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楼主: 刘成伟_ZjbLb

[求助] 球铁轮毂缩松问题求助

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-15 22:55:23 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2018-8-13 15:118 _& \2 u3 C' X* F! o% Q5 p$ }
    最大的,且也是最坏的事是:这些专家根本就没有实践,如果有实践,就不会这样,比如就拿这个件交给这两位 ...
    $ d/ u# h. _' v3 o9 B% R
    我倒是同意这个观点,待到下次开“均衡凝固”培训班的时候,将此案例带去,现场由大师做工艺方案。
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-8-16 08:38:01 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-8-15 22:55
    ) l& w" _* v: z, ?6 H' G9 Z" l' ?我倒是同意这个观点,待到下次开“均衡凝固”培训班的时候,将此案例带去,现场由大师做工艺方案。 ...
    ( U- J. S* h0 g/ g/ L; C. O: c
    这个你还真别说,指不定他们试验能成功。曾经无心插柳试验过跟楼主差不多结构的500-7轮毂,潮模砂无冒口工艺(泥芯用覆膜砂)居然没发现铸件有缺陷,第一次试验结果不大敢相信,再试一次还是一样的结果。试验都是做十几件,也没有进行小批量试,同时担心不稳定所以最总还是不敢执行无冒口工艺
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    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-16 09:15:23 | 显示全部楼层
    谢谢各位专家的意见,已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题。
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-16 09:30:57 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 09:27
    1 Q$ k+ i, C- l8 `4 L% @两个缩松环带.顺序凝固模式可以解决.但浇.冒口去除很困难....
    3 n4 H* O* Z+ U# d楼主请提供此件的金相图.
    & h# S: w* B5 b3 e; `% G/ Z均衡凝固不是单用薄 ...

    5 a0 w% D" l* q  F7 ~  }) f3 Q$ @# n感觉分段地加一圈冷铁不失为一种好办法!
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    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-16 09:33:04 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 09:27
    ( ~0 l8 F5 b9 V两个缩松环带.顺序凝固模式可以解决.但浇.冒口去除很困难....
    0 @7 }9 o2 A& ?+ v, O& T楼主请提供此件的金相图.: F9 x# j- W& n+ i
    均衡凝固不是单用薄 ...

    / J/ u! ^! J. F+ q: k! z顺序凝固的方式已经试验过,确实可以解决,但是正如你所说,冒口颈残留大,加工是个问题,所以未采用。
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    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-16 19:08:52 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-8-16 08:38( G  U6 g$ n9 A+ P6 u
    这个你还真别说,指不定他们试验能成功。曾经无心插柳试验过跟楼主差不多结构的500-7轮毂,潮模砂无冒口 ...

    9 q1 F! w" G. l3 s! M# {1 `2 I我还真的表示怀疑哟,缺陷应该没有被暴露出来而已,按常理讲此件按无冒口做是有问题的!
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    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-16 19:58:00 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 19:41  b+ X8 F; l7 S; r, j
    是的.我遇到一个球铁件.粗加工成品率99%.精加工时废品率95%.
    ; y0 {0 E0 L- u楼主的件,如按QT450-10成份.其浇注温度如此 ...

    : a) A: L6 @4 |5 l3 t+ a欢迎楼主能做个分享,毕竟这么多热心的坛友都在关心和关注着呢。
    2 R8 r) n- ^3 E6 M& e' ^
    * p* m4 ]8 b5 z, E) E8 Y最后也做到技术求助帖的有始有终!
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-16 23:47:30 | 显示全部楼层
    同意做个分享!
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-17 07:57:10 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-17 07:58 编辑 ( ~! d, c5 W1 j. F& J- s

    ! y& o8 d( i6 S% D; v“已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”
    . G1 G' x7 F+ j9 K3 `6 R) v
    & }; C) G7 o! i% T$ z) e不是无冒口铸造吧,( W1 Z3 i$ J& H6 V6 x4 W* b5 {
    加大的浇口杯----热顶冒口,
    1 t6 ^/ V* Y$ d; B9 g" ~内浇口上移----冒口经---顶珠优先,且远离热节。这不就是哪个吗!?! u' x2 [" J) _( J" q

    ( a  E1 a9 e) o铁型幅砂是个好工艺!
    7 M; j) u* c, @( h6 O
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    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-17 14:28:08 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-8-17 07:578 e. A, O' Z# ?* ?: K' f
    “已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”* T6 L8 i# _7 L- |. {# C

    7 Q, ^3 I( ^" P$ O$ I) H9 ^不是无冒口铸造吧,

    ( R: p  h7 x+ H, }- t# U# K, b嗯嗯,你说的对
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-17 18:13:44 | 显示全部楼层
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-17 14:28
    % N$ s) I: D; e" m; B嗯嗯,你说的对

    ( I( m; [' v0 T, h9 Y) f铸件做过全面的检测和金相观察吗?
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     楼主| 发表于 2018-8-18 08:39:19 | 显示全部楼层
    感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。
    $ o+ }2 k( j- \9 J# l. b. U, F       之前实验过程考虑过加冷铁或发热冒口,但是结合实际不是太容易实现,然后采用内部加个大冒口,内浇口同时充当冒口颈,问题同样可以解决,但是为了保证不掰伤铸件本体,内浇口残留量大,不方便后序加工,也放弃了,最后试验了这种工艺,可能从理论上讲不是那么完美,但我认为是增大浇口杯,相当于大冒口补缩,且增大后补缩压力增大,不管怎么说,问题是解决了,或许这就是铁型覆砂工艺的魅力吧。: {$ \) k7 @- Q. R( R

    ( m0 f6 E& n* L4 o: ^/ s8 _5 P3 G; b: R
    更正一下浇注温度:1540℃为出炉温度,浇注温度1390-1410℃,笔误。
    改进后浇注系统.jpg
    改进效果.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-18 08:49:21 | 显示全部楼层
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-18 08:395 K! D* H, B. i7 n/ y1 b
    感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。
    # W8 p- `( I2 b! o       之前实验过程考虑过 ...

    5 h2 P! U( x  U0 t讨论的是同一个件吗?貌似不是吧,后者感觉没带法兰~
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-18 08:51:34 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-8-18 08:49- q' R" G5 c( U- j6 F
    讨论的是同一个件吗?貌似不是吧,后者感觉没带法兰~
    2 j( Q* }! Q! l" Y* i4 E! D" }  V0 J
    两边锯了,看法兰热节处的情况了
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-18 09:49:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-18 16:44 编辑 ( ]# E% T" B, o) W
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-18 08:39
    3 |7 m. ?* v0 J5 Z" Z" j- o. q感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。) ]  f+ H  Y7 s' v6 j/ P/ Z( G
           之前实验过程考虑过 ...

    # {1 Z# w; K: Y+ \& L0 o
    - W4 l2 n$ g3 @* [2 x更正一下浇注温度:1540℃为出炉温度,浇注温度1390-1410℃,笔误----这一误,就把可能变为不可能.5 F1 X" {0 c9 D" ]6 H) }* c
    " p& E' c# _: q! s& I0 w1 t
    ) x- v* E' V" i1 a5 ?+ h/ p: n
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-18 17:40:54 | 显示全部楼层
    改进后浇注系统.jpg.thumb.jpg : |2 ]- s7 i$ }* ^8 G  ~2 o. M

    # i* u9 J& n" B* A
    1 n5 K% l; f& n# I1 k有图有真相,
    8 `4 I9 n3 _; _( c8 x& W( C分析一下,属于何种冒口,冒口经这样长,还有补缩作用!?6 T( K+ g& y- }0 D. L* I( D8 V( \( ?  c

    4 n+ x6 Z4 F: @. G+ N: \" I! n
    + Q& S  d% ^/ P. s+ x8 |2 x
    % i! M! O! j9 s3 t
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-18 19:21:45 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-8-18 17:40
    : y" G3 {- Q- {& f有图有真相,1 Q  @! Z7 c2 N2 @+ f/ b
    分析一下,属于何种冒口,冒口经这样长,还有补缩作用!?
    $ |% M& @) j: c6 g" E- S

    4 {0 ^. a  e3 m6 h5 }6 Y应该属于无冒口工艺,严格意义上讲,这个不能算是冒口,就是一个浇口而已,但在液态时,能对铁水的收缩起到一定的作用,毕竟浇口的过热作用还是比较强的,仅此而已~
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    发表于 2018-8-19 06:29:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-19 07:54 编辑 0 J" }$ y# J) _; Q  |1 [
    老翻砂匠 发表于 2018-8-18 19:21
    # `1 E4 u! O: @8 H3 x应该属于无冒口工艺,严格意义上讲,这个不能算是冒口,就是一个浇口而已,但在液态时,能对铁水的收缩起 ...
      {! v' n* d$ U- e) Y
    $ p: M* D# ~& K' M% n
    同意是 顺序凝固 的无冒口工艺!
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-19 06:36:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-19 08:03 编辑 2 V# F5 \; e( P1 _
    castengineer 发表于 2018-8-18 19:55$ ?$ C5 ?: V  z& e3 H
    "铁模覆砂工艺,CE:4.5."
    2 U3 l0 x* l7 @“已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”& P8 s* J3 b" m) U
    "更正一下浇注温度:1540℃为出炉 ...

    # d+ C" z( U3 a3 e6 Y3 ?$ K. i2 l8 q' u2 L  e; m
    收回前述误判!0 h+ {$ M  G5 i/ y
    9 j9 A3 G  ]0 r7 n" O$ O
    同意是 顺序凝固下 的 无冒口工艺!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-19 10:06:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-19 16:00 编辑
    # _. c) W% _! l' t% Z& @/ Y' d
    dlee 发表于 2018-8-19 06:36- M3 V1 z1 A+ J: `5 X& W
    收回前述误判!
    ) n9 L! O% D9 ?/ c3 P. {, C5 y" _
    7 J; x% K7 ~7 ]" d5 s  C4 K同意是 顺序凝固下 的 无冒口工艺!

    0 W3 F8 G* z5 a- w7 V% Z/ [' C, W" A. L1 ?

    5 o. a# H# b1 J# J同意是顺序凝固 的无冒口工艺---贴切.7 K$ |) d* Q  t0 I0 U) Z
    新思路.铸造就要不拘泥于精典..
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