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楼主: jgzxp

[求助] 油缸支架表面缩陷——求专家会诊

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 13:29:11 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-5-4 01:479 n5 g' N$ a9 S: \; f, \
    冒口是一点都没起到作用,估计冒口比铸件还要致密3 y) r8 L+ p1 M4 `0 V

    7 a& r, E/ L7 M  R  k倒过来做,侧冒口,一个管俩儿,效果肯定比这好的多 ...
    % ]! t* ]9 Y' k" L
    感觉这个工艺设计的人想法和常规思路完全不一样,搞不明白为什么要这么做?6 e% i( |- U( e7 j1 {  w
    冒口顶部开个槽挖个凹坑,效果都要好很多! g& Y' z  @# `% Z6 K
    不知道当初是不是怕反过来做,铁水下落距离大了,铁豆飞溅呢?
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-5-4 14:07:33 | 显示全部楼层
    xcxso 发表于 2018-5-3 19:590 U- ?# t8 K4 f
    弄不好这套模具是模具厂帮忙设计的,看起来怪怪的
      M, ?* }; T9 y: |/ L5 u
    是老远地方一家模具厂做的
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:09:01 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2018-5-4 13:29
    & S: K* K' k. j1 a" j感觉这个工艺设计的人想法和常规思路完全不一样,搞不明白为什么要这么做?
    9 |# E( D+ ~2 e$ }, K1 p, m冒口顶部开个槽挖个凹坑,效 ...

    " e3 K7 C) }: N4 z0 K是侧面射砂,怕放下箱型腔射不实
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:15:50 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-3 22:08# H/ g) z# d- W
    再说,这活儿本来就应该是调过来,下箱的活儿~
    , k2 }6 T5 \3 {. h" s7 Y7 a; q' B
    试过了,铸件放下箱容易射不满,造型机厂家提前就提醒过,最好放上箱。我们不服试过一次,果真。
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:19:48 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-3 20:14
    0 }) D' n6 j: V工艺有问题,压头不够,导致内浇口附件出现了”倒抽“,从而出现了缩陷。
    3 b2 |/ c2 v0 F7 \3 R; p: @
    ; v0 C5 n7 ~# h: ~0 ~( M5 r6 v6 u0 \将铸件掉个方向试试看吧~ ...

    0 P3 L: H0 e- d, V* u7 v; ` 老板嫌冒口太大浪费铁水,把上办截去掉了,就剩个座儿了。
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    发表于 2018-5-4 14:24:10 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2018-5-4 13:24
    ' X& |( ]+ M9 X: L$ ]这工艺搞不好真被楼上人说中了,是模具厂出来的工艺,感觉很多地方都不好解释
    ( R& U3 t2 Z- e9 i* |曾经在仓库看到过一批不用 ...

    3 Z/ P3 D+ Z1 h3 h4 f8 y  m1 ?' e2 q猫阿,那种是薄薄一层,上面网格状的吧?那应该是纤维材质过滤网,很早教科书里面就有,原来哈尔滨工业大学叶教授在这一方面很有研究的。如果是蜂窝状的,那么可能是氧化锆材质的。
    6 m7 l5 O) H" s7 o恕我孤陋寡闻,还真没听说铜质过滤网,不光是熔点的问题。熔点还得结合液体的热量(即金属本身还有的热容量),我们原来做螺旋桨,铝青铜的,浇注也就1200多度,型砂还要求98%的二氧化硅含量。否则容易造成粘砂问题
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 14:28:56 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2018-5-4 14:24# d& K2 u) Y0 i, _/ K
    猫阿,那种是薄薄一层,上面网格状的吧?那应该是纤维材质过滤网,很早教科书里面就有,原来哈尔滨工业大 ...
    + }0 D( g  W2 L/ {- `$ [
    就是那种网格状的,见过类似的,目数更小的过滤布,也见过蜂窝状的过滤网,也有直孔的,哪天郭工来科普下吧
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:33:50 | 显示全部楼层
    感谢各位专家不吝指教。这是个新厂,一切都是新的(包括所有员工)模具是厂房还没有建好,造型机刚订货时候,由造型机厂家技术人员提出方案,并由外地一家模具厂设计制造的。由于射砂结构限制(单侧射砂),造型机厂家强烈建议铸件尽量放上箱才造成如今的结果。另外,由于熔炼能力小,因此炉子内的铁水(1t)一次出完,铸件小,每型铁水约20Kg,手端包浇注,一包浇一型,一包(球化包)铁水浇注20分钟以上,为保证最后浇注的铁水温度,出炉温度不得不提高,造成前面浇注温度过高,收缩大。
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:56:13 | 显示全部楼层
    各位老师回答的都很到位,佩服的很。现在需要请教的是 ,在现有条件下(铸件大部分放上箱)如何只改动浇注系统从而解决(或部分解决)缩陷问题(其实浇注系统也不好改,因为型板、模具、浇注系统是用一块毛坯整体加工出来的)。内浇口从热节处移开一点儿是否可行?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 15:16:18 | 显示全部楼层
    jgzxp 发表于 2018-5-4 14:15" Q+ b0 O" q9 N9 t" h4 _! i" W7 G
    试过了,铸件放下箱容易射不满,造型机厂家提前就提醒过,最好放上箱。我们不服试过一次,果真。 ...

    : z2 t- E* p# ]5 K# D. j0 _高径比大,放在上箱也一样的射不满的~
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    发表于 2018-5-4 15:21:01 | 显示全部楼层
    jgzxp 发表于 2018-5-4 14:56+ d1 s9 X- B& h, |
    各位老师回答的都很到位,佩服的很。现在需要请教的是 ,在现有条件下(铸件大部分放上箱)如何只改动浇注 ...

    + u& Y1 F7 C1 ^% ~你的造型机注定了软肋!在目前的状况下,只能说提高冒口的高度,以增加冒口的补缩压力~
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    发表于 2018-5-4 15:56:51 | 显示全部楼层
    个人感觉就是冒口加高也没啥作用。冒口可能早于铸件热节凝固。这样“铸造小猫”的冒口顶部作凹(压力槽)也没什么作用。要不装发热冒口吧
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 18:45:20 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2018-5-4 15:56; r8 ~3 W9 w2 t, m$ m! c' ]4 h
    个人感觉就是冒口加高也没啥作用。冒口可能早于铸件热节凝固。这样“铸造小猫”的冒口顶部作凹(压力槽)也 ...

    + C/ e# J. W% v; D1 k6 E1 {这方案好,省冒口水,弥补了老板的舍不得铁水的缺憾,但发热冒口的价钱,老板又不一定能接受了~1 \7 T* v9 v2 T
    5 M% D7 Y. L4 F: k9 u8 W
    这老板属于:既要铸件做得好,又要不多花一点成本。
    0 n! O5 C) s, l( b5 o& B9 j3 U
    悄悄地问一句:不吃草且跑得快的马你能找到吗?
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    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-4 19:29:57 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-4 18:45
    ! k8 v8 K2 B3 Z这方案好,省冒口水,弥补了老板的舍不得铁水的缺憾,但发热冒口的价钱,老板又不一定能接受了~) Q& c/ {7 d" Z9 g: e+ }

    , T! [: B. p9 D9 Q6 m% W3 Y* j" E这老板 ...
    - Z2 p6 W2 a( v3 u/ S, l
    不吃草的马儿喝油
    - j! j8 a8 f9 t+ f% G% F不知道这个件能不能用高发热的冒口,静压线用的那种,看着很大,里面很小,节约铁水
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-5-5 08:05:06 | 显示全部楼层
    造型机啊!
    2 p# r5 E& k5 S9 z$ ?2 u9 R) g* E' k( X& C
    无可行性研究啊!
    : m7 @2 L3 K  [  b1 y1 r1 N# z$ Q! C; ~8 A0 b7 m' p! u1 u. @
    手工浇注啊!
    0 y9 ]; X4 ]! P% U2 X* P5 z& [4 }* g) k0 {
    ----
    6 E* X, t1 N$ l# Q9 v# G
    * P: U8 z: ^& A0 ?: ~
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-5 08:33:24 | 显示全部楼层
    现在不是有上下垂直正射砂的造型机吗?
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    开心
    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-5 18:42:35 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-5-5 08:050 ~# S" I* k  E0 p/ n- t! [/ d
    造型机啊!
    $ P' Y" _" t9 l' s
    ) p: R6 [5 U, ]) y$ m- |0 ^, W无可行性研究啊!
    4 u9 d) H" H: K& i1 F
    搞不好是老板被人忽悠了,说铸造赚钱,然后你懂的
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    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-5-5 23:26:53 | 显示全部楼层
    现在的上下垂直射砂的造型机不错!
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-5-7 12:58:37 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-4 18:45
    : E  {9 i6 p8 C这方案好,省冒口水,弥补了老板的舍不得铁水的缺憾,但发热冒口的价钱,老板又不一定能接受了~# S0 ]$ ]) I* l# O: K1 P, e# N; ?) @5 ~: g

    - I! b$ g, v& j6 [( \这老板 ...
    * f4 c( t7 Y' {! I, a3 q# B
    老板原来是卖彩钢瓦的,赚了钱受人鼓励进入铸造行业,对铸造一窍不通的。但人非常勤奋按钻研。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-7 13:16:40 | 显示全部楼层
    jgzxp 发表于 2018-5-7 12:58
    ) e* E8 }) w% t+ u  @2 Q7 Z老板原来是卖彩钢瓦的,赚了钱受人鼓励进入铸造行业,对铸造一窍不通的。但人非常勤奋按钻研。 ...
    ; {5 L# t; i$ p
    不纯粹属于“人傻钱多”,还善于动脑筋的人~
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