表于 2020-11-30 11:16
    3 A4 |$ V  b$ F; O  s& I陈工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道 ...

    9 s4 J7 m4 }3 y2 c0 `残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?
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    发表于 2020-11-30 19:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-1 06:14 编辑
    ' y/ S  I' \4 r4 Z7 L/ b
    老翻砂匠 发表于 2020-11-30 19:06
    # h, D5 W$ @: [9 B+ M) |3 g残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?
    4 d1 J! V* R1 S# k; {1 o

    4 L. W  E" r+ ?对的。2 w" z8 [& z  j) k* I
    1:需要残镁.残稀土及其全部检测的数据,2:做好400X腐蚀图。
    / _  Z% d  m+ M) v/ u2 m: }4 @如再有珠光体,用以推测珠光体的成因和予以调整。
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    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-12-1 00:22:59 | 显示全部楼层
    注意看下残余稀土含量,原铁水的微量元素含量,CR等高了容易产生珠光体偏高的情况
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     楼主| 发表于 2020-12-1 08:34:58 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-11-30 19:061 D$ R3 _- `, `; G4 \; X
    残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?

    1 `& R3 y. U8 g( D7 {3 u' o8 c3 wmg:0.05-0.06,残余的话我还没注意这里的光谱是否有通道。球化线本身的稀土是0.55,mg是15的。
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