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楼主: taoyuan

[求助] QT450-10产品缩孔

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  • TA的每日心情
    难过
    2018-1-24 09:37
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-11 14:14:54 | 显示全部楼层
    冒口上部没缩,连液态补缩痕迹都没有,说明冒口补缩作用较差,浇、冒口设计有问题,此浇注工艺容错性差。一个冒口补两件一个有事一个没事,检查一下另一件铸件内部是否有缺陷。以前干时没问题,以前用此工艺生产了多少件?如果以前批量干没问题,那么看模具最近有无维修记录,模具没变,那就在原材料上找问题吧。
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    开心
    2019-12-5 14:24
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-11 16:19:37 | 显示全部楼层
    楼主说“此产品之前做没有缩孔缩松,探伤无缺陷。近两天出现了20%的缩孔,缩孔无规律。”谈谈看法:1,原浇冒系统工艺基本合理,或加大保证量;2,检查砂型硬度正常,无不紧实;3,检查炉料,特别是废钢和生铁来源,遗传性问题;4,检查球化剂、孕育剂有无异常,使用操作有无异常;5,第3和第4条可通过用新型铁水质量热分析仪,现场检测原铁水和浇注的铁水,检测铁水共晶度、再辉度、缩孔率和缩松率是否异常,来找出造成异常缩孔缩松的真正根源。
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    开心
    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-12 09:07:24 | 显示全部楼层
    taoyuan 发表于 2017-12-9 09:54" M! p/ @% V3 @2 e6 i0 h( ^
    我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。
    : U' I0 N# P; n! D8 |3 J
    砂型强度怎么样?紧实均匀性怎么样?这个碳含量是不是偏高啊?
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    2024-11-21 09:22
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-12 10:28:25 | 显示全部楼层
    导航快艇 发表于 2017-12-11 16:19
    % T9 r. v0 ~; i- k6 R楼主说“此产品之前做没有缩孔缩松,探伤无缺陷。近两天出现了20%的缩孔,缩孔无规律。”谈谈看法:1,原浇 ...
    * O8 P* Z! B1 \! e3 t( T, }
    我们配料没有使用生铁,废钢、球化剂、孕育剂等都是同一批次的材料。1 H/ v  j# a5 r6 w6 _
    需要补充说明的是:两次生产化学成分标准不一样。以前原铁水化学成分Si%1.5-1.6,现在(缩孔)原铁水S%在1.8-1.9,C%略有降低(0.05%)
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-12 13:42:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-12 14:18 编辑
    # j2 ^; W2 d( K' `# x! N* l
    taoyuan 发表于 2017-12-12 10:286 T( T+ s2 Q( ?1 @0 \( [; ~
    我们配料没有使用生铁,废钢、球化剂、孕育剂等都是同一批次的材料。
    / G7 }  C- ]5 ~需要补充说明的是:两次生产化学成 ...

    2 N$ l5 }- j5 e+ o) y" Q+ j0 k9 p) g- T: n) B% v
    那孕育工艺都一样么?
    $ d& G+ H* F; q! ~ Si%2.4-2.6这是什么时候的含硅量.是铸件实际含量么?实际含量不应有上.下限.
    + w1 Y( t$ b% H; m9 `2 a$ k; z
    以前原铁水化学成分Si%1.5-1.6,现在(缩孔)原铁水Si%在1.8-1.9,如果那孕育工艺都一样.那就是现在的铁水孕育不足.) Y" {( B* Y9 j! A  s
    现场细节很重要.
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    11 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-12 14:07:49 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-12 13:42
    2 o' c+ a: f  @& x1 h2 N那孕育工艺都一样么? ; s7 S7 e1 e/ M
    Si%2.4-2.6这是什么时候的含硅量.是铸件实际含量么?实际含量不应有上.下限.

    # T: {1 x4 k' O4 d, [所以说,搞铸造的,绝对是不能脱离现场的,现场是第一要素!0 r' m5 f* g3 Y" U: K- x

    % ^" ^% k, Q( @+ i' e7 Y0 e% z) {铸造工程师是所有行业工程师中算是最累的,亲自感受!不深入一线,掌握最第一手的情况,怎么做?
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    6 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-12 16:10:34 | 显示全部楼层
    两个铸件出现问题几率一样吗,残留镁变化如何,能用热分析查再辉度最好
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    6 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-12 16:30:25 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xuwu531 于 2017-12-12 16:51 编辑
    6 Z8 _  M* R( ]% d! L' s+ W/ u1 c; h  w
    铁水从直浇道到与横浇道搭接处过渡段厚度是多少,横浇道搭接处到冒口过渡段厚度是多少,冒口剖开看一次缩孔不明显,浇口杯压头干扰了冒口补缩
    猎豹截图20171212162557.jpg
    猎豹截图20171212162557.jpg
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    2019-12-5 14:24
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-12 20:46:28 | 显示全部楼层
    xuwu531 发表于 2017-12-12 16:10
    , C& Q; i3 s1 _# i7 s两个铸件出现问题几率一样吗,残留镁变化如何,能用热分析查再辉度最好

    - @; ?0 O7 @! o+ Z8 @: e# k$ ]3 o我司可为客户免费提供现场铁水热分析等技术服务。
    ( R$ J. J7 n# e4 q7 U" V
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    开心
    2024-11-21 09:22
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-13 12:37:54 | 显示全部楼层
    xuwu531 发表于 2017-12-12 16:10
    / O+ p1 w/ V0 G  B3 T, ]两个铸件出现问题几率一样吗,残留镁变化如何,能用热分析查再辉度最好

    ( c0 K# m. E% v5 [一模两件一件缩孔,一件不缩。
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    6 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-13 15:17:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xuwu531 于 2017-12-13 15:29 编辑
    ; n1 B! w* M7 K* B/ J0 s1 J
    9 e6 `8 M; R/ z4 p% i, q是件1缩吗,两个过渡横浇道厚度是多少
    猎豹截图20171213151525.jpg
    猎豹截图20171212162557.jpg
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    慵懒
    2017-12-18 10:43
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-12-13 17:04:49 | 显示全部楼层
    铁水原因,以前我们也出现过。这是转向节吧?
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    擦汗
    2024-11-6 19:52
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-12-13 20:54:49 | 显示全部楼层
    这个转向节就是冒口的补缩不够,冒口距离产品太近,出现了反补。这个把冒口做大,还有浇口颈拉长,这个我们经常做这类产品,有时候也有,但是和浇铸有关系,你这明显是工艺以及浇铸导致的问题,比较简单,多试两次就掌握了,
    QQ截图20171213205231.png
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    擦汗
    2024-11-6 19:52
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-12-13 20:57:07 | 显示全部楼层
    冒口直径太小了,我们转向节的工艺出品率也就50%60%,这种产品是安保件,客户都要求零缩松,加大冒口,
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-14 08:12:13 | 显示全部楼层
    尖刀上跳舞 发表于 2017-12-13 20:54- ~" O8 T# Y7 s" d
    这个转向节就是冒口的补缩不够,冒口距离产品太近,出现了反补。这个把冒口做大,还有浇口颈拉长,这个我们 ...
    2 X# P2 P9 e: S  S
    同意.9 V9 f+ V7 l5 a2 `& `
    楼主的问题.主要冒口模数太低.冒口颈模数太大.孕育控制也有问题.
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    开心
    2024-11-21 09:22
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-16 09:24:37 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-12-10 19:26
    ; r9 X0 E. b4 Q- X$ R* S如果分析的再仔细点,先浇与后浇的分开来,再结合浇注温度,这个问题应该很容易找到问题点了~ ...
    ' B  Z$ Z) y7 t5 W
    从现场跟踪情况来看:从首箱到末箱,高温的缩孔也有,低温的也有。
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    开心
    2024-11-21 09:22
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-16 09:31:35 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-14 08:12
    * u/ \: F1 |0 f8 W同意.
    2 G+ K$ Q2 ], a( V3 n楼主的问题.主要冒口模数太低.冒口颈模数太大.孕育控制也有问题.
    2 _& C. M0 r( E2 o
    同意这个分析,目前问题基本解决:还是在冒口上做文章,因为我不懂工艺模数,只是修补内浇口地方。相对的加大了冒口直径。
    % r, F) l5 a, ]* l; T& P4 z7 U- P还有因为造型机模版的局限性,使得工艺这样排放比较合理。所以冒口位置距离非常小。
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-16 13:42:54 | 显示全部楼层
    尖刀上跳舞 发表于 2017-12-13 20:57
    * H8 K8 D) p2 K6 h8 }+ _冒口直径太小了,我们转向节的工艺出品率也就50%60%,这种产品是安保件,客户都要求零缩松,加大冒口,  ...
    ! q  W. [8 I5 f# g  }+ `. v% d4 t
    采用发热冒口工艺呗
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    奋斗
    2022-1-19 14:05
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-17 10:46:46 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 22222111 于 2017-12-19 08:15 编辑
    5 ^0 E# v7 t4 r9 L2 Z; \: g. g5 v/ n% L9 n; V) |
    减少冒口颈模数。但是冒口为什么没有液态补缩的痕迹??是没有补缩还是石墨化膨胀铁水回填了呢?或者直浇道也扮演了冒口的角色?
  • TA的每日心情
    郁闷
    2022-12-6 17:34
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-18 10:28:50 | 显示全部楼层
    看冒口没缩,应该是冒口细高,造成冒口顶部先凝固然后反抽铸件造成的.你的冒口颈缩孔肯定不会是只缩一个件,即使是冒口颈没缩的,内部也会存在一定比例的缩孔.
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