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楼主: 铸造小白菜

[求助] 刹车盘孔洞缺陷各位大佬帮忙答疑解惑

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    奋斗
    2025-3-15 13:42
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-6-8 08:31:36 | 显示全部楼层
    铸造小白菜 发表于 2024-6-6 08:256 P, N% _, l* f$ L; B
    前辈,您认为是缩孔?  这三个产品, 浇铸系统没动过,之前生产 虽然也有类似孔洞,但数量可控,此次生产 ...
    : M$ J% r+ o' r( @* B
    从你的表述上看,观点还是认为气,那就先查气的原因。砂芯和砂型都查一下(水份、透气性及混砂配比有无不对处)
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-8 08:52:52 | 显示全部楼层
    95铸工 发表于 2024-6-8 08:31  O5 k: w! M* F4 r/ D& r
    从你的表述上看,观点还是认为气,那就先查气的原因。砂芯和砂型都查一下(水份、透气性及混砂配比有无不 ...
    % Q( H. q) P7 ]  t  v
    型砂测了数据如下  ,水份可能有误差,因为是热砂拿去外面检测机构检测,可能有蒸发损耗。其他数据可参考分析。# ]) G9 C% F' z
    1717807686393.png * T3 i- A$ h3 u7 x
    1717807758139.png
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-8 08:53:40 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-6 06:43
    - d% o) o0 i: G4 j根据你的语言的表述与图片的显示,查一下你的浇冒系统设置的问题吧。

    . P* e! \0 b( T8 O, h9 o% A好的谢谢
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-8 08:56:15 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2024-6-6 09:142 O# `3 y- L9 ^! M
    “且这种缺陷同时段生产的在通风盘上有, 实心盘一般都没有”,在结合你的第2、3张图片,建议你:* c" n: g# k% c7 I0 y. d0 p
    1、查 ...

    " i8 S# J, T; o9 h查过了 正常
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-6-8 09:15:35 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2024-6-8 09:40 编辑
    3 c& W' f/ c% ?* @* X
    铸造小白菜 发表于 2024-6-8 08:53/ J% w) l3 [! M# |
    好的谢谢
    8 w) }* G6 Y/ d" |' _- l6 F9 x

    % W- Q$ |3 I: }' N) ^" \5 k没必要这么复杂性的分析了。
    6 c2 A: D3 w& }4 \4 v, a; z1:缺陷位置大体固定。! ?% j) J8 Z& j0 J* |4 F* f
    2:缺陷电镜分析,基本属于卷入少量气体,形成的气致晶间缩松。- ~' ?; Y5 d& D* V/ ^7 z/ m$ ]$ K! \; w
    不要管气体属于如何产生的。再讨论下去,因设定原因很多,也不好逐个排除。
    1 N1 J. H, [% O$ ~" P就按现实状态,缺陷位置是盘的上型腔液流汇流处,在缺陷铸件的旁边位置,再开设一个排渣,气溢流冒口就可以了。
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-8 09:55:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-8 09:150 j% ^: t6 _" S
    没必要这么复杂性的分析了。: c# [8 N/ s. I
    1:缺陷位置大体固定。  {" V5 b/ @1 Z. S, A* J# G
    2:缺陷电镜分析,基本属于卷入少量气体,形成的气致晶 ...

    * n2 x; }7 R  }' c感谢前辈的指导,之前也想过做个溢流冒口,站在解决问题的角度上,这个办法应该能解决问题,
      F: U) o6 i9 t' L7 F  U' d6 i( I7 U" q
    现实是老板那边通过不过哈,加了以后影响出品率,现在成本都压的死死的,利润又不高,难做呀。主要是之前这个问题没那么突出,在可控范围, 增加成本的解决方案在老板那里都是下下策。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-6-8 09:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2024-6-8 10:05 编辑 ' V7 ^- ]3 ?, l' p- C6 X
    铸造小白菜 发表于 2024-6-8 09:556 \4 d" ~+ v8 r9 {4 ^9 W# u4 q
    感谢前辈的指导,之前也想过做个溢流冒口,站在解决问题的角度上,这个办法应该能解决问题,
    , W' u( z7 ?0 p3 S
    5 @, x% {4 E, O/ x; n3 @3 |! h4 X现实是老板 ...
    0 j% o+ Q/ |" g

    ; R$ a$ e, ?  e糊涂老板,件都废了,出品率为零。!!!# @/ Z$ l: X& L

    5 ?, j+ P! l+ F- u' E- ~
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    10 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-8 10:33:42 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-8 09:158 _6 e" Z& t* _# X# a
    没必要这么复杂性的分析了。; I( \2 Q1 u' }  `1 e
    1:缺陷位置大体固定。
    - n: u3 ^  a* Y" V$ |% k2:缺陷电镜分析,基本属于卷入少量气体,形成的气致晶 ...

    ' B( T5 D" d8 t5 z3 o$ x0 g$ c同意,感觉好像钻牛角尖了。
    , ~6 {# F- [$ B5 \4 D1 D" M7 w& C7 K" X8 W( R' f* @
    再说了,这个湿压强度(150kMPa)是不是太高了~

    点评

    书记。肯定是多打了个M  详情 回复 发表于 2024-6-9 10:52
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    1 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-6-8 11:42:23 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-8 09:59
    6 p, E; |! L" `: ]0 W' \糊涂老板,件都废了,出品率为零。!!!
    * R7 }% L/ X- y" @
    这样的老板大有人在。
    2 E, m  G. W" a" f1 {3 J6 V记得10年前,我在某厂工作时,一个铸件突然产生了裂纹,我就增加了一块冷铁,改变一下温度场和凝固顺序。结果老板看见了,不让放,说是以前没有裂纹,放冷铁增加了成本。
    1 x4 z/ K/ F: E* L+ r1 H这样的老板很难伺候。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-6-9 10:52:04 | 显示全部楼层
    熔炼原材料有没有变过,或者不要用这些废品回炉料试下,你这个问题以前有,只是在能接受的范围内,说明工艺还是有改善空间的,要想彻底解决还得从工艺上改进。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-6-9 10:52:36 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2024-6-8 10:33
    3 i5 S8 E: @* Q5 i同意,感觉好像钻牛角尖了。
    ' ~: F) K" q9 P( v3 |3 V0 v5 L  j/ v3 K
    3 |2 y* B9 h9 U$ L: J再说了,这个湿压强度(150kMPa)是不是太高了~ ...

    * p/ @2 ~. w5 u9 R书记。肯定是多打了个M
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    10 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-9 11:20:03 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2024-6-9 10:52# n* r# s7 ]& m7 A
    书记。肯定是多打了个M
    9 j3 k9 g! ^4 A# s' t* a
    如果去掉这个“M”,也不对,太低了~
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    郁闷
    2024-8-1 21:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-6-10 20:01:44 | 显示全部楼层
    这个问题我们公司也遇到过,也怀疑是渣气孔,我可以提供一下我们目前的解决方案供参考:在上盘内圆增加一圈集渣环,宽度约15,高度2mm,加工去除
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    2024-6-11 15:17
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-11 15:05:54 | 显示全部楼层
    slx3055 发表于 2024-6-10 20:013 U4 F3 i/ b7 y! Z' Y) ]- i( f4 j
    这个问题我们公司也遇到过,也怀疑是渣气孔,我可以提供一下我们目前的解决方案供参考:在上盘内圆增加一圈 ...

    % l; G9 I. U, N- q这个环我们一开始就设置了,  有没有缺陷的产品图发上来看看, 是一模一样的缺陷吗?
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    2024-6-11 15:17
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     楼主| 发表于 2024-6-11 15:16:01 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2024-6-9 11:20
    * H5 A4 t( v$ i+ r$ h( s0 _如果去掉这个“M”,也不对,太低了~

    ; q) q5 x0 w( k+ p) ?; z, Q& s  N1Mpa=1000Kpa   换算成mpa  相当于0.150MPa  ?  强度还好吧?  不算低也不算高。
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    郁闷
    2024-8-1 21:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-6-14 10:03:22 | 显示全部楼层
    铸造小白菜 发表于 2024-6-11 15:05  f( i) s, W& T9 y1 X
    这个环我们一开始就设置了,  有没有缺陷的产品图发上来看看, 是一模一样的缺陷吗?  ...

    / f, ^% u* A, p& d应该是一样的,我们的也是都在内圆,后面为了排除挤砂等原因,我把模具上的芯头间隙也加大了点,就是后处理的时候打磨量大了点
    微信图片_20240614100011.jpg
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-14 10:14:05 | 显示全部楼层
    slx3055 发表于 2024-6-14 10:03
    0 Q5 O8 O4 _- A应该是一样的,我们的也是都在内圆,后面为了排除挤砂等原因,我把模具上的芯头间隙也加大了点,就是后处 ...
    & J- x+ Z+ ~: H8 @
    我看您发上来的 缺陷在内环,好像一个盘上分布2-3处,    我们位置都是固定在两股水交汇处,就一处,  那你们加了这个环以后就完全解决了吗,这种缺陷一点都没有了吗?  我们同一副模具加环做 也有 不加环也有, 所以我感觉好像这个环的效果针对我们这个问题好像效果不大。

    点评

    加环 模具上制动面内圆缺陷位置 设置一个集渣环 ,这样渣会漂浮在上面, 加工去除 简单理解就是多了一圈铁在产品上,让渣和气都在圈上  发表于 2024-6-14 14:28
    加环与不加环,分别是什么意思?  发表于 2024-6-14 10:21
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    开心
    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-6-14 10:15:30 | 显示全部楼层
    这种描述清晰,检验完善,反馈及时的高质量帖子,很久都没见过了。
    2 D# j: Q. {& O& u6 I+ p个人感受是楼主的企业有点“大厂病”。
    ) @. a3 k# o( `9 |% ?( A8 f8 I
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-14 10:19:48 | 显示全部楼层
    slx3055 发表于 2024-6-14 10:03! o) J, v9 n6 K  _+ s9 V8 x4 f9 N
    应该是一样的,我们的也是都在内圆,后面为了排除挤砂等原因,我把模具上的芯头间隙也加大了点,就是后处 ...
    " t" a3 S2 f- D! b5 k
    造成类似这样的小孔洞(穴、眼),原因是方方面面的,首先要相对精准地判断是什么?砂眼?渣眼?气孔(包括反应气孔?氮气孔?渣致气孔?... )... ...,等等~
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    开心
    2024-6-11 15:17
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-14 14:16:41 | 显示全部楼层
    dengniaiwo75 发表于 2024-6-14 10:15
    9 f  X$ _4 K$ U4 `+ M3 |# t4 N这种描述清晰,检验完善,反馈及时的高质量帖子,很久都没见过了。( G) l1 y+ m+ i
    个人感受是楼主的企业有点“大厂病”。& S* \5 `7 A1 c7 {1 ]! Q1 U
    ...
    4 V, Q% J. z  N  _( z' `- \0 k
    乡镇小单位,没见过世面  不知道大厂病?,只是这个问题时好时坏, 想搞明白到底是怎么回事。
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