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楼主: 跳出圈外

[求助] HT250铸件加工表面黑点怎么解决

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  • TA的每日心情
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    13 分钟前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-3 12:23:57 | 显示全部楼层
    回复 20# 跳出圈外
    5 \" e3 z& `3 K9 @. y( n
    8 V5 a! f" I, Q* X* ]3 t. b( [/ g( |4 Y
        个人意见,将碳硅当量调整到允许值的上限,同时适当降低锰量,试试看吧~
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-6 13:11:11 | 显示全部楼层
    回复 21# 老翻砂匠
    , o+ I& {: I4 c: _, O
    ( |# B6 K7 S% ^5 N, T
    0 ^; M# e: [4 j9 ]    QQ图片20141005161121.jpg 这是昨天实验的化学成分结果,您看一下有什么需要调整的,昨天试制的加工后表面还是如此,锯床坏了没有做出金相。 QQ图片20141005160413.jpg QQ图片20141005160458.jpg
  • TA的每日心情
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    2024-8-27 08:19
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-10-6 13:37:15 | 显示全部楼层
    改变炉料配比,减少生铁用量至30%以下,使用废钢增碳工艺生产,应该可以解决
  • TA的每日心情
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    13 分钟前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-6 13:45:27 | 显示全部楼层
    回复 22# 跳出圈外
    0 Q5 J% L2 R5 ?% U为什么锰要这么高?建议做一下金相分析~
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    2 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-6 16:18:17 | 显示全部楼层
    提高铁液的冶金质量
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-7 07:07:54 | 显示全部楼层
    回复 22# 跳出圈外
    $ M2 Z1 `9 e- B9 x
    9 y9 d8 w1 j+ |  l; q7 u9 N2 J) F. |! e7 T
        还有一点就是能否将加工的转速调整一下~
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    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-10-7 07:39:44 | 显示全部楼层
    成分问题,把碳控制在3.0-3.2%,其他的可以不动。铸件硬度只要大于HB180就不会有这种问题。
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    2016-11-17 12:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-10-7 07:51:31 | 显示全部楼层
    同意27楼观点。
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-7 09:10:04 | 显示全部楼层
    铸件较厚的话,还要降Si提Mn。Si2.14高了,2以下就可;Mn0.921还有点低,略微再提高点,试试吧。
  • TA的每日心情
    开心
    13 分钟前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-7 09:17:04 | 显示全部楼层
    回复 29# 四海人士
    8 n: c9 a( t" r; a, S1 X# _4 n; [/ _( W& e0 e8 t( Y$ |1 l" s) U

    * M, X* U$ c8 F1 _' k   
    Mn0.921还有点低,略微再提高点

    ( y; P% P, t. t' `- }/ ]1 r; r2 D% x7 j
    ( ?  |4 q2 X8 L% J/ G商榷之~
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-7 09:20:18 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2014-10-7 09:21 编辑
    & V4 q) r% g! @$ E4 e
    0 ~% V; G% }, f9 _回复 30# 老翻砂匠
    # ^6 A& \4 q, }$ u& c. V- \7 _" [; s, W3 v9 g( S% \' i6 ^
    7 v/ [) B5 Q  y4 K3 d
        谢谢你!我们在做的HT250都在1以上呢,配料按照1配的。你觉得太高吗?
  • TA的每日心情
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    13 分钟前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-7 09:52:23 | 显示全部楼层
    回复 31# 四海人士 9 b/ `0 A9 R) }- K

    : }! d# z( ~3 i: b
    $ x. ?7 c# k6 {1 @7 @1 y+ k    个人认为,用不着要这么高的锰量,适当加点Cu稳定和细化珠光体即可,毕竟是保证其牌号的,往往珠光体量高了以后,如果得不到细化,也容易在加工中出现脱落而形成黑点的,我的经验,对于HT250,Mn有个0.6~0.8足矣~
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    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-10-7 11:15:19 | 显示全部楼层
    这种情况我认为可以在厚大面增加冒口,要低温浇注,如果以上方法仍不能解决,则要用冷铁了。
  • TA的每日心情
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    2022-11-8 22:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-10-7 11:48:49 | 显示全部楼层
    可能孕育剂或增碳剂的问题
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-7 13:06:48 | 显示全部楼层
    用微信回复一次看看
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-7 21:18:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2014-10-8 07:39 编辑
    2 A, ]# U- L; H# i- J: n* N( A( j2 m2 B
    回复 32# 老翻砂匠
    , C; V4 @; v  I& n" @+ x  x9 Z, H# W

    ! J1 Z! H) P9 B* n    对于锰和硫的比值问题.应遵守相对于铸铁的CE值与其对应的液相线所约束的MN/S的溶度曲线的区界来约束.不能单纯应用MN=1.7S+0.3%来保证MNS的生成.对于楼主的CE=3.92.硫为0.09来说.你的锰的控制含量0.6~0.8是比较科学的.
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-8 00:42:08 | 显示全部楼层
    学习了。原来真的没有把Mn降低做过。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-8 05:44:31 | 显示全部楼层
    回复 36# castengineer
    ' r# S' O( N3 f. T
    2 ~7 P1 X0 J( g/ s3 x- E- x& @7 r6 b' M
        首先谢谢肯定,这个帖子我反复看了好多次,对于这里所讲的麻点,我在想,还会不会与加工的转速有关?不妨可以调整转速试试看,过于高速也容易造成珠光体的脱落,个人不太同意上面所云的降点硅~
  • TA的每日心情
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    1 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-8 12:04:43 | 显示全部楼层
    首先,不知道你们这个面的加工量是多少,如果加工量小,很容易出现这种缺陷的,以前我们有的件也会偶尔出现这种问题,这个不一定是石墨粗大或缩松,灰铁表面是不会出现缩松的。( N6 e3 d5 ~- t8 ^4 o
      我认为这种原因跟铁水和型砂的关系比较大。
  • TA的每日心情
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    13 分钟前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-8 12:29:29 | 显示全部楼层
    回复 39# Xavier2005
      K1 N6 g$ _7 A. x' X% K- d6 U6 ~1 e6 F

    ; M7 E2 s7 f% t4 o. n   
    我认为这种原因跟铁水和型砂的关系比较大。

    ; h( _* G. c( Q) h: m5 o% P( p( H$ q# O
    想听听这种观点的见解,只是探讨而已,别无他意,谢谢!
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