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楼主: CHAN986105

[求助] 看看这金相是怎么回事

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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2019-1-19 10:10:42 | 显示全部楼层
    谢谢老师指点。这个碎块状石墨只在两个发热冒口下方存在,铸件切开后和其他部位的外观有明显不同,表面看着像石墨漂浮那样的现象,同时伴随有缩松缺陷。因为我们家是6吨的炉子,生产任务又很紧张,车间不会为了调试,专门给化半炉铁水,所以把原铁水硅调高到2.6左右有些难办,我明天和领导沟通下看怎么搞吧。另外其它的600-10材质的产品也有这种现象,都是在冒口正对的部位,其它离冒口较远的部位没有这种现象' [7 ^2 j, q/ v3 ]+ H
    101041nf8fw4llxxf7kdc4.jpg " m) P& R) W' q6 s
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2019-1-19 10:11:06 | 显示全部楼层
    又能回贴了
    / ^* F1 e. J) a$ j4 R8 r6 ~
                                   
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    4 x% {& B1 @3 E2 u. S
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-19 10:58:58 来自手机 | 显示全部楼层
    在模具图的冒口图上标一下缺陷的几个位置。
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2019-1-19 11:54:49 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-1-19 10:58
    . w  i! h0 d6 j. B0 ]! [- o9 |& E在模具图的冒口图上标一下缺陷的几个位置。
    : j0 m8 l+ A1 G) P4 @7 n' g
    老师请看图
    ) @9 m: z5 ^1 J) p! o4 W 115447jsco5ucha4gw0ma5.jpg - J% A$ k5 @) T
    115447d9jvrp8afpw8cp6r.jpg
    - h9 x- Z3 A1 B
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-19 19:09:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-1-19 19:46 编辑
    , s7 D1 P% ?0 x' A5 t
    CHAN986105 发表于 2019-1-19 11:54$ W" G/ W" {9 h5 e$ x
    老师请看图

    $ p% k8 S% d! ~/ F2 \# l9 }4 Z; v9 T( u  _
    另外其它的600-10材质的产品也有这种现象,都是在冒口正对的部位
    ! [) A1 e$ y7 s0 o( w
    4 ]. k6 E8 }3 }' [1:这是两种件吧,都有么?0 h" D( a; d) F
    2:浇温多少?
    0 g4 M; r) M& Z. l
    截图00.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-19 20:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
    消除很难,只能缓解。
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    2021-5-20 10:42
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-1-19 21:35:40 | 显示全部楼层
    可以参看《EN 1563-2012球墨铸铁件标准》附录A,“A.2.3 Graphite structure
    ( ]) @9 [3 a* c6 g  b$ dThe graphite structure should be mainly of form V and VI in accordance with EN ISO 945-1.- T9 P, M* j" g# d7 a5 V  o. e
    Due to the increased silicon content, these solid solution strengthened ferritic spheroidal graphite cast irons
    , k6 q2 s6 `# `) {3 v# [may show some compacted graphite (form III) in heavy sections. However ferritic matrices are, also for higher
    - E" S! L- q0 qlevels of solution strengthening by silicon, much less sensitive to reduced nodularity than cast irons
    * a8 r  o, J: t& Estrengthened by substantial amounts of pearlite.
    A level of approximately 20 % of form lll can be accepted, provided the remainder is mainly of form V and VI,
    * I% A: e9 Q$ g2 gto fulfil the minimum tensile properties specified in this European Standard.”固溶强化铁素体球墨铸铁,消除碎块状石墨困难,在工艺上增加一些措施(冷却速度、浇注温度、CE、孕育、预处理,控制促进碎块状石墨微量元素,添加抑制碎块状石墨微量元素)可以缓解。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-19 21:36:40 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-1-19 20:434 F! f- B8 P3 z# z1 x4 Z: u( n
    消除很难,只能缓解。
      h* f" }/ k& F1 G
    我的个人意见,要想解决这个问题,可以通过在芯子上下冷铁,然后改变一下浇冒口工艺。商榷~
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-19 22:28:01 来自手机 | 显示全部楼层
    楼主的问题,是孕育量过大 在冒口的最后凝固区硅偏析引起的碎块状石墨。
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2019-1-20 13:36:35 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-1-19 19:09
    4 i+ m6 k# K5 p2 @另外其它的600-10材质的产品也有这种现象,都是在冒口正对的部位" P& G. m+ t$ w0 t$ S* Q7 z7 ]. B. O
    5 l+ ^. \9 J' Y! ]* c( F
    1:这是两种件吧,都有么?

    - L/ [7 s8 h$ l这两个是同一种铸件,还有另一个很相似的铸件,只不过采用的是热边冒口工艺,在距冒口横向距离40㎜左右也有这种现象。现在的对策就是在內圆的砂芯上加冷铁,加快凝固速度,再试一次看看效果。因为是试制阶段,如果单独化一炉高硅的铁水影响车间效率,都是和其它常规产品凑一炉熔化,所以原铁水的硅量只能做到1.8%左右# V9 t2 J; }; k- D" \+ x
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2019-1-20 13:38:18 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2019-1-19 21:36
    $ Z, m9 a/ \; N我的个人意见,要想解决这个问题,可以通过在芯子上下冷铁,然后改变一下浇冒口工艺。商榷~ ...
    # r& T" a0 }* _) \
    已经在砂芯上加冷铁了,加快凝固,等试制后再发结果上来( \5 O& Q- X, D2 O
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-20 14:22:33 | 显示全部楼层
    CHAN986105 发表于 2019-1-20 13:38
    2 L/ ?' w1 {& p$ T! |* ^已经在砂芯上加冷铁了,加快凝固,等试制后再发结果上来
    % d7 r  o* S. \+ o- G( A; _
    恭候结果,应该会有点改善~
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-22 20:31:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-1-22 20:47 编辑 $ `8 _2 \; W0 |3 z5 m' ^8 a% K9 o
    CHAN986105 发表于 2019-1-20 13:38& \/ P# q. p2 b. Z8 L' }6 Q* J+ F2 s1 [
    已经在砂芯上加冷铁了,加快凝固,等试制后再发结果上来
    & Z: b% R" E2 k5 h+ i

    . f/ K% Y( j7 \. U$ K很希望楼主能把加冷铁的结果反馈回来.对于其预期结果.我和坛友谈起,推测此件过加冷铁后,可能对此件碎块状石墨的改善程度....很想知道结果.
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-23 01:40:08 | 显示全部楼层
    坐等楼主的实验结果,用的冒口似乎是某家公司的高发热冒口; N! Y( W' E+ Z' X" r
    生产安排其他可以考虑换个思路,先化低硅铁水,熔清取光谱样后,倒出4-5T,余下的调整硅量到2.6或者一个适当的数值,球化处理后,将之前倒出的铁水倒回,调整到需要的硅含量,这个需要对配料单进行较为准备的计算,这样才能保证最小化的不影响车间生产! p" A* O, K3 `$ J% D
    楼主目前的处理方法,个人感觉降温可能有点多了,6T炉子干小件还算比较好的,我见过15T的炉子出1T去做实验,那才叫折腾
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    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-1-23 14:52:25 | 显示全部楼层
    1,生铁、废钢等原材料要纯净,这是基础;) Y, o# X8 _( x1 u
    2,球化孕育剂要好(稀土少,孕育效果);
    ! l& X% Y" T$ `' S3,孕育量控制,但要多次孕育,最有效的瞬时孕育;# L' X& _7 z8 P9 T
    4,有条件冷却速度要快。; a: k6 U7 h& L% H1 _( H7 q
    个人经验大概就这些吧!!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-25 09:03:16 来自手机 | 显示全部楼层
    不知楼主有结果没有?
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     楼主| 发表于 2019-1-25 16:17:31 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-1-25 09:03 + {/ V: O+ }1 W/ Q
    不知楼主有结果没有?
    % s9 p5 c" y: Z# f) w
    老师您好,铸件已经做出来了,但是还没有切割,明天应该可以安排切割,有结果了第一时间发上来
    . Z, o3 d+ F: @, t1 B4 s
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-25 16:28:13 | 显示全部楼层
    CHAN986105 发表于 2019-1-25 16:171 r; M1 {: `/ O+ K6 n. Z9 k9 i
    老师您好,铸件已经做出来了,但是还没有切割,明天应该可以安排切割,有结果了第一时间发上来
    : Y6 x, G) Q+ X0 P3 ? ...
    ' y8 a9 {2 F7 _$ F
    既然是还在找原因,要是换我的话,一切都会在第一时间搞定的9 w5 `# d5 T" [1 N/ j, D

    ) k9 T* w6 I! w* b5 K4 Y还真的是不少天过去了~
    4 }) q0 J# U/ \9 e
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-26 07:01:56 | 显示全部楼层
    继续坐等其结果。
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