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楼主: 富康铸造

[求助] 铸件缩孔如何解决?

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     楼主| 发表于 2019-10-27 12:38:48 | 显示全部楼层
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-10-27 14:05:39 | 显示全部楼层
    内浇口太长,中间的再粗,也难有补缩作用
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-10-27 15:27:16 | 显示全部楼层
    1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。" j9 C5 ]! |; Q. C3 _
    2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;( Y! o2 H& t- `+ f6 ?
    3:直浇道与横浇道交叉位置体积加大,形成内冒口,补缩6 {2 B* M2 S& w
    4:砂铸缩孔位置可设置外冷铁;% S; H4 H+ n1 P0 {
    5:引入铸件的横浇道可调整为锥形封闭式,增加充型补缩压力。
    $ O) F: Q6 j. I" _7 l. x
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-27 15:46:31 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-27 15:27
    + W+ W& v' m* O  r1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。
    : u2 u# `5 E) R2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;9 h5 W& {( O! S! V2 H0 O0 T
    3:直浇道与横浇道交叉 ...
    ) l8 p1 N/ A( g7 W1 r
    我也认为,工艺必须要改!
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-10-27 16:34:39 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-27 15:27 5 g5 W0 z$ K- M! {' A6 l
    1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。. U& k+ z- C4 f* u* B
    2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;. v+ F6 S$ [6 K( r$ N
    3:直浇道与横浇道交叉 ...
    - M# h) ?( j, J2 E7 `
    现在碳当量是4.66! B, J  b1 l7 N( Z
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     楼主| 发表于 2019-10-27 16:39:02 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-27 16:33
    7 }" `) ]' {. S1 Y( Y6 F更改如图。

    ! q% j& g: t! R/ W* c+ j9 o我把模具水口加宽了点!! e: ~9 R8 c9 F
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-27 18:47:47 | 显示全部楼层
    关键要解决液态时凝固前的补缩通道畅通的问题!
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-10-27 21:57:31 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-27 08:57% F) f$ U- w9 t. `
    打算把浇口系统修改下,自动线做排气不好做,而且成分实验成本太高....想着修改浇口系统最为直接 ...

    , b# [9 B9 f/ G个人认为水平线排气应该不难,你用圆锥棒固定在模具上即可啊?
    8 B- c) H$ H) t4 B是自动化水平线?还是开式造型线?
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     楼主| 发表于 2019-10-28 13:04:47 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2019-10-27 14:05! H3 K" l- L2 D, u! w
    内浇口太长,中间的再粗,也难有补缩作用

    6 y  q- t& p4 X/ r4 P$ k那您的意见是?
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     楼主| 发表于 2019-10-28 13:06:03 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2019-10-27 21:57, G$ X0 ]2 D1 |. X3 P8 X
    个人认为水平线排气应该不难,你用圆锥棒固定在模具上即可啊?
    1 M2 d. I) l% Z3 p是自动化水平线?还是开式造型线? ...

    3 G4 ^3 N" Z: E/ ]自动化水平线
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     楼主| 发表于 2019-10-28 13:10:06 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-27 15:27
    7 b7 l, Z! v' m, P) U; ]6 J1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。
    * t) E- B( {5 x- k" l2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;* f$ `, M" H  ]! G8 B
    3:直浇道与横浇道交叉 ...
    3 v3 H7 b" \$ k
    温度调高调低?
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    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-28 14:45:14 | 显示全部楼层
    其实我想说改产品结构,但是改结构的阻力太大(涉及到相关装配产品也要做修改,产品设计者觉得我的设计没问题,还有产品变更要走流程,耗时耗力),估计大部分人都会放弃这条路,但是不要把这条路堵死了。8 Z8 P( I' p1 Y( G$ J$ I8 @
    改工艺增加液态补缩:1.要有液态补缩的源头;2.液态补缩通道要畅通;
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    发表于 2019-10-28 21:38:24 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-28 13:10
    % }6 J0 G9 y* e) y/ j温度调高调低?

    1 k. j5 I$ z9 |" N! j8 {得做实验验证,高了低了都不好,需要实际验证9 w# N0 P: ]$ }' u. r; E
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     楼主| 发表于 2019-10-30 15:38:19 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-28 21:38
    " c. N- o: I7 t6 H, Q1 o1 y! W得做实验验证,高了低了都不好,需要实际验证

    3 x& v% J8 ?; k# ~已经做了,增加碳当量 ,减少浇口,并且把水口往热节地方加宽了,效果不好,唯一是高温浇筑的产品会好点
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     楼主| 发表于 2019-10-30 15:42:59 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2019-10-27 21:57
    2 S: u! i' ]% k# ^( n6 f8 S+ d) k& j! w个人认为水平线排气应该不难,你用圆锥棒固定在模具上即可啊?
    ! G4 J+ |3 l' j& q% H6 g- r0 A9 u: t" ?% D是自动化水平线?还是开式造型线? ...
    ' p& ]" I: K! `0 k7 M9 N. U/ [3 S
    没办法了,这是最后的方法了,要不就得动浇注系统了
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     楼主| 发表于 2019-10-31 09:44:18 来自手机 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-10-27 15:464 O% U( G( d6 ?0 P
    我也认为,工艺必须要改!
    : z8 l0 k7 w7 {) M
    肯定要的,在热节上面加个锥形体,看看能不能起到补缩作用。您看行不行
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    发表于 2019-10-31 15:47:39 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-31 09:44
    ' h* m0 C- Y( a. N: P. t) g肯定要的,在热节上面加个锥形体,看看能不能起到补缩作用。您看行不行 ...
    5 Z% t! g# z$ D
    千万不能再增加原有热节的厚度!
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     楼主| 发表于 2019-11-2 20:44:20 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-10-31 15:478 o# g% Z/ X/ l. @; ~$ ~7 R0 }6 \
    千万不能再增加原有热节的厚度!

    " U' @# ?  C4 }  T1 H想了想,会增加打磨难度,还是在内弧加补缩试试
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     楼主| 发表于 2019-11-2 20:45:04 | 显示全部楼层
    hugoboss590 发表于 2019-10-28 14:450 H8 a% s+ Y  {3 J# v& {" }
    其实我想说改产品结构,但是改结构的阻力太大(涉及到相关装配产品也要做修改,产品设计者觉得我的设计没问 ...
    & a  `( n6 b% m2 l# V  w2 u
    修改浇注系统,在内弧加了个补缩冒口试试
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     楼主| 发表于 2019-11-2 20:46:00 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-26 23:12
    , ~9 z6 S# b* {& m  c+ @均衡凝固不适合你的件。

    5 E) F6 k5 l0 I; r( h准备试试在内弧加补缩冒口,但这么做成本就高了.....
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