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楼主: 你有药啊?

[求助] DISA线正常生产突然批量缩松,在线等,急!

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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-4-18 17:23:48 | 显示全部楼层
回复 15# wubin3188 5 [" q( j& l7 b' J6 g9 _
; F7 K, p* k; m/ Y

& M( ~9 `5 z3 {. V  |) d5 y    那你们是怎么解决的?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-4-18 17:36:55 | 显示全部楼层
回复 16# StoneFeng
3 ?: P# ~: {$ E8 \4 K2 X/ b7 g4 g7 R+ ~* a6 D7 V
5 {  U" A6 y. t; c* {
    这个我今晚用硬度计测一下……
  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-9-8 13:18
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-4-18 18:02:46 | 显示全部楼层
    回复 22# 你有药啊? 7 [3 q% m: P7 D
    4 Y/ |: _1 t. k7 T

    # e9 L, ^8 {* Z2 b2 L    碳当量偏高引起的缩松跟铸件的硬度、强度可以联系起来的,如果是,那么降低碳当量;如果是其他因素那么在商讨
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    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-18 19:03:12 | 显示全部楼层
    你查下沙子。特别是灼减量。水分。含泥量。 若都正常。则主要原因是气温升高的原因。 你浇注工艺有问题
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    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-18 19:04:06 | 显示全部楼层
    回复 19# 铸造虫
    1 X; V, l- r/ \) u- S* {9 k  \8 }6 a* ?* a3 K2 S) e
    6 _9 Y2 {: ]& X2 a1 P+ ~
        这类缩和气温有很大关系
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    开心
    2024-10-25 14:39
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-4-18 22:18:19 | 显示全部楼层
    回复 6# chp01861
    ' x0 x, d! z9 Q- ]6 W
    1 g+ V* D6 q4 e' \8 C
    : C6 c+ y* t9 R+ b    真话!

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 22:34:22 | 显示全部楼层
    回复 25# ajizhouji   @* N% w( o% n- k8 G. V4 L

    & y( r+ K7 ]( o; K) }9 `& r2 _: `+ f" s+ \( I9 c
        那我该如何调整呢?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 22:40:51 | 显示全部楼层
    回复 9# 你有药啊? 4 J4 e& }/ g( S' p. K% }7 ]; {

      R4 G: h1 B$ J( a  @' [- R7 B
    8 W$ l: u: d& \& X4 ~4 ^4 l6 x    修正一下,铜的含量多加了0.1%,不是0.05%,我重新把之前的样品拿出来用光谱仪打了下,铜现在多加了0.1%,会有影响么?还有啊,我今晚用辛普森硬度计,测了下硬度,型腔表面硬度在30N/cm²~44cm²之间,我们用的是DISA垂直无箱造型线。合型力没变过。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 22:45:09 | 显示全部楼层
    回复 6# chp01861 5 d4 M3 g+ w  p1 K- e: ~

    - b1 Q& x" p0 e& L) b- J# E8 U/ W! s
        修正一下,铜的含量多加了0.1%,不是0.05%,我重新把之前的样品拿出来用光谱仪打了下,铜现在多加了0.1%,会有影响么?还有啊,我今晚用辛普森硬度计,测了下硬度,型腔表面硬度在30N/cm²~44cm²之间,我们用的是DISA垂直无箱造型线。合型力没变过。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 22:59:03 | 显示全部楼层
    回复 25# ajizhouji 5 h* T3 O' X0 ?
    * l6 M+ Q2 b  z/ D+ h. N9 J

    . D! V, [& R8 }+ g    气温是影响的型砂含水量吧?砂型表面的硬度跟强度是不是一个概念啊?我测了下型腔表面的硬度30~44N/cm²,应该没问题吧?我不太懂啊,
    9 W2 L: `; L- V. F1 P' d* H  o  该调整下紧实率么?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-4-19 08:25:38 | 显示全部楼层
    谢谢大家的热心帮助,昨晚经过调整,缩松问题已经解决了,如果今天白天还没有缩松产生就算成功了。2 i' K4 P" p9 f/ z9 ?' I
    我提高了下碳当量,降低铜含量,又降低了浇注温度;最近一批废钢边角料含有微量的钼和镍,有部分废钢管头和打包钢不含有这两种元素,所以配料时就用了不含有钼和镍的废钢。一次改变的因数太多,真不知道到底是哪方面的原因解决了缩松。后期我会一项一项的更改,验证解决此次缩松的根本所在。
    ! k/ k( K. Z6 H3 F* B' s4 Y- h% P# e  M2 G$ h
    PS:我觉得我们现在的砂处理系统是存在隐患的,之前一个月质量比较好,只能说明我们现在的砂处理参数适用于之前一个月的气候,如果天气再变暖或者变冷的时候就不一定适用了,到时候真不知道怎么调整了。我对砂处理只了解点皮毛,说的不对的请各位老师指正,也希望各位老师能不惜赐教。
  • TA的每日心情

    2024-11-15 09:48
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-19 09:13:34 | 显示全部楼层
    回复 16# StoneFeng % }7 r9 w4 |' p6 T  p+ M& E+ @
      Q! S, {0 h# L

    7 w: @" e4 e0 p6 o1 m1 o    铜多了珠光体就多,缩性就大,缩孔缩松倾向就大。原因就是石墨化不充分,石墨化膨涨力减少,缩孔缩松的倾向自然就大了。珠光体的缩尺比铁素体的大,原因就是珠光体的缩性比铁素体的缩性大。
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    开心
    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-4-19 10:01:26 | 显示全部楼层
    回复 32# 宋宇 3 I* i1 x# M. z5 V  w4 Y
    ) g! N% i. B0 E2 n

    - n. _9 Y! `" i$ Q( D( T' A+ e! }    铜是促进共晶阶段石墨化的元素,石墨化能力相当于硅的1/10-1/5。能细化和改善石墨的均匀分布,能降低铸铁的白口倾向。
  • TA的每日心情

    2024-11-15 09:48
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-19 11:25:35 | 显示全部楼层
    回复 33# StoneFeng % [7 \& O/ k" Y8 C" C- j
    : f. w( ^, b# R6 K) W. {% D6 s+ w! Y. \

    8 W$ n4 ~4 ^8 V( V$ X    所以就在缩松这个问题上,是要平衡cu的量,到底是不是因为形成珠光体的作用过大了?对于石墨化来消除缩松,cu的含量要考虑进去么??
  • TA的每日心情

    2024-11-15 09:48
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-19 14:04:55 | 显示全部楼层
    回复 34# 宋宇
    * N3 f( f* q; c' \
    6 ?. ?, f4 ~, ~4 I* ]& O2 J3 F% N& q
    6 q3 t' _/ X/ x  d# y! |9 N7 M* d: c    是的,你的这一句话,让“铸造虫”都发帖了~cu的作用,呵呵~
  • TA的每日心情
    无聊
    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-4-19 20:47:46 | 显示全部楼层
    很是好奇你们用的是哪家的光谱,我这光谱铜锰打出来的误差完全可以忽略。光谱应该定期校准,每班用前打标样。光谱取样模具要保持干净,哪天光谱碳硫不准,出了一堆废品想死的心都有了。废品解决了该去查找下根本原因,针对性的去改变下。

    该用户从未签到

    发表于 2013-4-19 23:34:44 | 显示全部楼层
    回复 36# 铸造小猫 : Z( o1 h" U. m" H: w

    0 \1 j' f0 u3 i  H8 [5 B/ h
      o8 K* ]. q( c, V    真有点行家的范,句句在理。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-4-20 07:57:22 | 显示全部楼层
    回复 36# 铸造小猫 . t9 c  K7 u- Z* b
    : A( _1 G+ J3 X$ j- L

    4 ?9 |- C8 {. T% x) _    光谱不属于我们车间,这台设备100W+,四台光谱仪每个班次都要用标样校准,而且四台光谱仪每天要用同一个浇注的样品进行校准,厂家来修设备之前这台设备测得的Cu一直偏高,也就是Cu的实际含量比工艺下限要低,但是物理实验室检验铸件是合格的,所以就没在多加铜,直到这次厂家来修完设备,Cu加的量就多了,几个月后光谱划归我们车间管理就好说了
  • TA的每日心情
    无聊
    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-4-20 14:30:40 | 显示全部楼层
    回复 38# 你有药啊? : v% W. `  u+ b6 @
    查下校准的规定什么的,按说发现误差较大是要调整曲线的。划过来后还是要多盯下这些关键过程。定期维护校准。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-15 07:21
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-4-23 12:17:37 | 显示全部楼层
    我们的光谱分析铜就有约0.05%的误差,不知什么原因!
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