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楼主: ljy112511

[求助] 垂直线做轿车制动盘缺陷求助

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-8-5 06:30
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-12-20 17:01:22 | 显示全部楼层
    把冒口缺失部位补上,冒口颈再加厚一些试试。另外后盘适合在水平线上干,采用暗、侧、热冒口,效果比较理想。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-9-29 16:10
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-12-25 14:43:18 | 显示全部楼层
    回复 20# ajizhouji
    - p9 W2 d- V& z  N& `) D, k3 a
    3 `( d( [4 c# R( O  a- q: b" }7 j  W7 g+ t# l+ j. ~" V; g
        我也想学学,希望能将改进后的结果,也让大家看看!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-26 12:09:22 | 显示全部楼层
    好漂亮的外观!
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    开心
    2020-8-22 08:43
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-12-26 17:19:28 | 显示全部楼层
    回复 1# ljy112511 8 W7 m! F% C+ ~3 ]% S& o7 C& M
    6 N# ^% C. q" w

    , R  a0 {7 X- p8 o, U. J8 R+ ^    垂直线干这种盘可以考虑不用冒口,在帽子根部的热节位置整圈放2排冷肋交错布置,冷肋的直径有5-8mm差不多,高度30-50mm,可以尝试一下。

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    参与人数 1热加工币 +5 收起 理由
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  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-26 21:08:42 | 显示全部楼层
    楼主是不是常林的?你这个工艺不合理我个人意见如下; v/ {3 f# k( v) P. D7 p
    1.这样做工艺出品率太低
    2 E- [; C2 r) O( F2.看似是热冒口但是其实是冷冒口
    2 j8 m" [$ y0 d" X1 C3.冒口径太长有效不缩量不足
    " u; ~+ `& a7 P, {- u7 b9 x个人建议改成直接顶注缩松应该会解决工艺出品率也高,在说了这种单片盘没有必要底注

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-26 22:36:39 | 显示全部楼层
    回复 26# 范恋雪 3 t# _, K; k1 P7 R9 \
    2 M6 G' \7 F% c2 X% P

    0 ~9 L+ x. F6 ^0 ~9 O- M    顶注会不会冲砂
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-27 07:45:00 | 显示全部楼层
    这个件只要砂子处理好不会冲砂
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-18 21:08
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-12-27 08:25:59 | 显示全部楼层
    谢谢各位大侠,主要是新品开发,要在生产间隙调试,还没有进一步验证,有结果了会发上来
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    奋斗
    2024-11-18 21:08
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-12-27 08:27:27 | 显示全部楼层
    回复 26# 范恋雪
    , H- E% Z! S- C0 N: y5 D
    1 B9 Z6 m' x# \: X$ e
    $ N+ o2 r. C( P3 d    版主,不是常林的,河南新乡  万向   新上的铸造
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    无聊
    2018-3-18 12:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-12-29 00:06:46 | 显示全部楼层
    适当增大冒口,冒口颈,减小冒口离铸件的距离,增大冒口处横浇道尺寸,底下内浇口四个改两个
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-23 20:56
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-29 09:36:06 | 显示全部楼层
    楼上的朋友说的都有道理,但迪沙线的工艺区别于其他生产线的铸造工艺,我经历迪沙线的产品有刹车盘,G型支架等汽车类产品。 DSC00810.JPG

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    参与人数 1热加工币 +3 收起 理由
    范恋雪 + 3 感谢支持!

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    奋斗
    2024-11-18 21:08
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-12-29 14:24:46 | 显示全部楼层
    回复 32# wdl016 5 f8 |/ t* ]! P2 A- ^
    4 J, F- `6 R9 s$ v
    # ~  z9 q8 I' n# [/ p( C
        您有经历,多介绍点吧
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-3-8 22:47:04 | 显示全部楼层
    虽然有阶梯浇道与冒口相连,但我怀疑起不到作用,铁水流经距离太长,端头铁水温度降的厉害,进入冒口的铁水温度不会很好的,建议1:加大冒口、减短冒口与铸件的距离。2:调整阶梯浇道的角度,允许阶梯浇道的铁水通过冒口进入铸件,以提高冒口处的温度。不用排气冒口,利用铁水进入型腔造成的型腔正压,给阶梯浇道的铁水以阻力,延缓流速,防止冲砂。从图片能看到直浇道有补缩作用,也正说明冒口没有起到其作用。
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    开心
    2018-1-29 14:10
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-3-9 09:43:46 | 显示全部楼层
    首先上面的冒口和冷冒口差不多,建议调整入水水角度和面积。直浇道太大,横浇道也可以去掉直接一个薄片进水。总体上,上面进水三分之一,下面进水三分之二,直浇道上做截流。灰铁首先考虑自补缩。光从上面进水,铁水易氧化、飞溅、冷豆、渣孔等缺陷。碳也可以提一点,加点SN 好了。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-3-9 11:55:51 | 显示全部楼层
    冒口用片去补 没用  改成梯形或圆柱形的冒口颈  下面的入水  我是用一个宽 薄的片入水  浇注时间快点我的& V) h& n3 e6 U9 s$ G
    是9S    我这工艺是DISA线的 做出来 没什么大问题     你可以参考看看
  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 07:37
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-11 21:50:02 | 显示全部楼层
    回复 25# zifeng2009 + ]$ V9 x7 z" |( x% _6 E
    * L9 W3 a0 U( r$ D% I& I4 }
    , K3 Y- ^' ]2 c4 G
        冷肋是个好办法
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-30 14:02
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-5-13 21:34:23 | 显示全部楼层
    1,加厚冒口颈! p, ~/ D3 m( M1 Z9 i, l
    2.改为阶梯式

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-14 11:27:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 无极之殇 于 2011-5-14 11:29 编辑
    3 Y- M9 ~! R8 t; |& p' H) \: x1 Q% b9 i$ p3 B' {5 X1 L
    个人觉得你冒口设计有点问题,冒口径不对,起不到补缩作用。另外问下刹车盘不是有圆度要求么,敢放垂直线,不错啊。建议改水平线。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-18 21:08
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2011-5-15 09:37:48 | 显示全部楼层
    回复 39# 无极之殇 3 o' W" t9 m' T0 A' L# z# v. \8 M
    % n$ ^) s) H( N( O7 }- G

    * e# q* p+ h4 ]8 p    是有圆度要求,在模具上适当做补贴,余量适当加大,调好化学成分。完全可以做的好。批量做了好多
  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-5-15 10:36:06 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2011-5-15 10:43 编辑 . `9 r! N- U2 K+ \, [* |/ C

    & h- }( E( U8 |' W. [$ C回复 1# ljy112511 % ~% g% d6 x% ]
    这个制动盘工艺,讨论很久了,大家谈的意见都有特点15楼朋友意见很好。以前水平造型做这种件,浇冒口工艺无非两种,一是沿周均匀进入,实现同时凝固,一是热冒口,连浇带冒,实现顺序凝固。! z- x; m0 `5 J% L4 q5 s5 k
    当然,大量垂直线也在做这种铸件,32楼是连浇带冒形式。对于楼主的工艺,我想缺点是两者工艺都不像,一是内浇口没有均匀进入,二是热冒口也不热,连接直浇口的地方太小,注满型后,冒口也不是太热。
    6 T8 Z' J7 f9 g& V4 C再有就是现在大量使用电炉熔炼,控制熔炼温度,增加石墨核心,减少铁水过冷,减少铁水收缩等等措施是否运用得当,增碳剂使用是否有问题等等,铁水质量都要注意。
    * j$ U5 H+ j6 e# @不知意见是否合适?
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