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楼主: 恶魔天尊

[求助] 百思不得其解的缺陷(铸钢ZG230-450砂铸)【问题解决】

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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:03:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-20 11:05 编辑 5 F: k; O/ Q/ U8 N
    castengineer 发表于 2017-12-20 08:36
    ( R% O  z9 b8 [7 K1 A- }& @1:我唯一奇怪的地方就是在分瓣面有一端是没有浇口的,为何也有这个缺陷---把位置标一下.发缺陷图上来.
    3 K; K( J! s2 `3 f2: ...

    ) ~9 s( C4 @5 h1 @+ U7 Z# A
    ' R+ k2 Y$ X$ KCO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风机烘干21h.、
    & v9 r5 M: L' v# Z0 [缺陷位置:冒口间3处+分半面2处,深度30~120mm& ?& _' D! I' X0 Y$ u# E% ^

    # M0 N& ^% E4 E1 ?2 z1 O: A 捕获1.JPG
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    发表于 2017-12-20 11:06:46 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:03
    0 v  P0 c! ?$ B2 r& r( hCO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风 ...
    9 d9 r' G3 X2 G4 s0 c$ ?7 N
    气缩孔---误判.也不是气孔.应是缩孔.
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:12:01 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 09:38
    7 R$ E7 P7 v7 @4 h1 S7 I1. 原工艺,浇口在冒口底部,则PT有问题。对吧?实际上如果再做做UT就会发现,问题大了去了。因为冒口本身 ...

    & L/ A6 Z+ V# E; p+ O7 K( a. b谢谢回复:
    * Q' H* B5 ?( ?, x3 P0 V' h6 C2 k. i& y' h& h5 I% P8 O4 n* x" r
    1、原工艺:我们UT探伤采用的是双晶探头,还是蛮严格的(UT、PT、MT全做,探伤等级不是一级二级而是有还是没有);PT缺陷不是分布在浇口位置,一般是在斜面位置(外圆直面不大有)。
    * P, z9 t" h5 x6 X! `4 m" I" N
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:18:20 | 显示全部楼层
    靖江山水 发表于 2017-12-18 16:09- M# B$ ^( |5 B
    核电上用的半圈,两个合并在一起用,一对一对的,这个产品肯定经过模拟,可惜模拟不告诉你这里有缺陷,看你 ...

    - q5 ]+ S9 I5 U5 A不太理解,求大神指点迷津。。。。
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:19:45 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-20 11:06
    5 I# D' M9 i! c" f气缩孔---误判.也不是气孔.应是缩孔.

    7 ]( ~. [' ], M; C( Z% `7 F求大神指点迷津,何解?
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    发表于 2017-12-20 11:32:03 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:03
    - w& n$ Z  g4 P2 ZCO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风 ...
      I/ B1 n2 s; i8 m8 X: g* ?
    合箱后烘干21小时,为什么要合箱后才烘干?不可以在合箱前烘干吗?而且烘干之后凉下来在合箱是否更好一点。, w' P9 X" {2 |0 E5 F/ n3 Q# L
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    发表于 2017-12-20 11:35:57 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:12$ s# ^# H9 L  @
    谢谢回复:5 K$ i$ }: K. q8 X9 N

    ( O* t/ \& E1 z7 H% C# w1、原工艺:我们UT探伤采用的是双晶探头,还是蛮严格的(UT、PT、MT全做,探伤等级不是一级 ...
    2 ^6 x, q) W' \6 M
    UT采用双晶探头,探伤工艺就是这样规定的吗?探伤灵敏度是多少?一般情况下,达到UT一级就非常困难了,何况是要求无缺陷呢。" \) k4 m+ g! ?! I

    ( |2 f6 ]3 b' k
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:36:09 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 11:32/ ^' D" l; k$ X: ?: }# H
    合箱后烘干21小时,为什么要合箱后才烘干?不可以在合箱前烘干吗?而且烘干之后凉下来在合箱是否更好一点 ...
    * |' b8 {0 A3 N3 Z. I+ [
    泥芯拼装,单个泥芯没法烘(没有热处理炉),合箱后我们是一直烘到浇注前的。。。。。
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    发表于 2017-12-20 11:37:09 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:03
    , W0 k! X9 M/ F9 oCO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风 ...
    2 s6 ?" i2 a4 `4 f4 S3 S
    由于你的现浇口设置.把本来有热冒口作用的明冒口(浇口在冒口下),变成了冷冒口.这样.原冒口的补缩延续度将大打折扣.冒口顶部先封口.把铸件的最后凝固区.延移至浇口的部位." r8 L/ F% a: E2 D+ m/ d
    至于端面的缩孔.由于冷冒口的补缩通道有限,加之铸件的下截面形成楔型冷却加之铸件的端头的冷壁.在冒口补缩能力有限的状态下.在这个部位产生一个最后凝固区.则是很正常的.. e# r" E/ Z+ j' A: v1 a. T
    关于缺陷.我定为为缩孔:
    2 W6 y$ l: S! H5 X+ d2 k# t1:水玻璃砂.其浇注时的水份来源.也就是硬化过程中的反应水.如果烘烤过.根本不会影响充型并产生气孔.+ Q& j# Y- [, L
    2:看图.缺陷内没有明显枝晶乳凸..这和你的浇口在这部位连续充型.高温下枝晶的多次晶乳凸不明显是正常的.
    截图04.jpg

    点评

    同意!  发表于 2017-12-20 11:45
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:52:41 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-20 11:37% j) B! i6 R7 [: k
    由于你的现浇口设置.把本来有热冒口作用的明冒口(浇口在冒口下),变成了冷冒口.这样.原冒口的补缩延续度将 ...

    . V/ F- |' \$ @1 h0 u4 F) F感谢你的耐心答复:
      W$ R0 u) D3 N% p# v* B工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。从冒口解剖来看,冒口的保险高度还是足够的。关于你这里认为是缩孔,我这里保留意见。可以这么说,即使没有冒口,分半面位置靠自己补缩,也不至于连40mm的补缩都补缩不到(最大热节300mm多)。+ ]  ~! W4 b6 l5 ], v/ D6 W
    捕获1.JPG
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:55:51 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 11:35, J& k- Z% b, `3 J& }3 W1 O
    UT采用双晶探头,探伤工艺就是这样规定的吗?探伤灵敏度是多少?一般情况下,达到UT一级就非常困难了,何 ...
    7 Z, j8 O  S: `7 F
    核电出口产品,你懂的。。。。有和没有是针对探伤结果来说(即只要发现有缺陷,都要处理,不允许存在不超标的缺陷)
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    发表于 2017-12-20 11:56:37 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:36
    - }, }3 F# v" f0 z0 F1 y7 k' I泥芯拼装,单个泥芯没法烘(没有热处理炉),合箱后我们是一直烘到浇注前的。。。。。 ...
    + Z/ G  o: \5 {3 G/ F9 M
    可以理解!
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    发表于 2017-12-20 12:01:44 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:52
    ' ?6 t( P* Y9 l5 ?( O8 y# k* d, Q感谢你的耐心答复:) F7 C# |8 X9 t! f' S$ t
    工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。 ...
    5 K& `: u4 k+ J5 ]9 r2 ?7 o
    贵司的冒口覆盖剂撒放不到位。理想的冒口解剖后应该是U形,而且底部以下是不应该有缩孔的。
    ( }# X5 N( U+ e* f9 T: v/ @) S而贵司的冒口是V形,而且底部有二次缩孔出现。, ^; C5 |- G# n8 r3 o
    本来就是个冷冒口。
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    发表于 2017-12-20 12:03:54 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:52
    , j' }7 {4 Y9 B6 U- X感谢你的耐心答复:: `" g) [4 S/ s; m
    工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。 ...
    * ^5 ]6 g% F% v" l2 ]. v* ?9 U
    冒口直径是多少?是否大于550mm?
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    发表于 2017-12-20 12:15:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-20 12:17 编辑
    2 c* p4 e0 g5 [, ^6 P* R9 r
    拉斯特 发表于 2017-12-20 12:01: h" l$ ^4 ~: R' v' n. o: b
    贵司的冒口覆盖剂撒放不到位。理想的冒口解剖后应该是U形,而且底部以下是不应该有缩孔的。) a) y' D9 F( J6 [" U2 v
    而贵司的冒口 ...
    3 q( l4 L/ a! W8 F

    6 M- J! h5 s! W5 `) h9 s3 [1 Y( ^冷冒口.二次缩孔是常见的.
    截图06.jpg
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    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:52% @! y2 x$ O9 g, y' d! K
    感谢你的耐心答复:
    + m2 R0 x% r9 S3 A8 {5 N' _. Y工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。 ...

    1 o6 I5 m8 H5 L6 Z5 l其实,董工已经把这个说的很明白了,还有就是加高冒口,我做工艺在补缩热节够的情况下,一不许加高冒口,二不许点补冒口,而是靠质量好的保温剂,你去翻一翻我前段时间发的出品率的文章,就有半圈,这个铸件浇注系统太集中,浇口热节太大,都不符合铸造工艺的规定,因此会出现目前的症状
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    发表于 2017-12-20 12:34:27 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-20 11:06( Y& w2 t# a2 h/ d  Q" q
    气缩孔---误判.也不是气孔.应是缩孔.
    # }, e' ~( Q" n% k3 y: W! h2 K# p
    鏍哥數~2.JPG 鐩村緞~1.JPG 6 t. S4 r/ u$ T9 w3 I( v
    这个是跟你一样的产品,不一样的工艺
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    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 10:50
    ) m2 x, }1 M. i: ?. W+ z3 X" j+ _二楼的主要观点是:浇口造成的热节引起的气缩孔  。很抱歉,我没能理解(个人感觉不能解释这个缺陷),理 ...
    " K/ V- ~- A+ `" E9 U/ t
    气缩孔——缩孔,水口增加热节,水口在两冒口中间,这样冒口进的是“冷”钢水,影响了补缩效果……
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     楼主| 发表于 2017-12-20 13:15:15 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 12:03
    " n) k( C- k3 X5 p1 B冒口直径是多少?是否大于550mm?
    0 T% @" e/ L9 c* i5 A
    Y500*750*650
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     楼主| 发表于 2017-12-20 13:17:41 | 显示全部楼层
    靖江山水 发表于 2017-12-20 12:34
    # i3 |# G8 K* z+ S# l% U这个是跟你一样的产品,不一样的工艺

    # o% X# a( L1 I谢谢,方便的话可以提供一下详图么??
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