纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


12
返回列表 发新帖
楼主: 刘中华

[交流] 球墨铸铁浇注最后一包为什么总出现球化不良

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 19:46
  • 签到天数: 27 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-7-17 15:52:35 | 显示全部楼层
    回复 20# 铸造小猫 ) b# k0 N' X- h) [. L" t% e, |7 R
    8 a9 E! O4 p- H6 ]2 j

    ' o& e' D% H1 K; K: @$ E" W    最后一包 残留稀土 0.0145  Ti 0.012  应该都没问题  一直很稳定的值
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 19:46
  • 签到天数: 27 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-7-17 15:55:27 | 显示全部楼层
    回复 19# 高大有 8 F9 ?' n. ^; x% e/ r) K  J
    ( ~. j5 Z" l" u: s( ^! M  R1 k3 u

    % a6 V4 X$ r" Z0 o0 @9 z% J    整个批次 都球化不良
    + R$ P4 Q, F3 h. j  Y7 Q  没有添加回炉料
    : Z+ Z9 ]9 C! D7 r  最终检测S 含量在 0.013~0.017 波动,炉前S 0.022~0.025左右
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-9-25 09:51
  • 签到天数: 626 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-7-17 16:16:24 | 显示全部楼层
    回复 22# 刘中华   _+ Y# A$ f  t. v+ |" N
    S0.013--0.017对于Mg残0.042左右是偏高了7 `/ |% u4 c3 m& q5 V* i4 @+ r1 c& e3 u
    Mg0.042,S0.013以下,如果壁厚不是太厚,不会衰退;8 w, N4 x% @. F; v& g- s. ?% i
    S0.013--0.017时,Mg0.045--0.055为好
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 19:46
  • 签到天数: 27 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-7-17 16:23:04 | 显示全部楼层
    回复 23# 高大有 & N; ~( T6 z# y9 n/ O2 _

    5 z# b+ d' ~5 W2 P4 r/ ?* w2 [7 z" M# G7 P3 i5 b" `* S+ J. @
        其实 球化反应最终成分的S 含量在什么范围最理想呢?????
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-9-25 09:51
  • 签到天数: 626 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-7-17 16:40:18 | 显示全部楼层
    回复 24# 刘中华 3 X# A7 ^( A' E+ h- e
    # k$ k; M2 X& s6 r; Y
    ' [$ v/ o  x7 a( x) g) s
        壁厚一定时,对于球化后残Mg、Re与S有一对应关系,保证不会衰退,不衰退的对应含量就是合理的!
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-30 10:16
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-7-17 17:01:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dragon2009 于 2013-7-17 17:02 编辑
    # z6 A: r& w( s) R4 c" a6 f* a4 `5 t" ]; K
    你的工艺合理不合理,其他我就不说了,但就最后一包来说的话,给你个建议,一句话“包坑深度”!
  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-22 05:34
  • 签到天数: 172 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-1-23 14:02:38 | 显示全部楼层
    处理后S含量多少?
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
  • 签到天数: 978 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-1-23 16:24:30 | 显示全部楼层
    工程师2006 发表于 2017-1-23 14:02
    $ R1 q- n! B. O, j( w处理后S含量多少?
    ; U+ Q6 ?/ @2 @5 D7 {% g
    挖出的旧帖,你没看完帖子就问?再看一遍吧
  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-31 13:22
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-1-25 22:30:01 | 显示全部楼层
    一般这最后一包是每炉的最后一包还是每天的最后一包。如果是每炉的最后一包有可能是炉体的倾斜角度问题,造成冲了球化剂了,这个你可以观察一下是否冲球化剂;每天的最后一包的话有可能是操作问题,因为员工这个时候是最松懈的时候,这个你也同样观察一下
    ; a# \! r# u6 h  u( L- t
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-11-16 14:36
  • 签到天数: 226 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-1-26 21:58:02 | 显示全部楼层
    我一直在纠结你这个最后一包是什么定义,概念太模糊,你怎么测得的最后一包的残镁数据,浇注完毕留点铁水浇注一个光谱样吗?你还是在浇注最后一包前浇注了一个试样,你的含硫量你的残镁都没有问题,关键是取样的时机;你的孕育剂的加入量也没有问题,我比你的数据还低;整个过程和数据只是你明白是怎么回事,别人都是猜测的。
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-8-9 09:01
  • 签到天数: 73 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-6-13 10:03:04 | 显示全部楼层
    无意间看到这个帖子,最近我们也是出现这样的问题,我们是浇注时间比较长,现在浇注时间受很多因素控制,不是很好解决,请问您最终找出是什么原因了吗?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-10-22 08:19
  • 签到天数: 413 天

    连续签到: 2 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-13 13:20:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 南山一品 于 2017-6-13 13:47 编辑
    2 X" ?% n) _8 S2 [7 [# }* h' {
    平常 发表于 2013-7-16 07:46
    0 o/ B# E' g4 Q7 f/ ^/ R1 C你的球化降温只有40度吗,能说来听听,你们是怎么做的!
    ; n1 v9 E, }) v
    9 S5 O2 @1 [' @2 K  c7 ]
    在生产线上用一个浇包连续出铁,球化,浇注是可以的。每包间隔时间在12分钟左右。球化的降温也就30-40度。不过要注意浇包的温度。这时的浇包温度通常能达到1000度左右。要注意球化剂的加入时间。不宜超过30秒,另外覆盖的材料重量也要增加。% ]& [6 ]) p% J' q, B  p% \- f
    楼主说的应是每炉的尾包出现的问题。说明你们的过程控制有问题6 j7 q) z% X6 E, X, r0 a% I$ S
    你这样做当心浇包温度过高而出现的浇包熔渣(筑包材料熔化),这种渣浇注系统、过滤网是挡不住的。小猫说的对。在不影响浇注温度的前提下,可采用多包轮流出铁的方法。就是降包温。将包温控制在在适和你们产品、生产效率、质量要求的温度范围内。增加球化剂的加入量不可取。成本高不说,对产品质量的影响很大的。(不可控)4 ^2 \( l6 ?, B! g
    老帖新回
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-6 16:41
  • 签到天数: 80 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-6-15 18:44:15 | 显示全部楼层
    潍坊铸造工 发表于 2017-1-25 22:30 7 B0 M7 e2 ^/ W2 `8 S- ~
    一般这最后一包是每炉的最后一包还是每天的最后一包。如果是每炉的最后一包有可能是炉体的倾斜角度问题,造 ...

    : u  K& k4 j7 W& v2 [同意
    + q! }; L; ^( n/ U7 Q* N
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    无聊
    3 天前
  • 签到天数: 1842 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-16 10:22:48 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-13 13:20
    % M1 w2 i0 J  D/ |5 H在生产线上用一个浇包连续出铁,球化,浇注是可以的。每包间隔时间在12分钟左右。球化的降温也就30-40度 ...
    ' H5 v" S' y% @. p4 z' h. a1 N! b
    单一包连续出水球化处理是喂丝法应用的优势场合,一千度的包温,加球化剂覆盖操作,多少容易出问题,喂丝法比较好的规避这个问题了。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-10-22 08:19
  • 签到天数: 413 天

    连续签到: 2 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-16 11:36:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 南山一品 于 2017-6-16 11:50 编辑 8 O7 x# v5 `; T4 I, G+ a' i6 r
    ! q2 u/ ~7 g) ?7 H
    [quote]铸造小猫 发表于 2017-6-16 10:22+ m' y5 A" ]3 f
    单一包连续出水球化处理是喂丝法应用的优势场合,一千度的包温,加球化剂覆盖操作,多少容易出问题,喂丝 .., O% ~! C/ R! d3 Q' }/ s+ M8 x* p3 M
    可惜能上的现在还不多。不过这是趋势。环保、安全、节能、经济、质量稳定。有些大件可实现多工位喂丝。铸件可达20吨。
    FJW 002.JPG
  • TA的每日心情
    无聊
    3 天前
  • 签到天数: 1842 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-16 18:11:37 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-16 11:365 L% i; l, E6 ?6 ^  m/ O
    [quote]铸造小猫 发表于 2017-6-16 10:22# @5 J5 \! Z; J  Q! c9 y
    单一包连续出水球化处理是喂丝法应用的优势场合,一千度的包温, ...

    - M8 w+ A; n; U2 k/ o" b你这是通过式的,中信重工的处理量更大,好像做到上百吨铸件了。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-10-22 08:19
  • 签到天数: 413 天

    连续签到: 2 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-17 16:06:44 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-6-16 18:117 I1 B! S* B  A5 O$ f8 A( ^
    你这是通过式的,中信重工的处理量更大,好像做到上百吨铸件了。
    2 \% Y) ~% \5 }% E# n9 h8 p; y$ |
    是啊。。这是汽车行业的出铁量少,浇包也小。在此仅仅是抛砖引玉的上了张图片
  • TA的每日心情
    无聊
    3 天前
  • 签到天数: 1842 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-18 10:05:27 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-17 16:06- b: _; ?2 V- e" A1 v* g9 z
    是啊。。这是汽车行业的出铁量少,浇包也小。在此仅仅是抛砖引玉的上了张图片 ...
    4 f: I8 P2 D, v
    干小件包子温度高,用喂丝法还是很好的,加上回炉料多,这些构成了很大的优势
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-28 20:13
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-8-15 15:19:00 | 显示全部楼层
    如果只是最后一模出现问题,是你参数未摸索完全,技术人员严重失误。0 o% f% v& m1 v. R: T! w
    任何球化剂都不是根据数据来判定时间,需要现场摸索,判定球化浇注时间:取8-15min,每min各5各样块判定其球化率,制定自己的浇注时间。( {9 X% A- g( L/ {* O( Y5 c
    根据总浇注时间及单模浇注时间算出出水量,不要去单纯对比。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 18:10
  • 签到天数: 3252 天

    连续签到: 17 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-15 17:38:39 | 显示全部楼层
    四年多时间过去了,楼主的问题最后是怎么解决的?欢迎与诸位坛友做个分享~
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-11-29 06:53 , Processed in 0.232007 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表