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[已答复] 大平面灰铁下表面针孔如何解决

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  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-4-19 18:15
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2009-10-10 08:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    我们做大平面压盘,材质:灰铁,下表面有针孔,如何解决?
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    开心
    2018-9-26 09:42
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-10-10 09:33:14 | 显示全部楼层
    个人感觉是涂料有问题吧!

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-10 09:45:31 | 显示全部楼层
    你应当将你的生产工艺给大家说说再让大家给你分析分析。出现针孔有很多原因造成的,你的造型方法是什么?如果是粘土砂造型的话,的检查检查你的水分含量及你的煤粉加入量。还有你熔炼中的原材料控制,你原材料中的微量元素控制。如果你废钢采用的钢屑并且加入量较高,很有可能铸件会产生针孔缺陷!你要从多方面来分析,铸造上产生缺陷不是单一因素影响的.

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  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-4-19 18:15
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2009-10-10 09:48:46 | 显示全部楼层
    控制铁液H≤0.03%、Al≤0.03%,控制Mg、S含量,降低型砂水分含量,提高浇注温度,提高煤粉用量,加入稀土元素孕育剂,这些措施有效吗?各位还有没有更好的经验?

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-10 11:06:40 | 显示全部楼层
    在内浇口处放点氧化铁试试,可能有效果。
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-10-10 14:27:36 | 显示全部楼层
    楼主你铸件壁厚多少,重量?你做的是汽车离合器压盘吗?灰铁材质建议不要提高煤粉的加入量,反而应该减小。
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2009-10-10 14:53:38 | 显示全部楼层
    壁厚40,重量26KG,汽车离合器压盘
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-10-10 15:43:05 | 显示全部楼层
    呵呵我也做汽车配件的,你是自动线作业吗
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    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-10-11 09:40:16 | 显示全部楼层
    XYZHIAN版主!我公司也是做汽车配件的,以后还要多向请教你啊。1 {. t( B! `; _8 l
    楼主那个灰铁压盘的针孔问题,控制铁液H≤0.03%、Al≤0.03%,控制Mg、S含量,降低型砂水分含量,提高浇注温度,提高煤粉用量,加入稀土元素孕育剂 。这些是统用的要求,控制的好也没什么害处。
    # e4 @: I# F$ a0 H( |! b2 z( }/ z4 U要我 说就这么几点:1.高温浇注2.加强排气3.增加直浇道截面积3.使用热冒口
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-10-11 11:10:36 | 显示全部楼层
    9# chp01861
    ! m3 X6 M- \# K- q$ g8 w4 c1 |! r* E& {1 @' h5 @3 V  f5 i6 a
    楼主没有贴图,不太好说,不过气孔产生在下表面,这样的气孔一般是靠工艺去解决基本是不可能的,必须主要从铁水方面解决,还有就是煤粉,我说了一定要减少不能多加,我吃过不少亏 ,你不妨试试吧。另外楼主出现这样气孔的比例是多少?

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    lionwww + 2 感谢支持!

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    该用户从未签到

    发表于 2009-10-11 12:43:19 | 显示全部楼层
    1.提高浇注温度 2.加强排气 3.溢流水冒口 足够了
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    擦汗
    2023-4-19 18:15
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2009-10-11 17:45:50 | 显示全部楼层
    针孔比例约10%。提高了温度,控制了材料,增加了煤粉,单件的气孔数量有所减少,但是还是有4%。今天按10楼说的试试,另外怀疑混入的覆膜砂有问题,增加了新砂用量,明天看结果。
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2009-10-12 15:13:02 | 显示全部楼层
    P1030407.JPG P1030408.JPG
    # A; J, l% W+ M; g+ H这次真的碰上难题了!! Y1 o1 o) _3 k8 c
    我们使用新东线造型,电炉熔炼,1460~1500℃出铁,使用正规的材料,10多天前生产了第一批,没有什么问题,现在开始生产第二批,出现问题了。
    ' G6 a) V7 m* n昨天:我们减少了煤粉,结果废品50%;煤粉维持上限,废品37%;增加新砂用量,废品18%,加入稀土0.002%并增加煤粉用量,废品3.7%。

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-12 17:54:43 | 显示全部楼层

    , R% a* q0 r- ?5 W. X% [5 @另外再请检查一下出铁槽、浇包、孕育剂的水份,水份高了极易出现楼主所述的针孔。
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-10-12 20:43:22 | 显示全部楼层
    5224452245
    , p& X7 c% ~) k( z1 t* ?. y这次真的碰上难题了!
      t( A3 D0 L' J) X( m. F6 T1 ?我们使用新东线造型,电炉熔炼,1460~1500℃出铁,使用正规的材料,10多天前生产了第一批,没有什么问题,现在开始生产第二批,出现问题了。
    : I0 k0 I4 |: ~6 y6 F昨天:我们减少了煤粉,结果废品50%;煤 ...* w, o/ |$ d9 g9 Z2 E4 b8 v
    weitpw 发表于 2009-10-12 15:13

    2 w/ R* {1 [1 i# t  o6 L% N请问稀土是加在炉子里还是加在沙子里啊?请教谢谢
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    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-10-12 21:38:29 | 显示全部楼层
    原铁水扒净渣滓,快速充型,提高浇注温度;最大的可能是型砂死粘土含量高。
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    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-10-13 11:21:51 | 显示全部楼层
    加入稀土0.002%并增加煤粉用量,废品3.7%。?????
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    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-10-13 11:55:20 | 显示全部楼层
    这个。。。确实不应该是工艺的问题,砂子和铁水真是不懂,看楼主的图不仅仅是针孔了吧。
    2 J7 t! i, }4 A) z' D! R5 j我这也有一个压盘类的大平面件,也是偶尔会出2~5个小针孔,2 c$ r( G: L7 L( U$ a: U4 k

    6 G& ]5 M/ m( _: ?! q4 e维持在2~3%,但是不单单出现在下箱面上,中间和上箱也会有。
    ; ^) |6 E' V5 y0 {5 d" ~( ?. T; ?! N7 m% o  I
    另外,我这个件的下箱偶尔会出现介于蚕豆和黄豆之间那么大的坑,铸件其他部分倒是很完整,纳闷。
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    奋斗
    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-10-13 12:12:57 | 显示全部楼层
    大平面产品靠浇注速度消除渣眼,如果浇注速度跟不上,型腔内局部渣滓聚集出现渣眼或针孔应该是正常的。
    1 h  m& z2 p7 j2 S( K4 s* Y2 Z个人肤浅的看法。
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2009-10-13 12:35:54 | 显示全部楼层
    型砂含泥量已经很低了,因为是制动线浇注速度的调整受限制了。目前为止可以肯定是氢气和水汽或覆膜砂造成的气孔,措施:增加新砂、增加煤粉、添加稀土、提高温度、降低mn、cr、sn等措施有一定效果,但是不能完全消除。目前考虑:增加球铁回炉料、再降sn、mn,增c、降si,再提高温度,明天看结果
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