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楼主: StoneFeng

[求助] 大断面风电铸件上箱面存在夹渣缺陷

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    2016-11-17 12:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-4-24 08:26:08 | 显示全部楼层
    回复 40# 四海人士 8 ~2 \  [* i5 P( ~

    , N4 M) n5 ?7 R  f% ^/ |2 _$ ]以前干汽轮机厚大球铁件也遇到该情况,请关注碳当量、液面上升速度、浇注温度。
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-4-24 09:29:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2015-4-24 09:33 编辑 3 |& `. _0 O7 B. R+ R
    + p, A3 ?8 ?; M5 D, B  f0 C
    回复 41# cc68
    / l# r/ n% R7 e9 [) N! _
    9 _& U0 v( I; }, _5 A' Y( f  i( U& n, [4 m5 D. l* c- P
       
    请关注碳当量、液面上升速度、浇注温度。

    + w% P5 W4 R$ e/ M$ L7 D5 w
    7 F9 I) ~% d" S; y4 M, A, {
    1 B( S& I, q8 ?' P9 h9 W还是看不懂,请你说明一下吧,依据你的经验以上三方面是高了还是低了出此情况?
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    2022-8-9 11:10
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-4-25 15:47:05 | 显示全部楼层
    该铸件应该全部在底箱。如果过滤室设置在分型面上,采用滤布过滤,效果不会好,因为经滤布后的铁水底注进入铸件时,仍然会有紊流。8 j; N+ j, K  j) E1 H5 ]3 v
    配料加60%的废钢,应该非常关切废钢的质量,防止铁水氧化0 X0 ~1 J' z& Z" F7 i( _0 X
    建议在中间芯子的芯头处设置过滤室,采用泡沫过滤片- H3 B2 M8 A; B. F4 V1 T( x& n& x
    充型应该快速、平稳( M9 W* R/ |( K$ o1 J# I
    分型面设置出气
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    2018-5-17 16:47
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-6-3 11:18:00 | 显示全部楼层
    现在问题解决了吗?

    该用户从未签到

    发表于 2015-6-5 16:22:51 | 显示全部楼层
    是铁水沸腾氧化吧,浇注速度快点应该好些。
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    2018-5-16 06:18
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-6-5 17:09:09 | 显示全部楼层
    到头来,还是没有建设性的结论。望经历过此事,又有解决经验的同仁,不吝赐教!

    该用户从未签到

    发表于 2015-6-16 17:12:40 | 显示全部楼层
    回复 43# 攀登者 明明s上箱
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    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2015-6-18 23:10:32 | 显示全部楼层
    这个问题困扰我们几个月了。时好时坏,我现在把原因归结于型砂发气,该件的浇注系统是直浇道从中间大泥芯下去,到泥芯底部横浇道环通,然后内浇道底注。
    " Q! R7 t1 f# T% d& a5 e! W# U5 O我怀疑是高温铁水与横浇道处的型砂长时间接触,树脂燃烧形成氧化性气氛并与铁水反应(之前取样能谱分析“千层饼“是铁氧化物),然后这些氧化物随着铁水一层一层的上浮,最后达到铸件上表面。
    2 ?& `  ~, R  B( ^: J我目前采取的工艺是把浇注系统全部移到铸件外侧,降低发气量以减少氧化性气氛对铁水的影响作用。老板已经下最后通牒了,如不成功我都不知道怎么待下去了。铸件下周才能出结果,赶紧烧香。5 H+ S" }2 }8 P; \, \$ T
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    2024-9-22 14:38
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2015-6-24 23:39:23 | 显示全部楼层
    提高点浇注速度试试,大件液面上升速度慢很容易出各类问题,特别是下过很多冷铁的
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    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-6-25 16:07:38 | 显示全部楼层
    结果出来了吗?俺们还在等结果哦
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2015-6-25 21:34:58 | 显示全部楼层
    回复 50# w94nyl 5 R# ^0 B" a) i
    还得等三四天,铸件较大正在保温。不过从夜班浇注的情况看,浇注工反映整个型腔的发气量明显要低。估计成功的概率较大。
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    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2015-7-1 08:51:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 StoneFeng 于 2015-7-1 08:52 编辑
    % X3 n' r4 y/ c5 C6 k8 J6 d6 }: H# n4 l% i# J5 x/ r4 u
    一颗悬着的心终于落地了,试验的一件结果还没完全出来,不过从外表面看,基本可以断定90%成功,最终结果需要等到MT磁粉探伤。
    : c4 p, P  q- B! h) D% I; g% V现在可以先总结一下:& n1 \$ R9 ?9 _! U$ o" M  Y# o
    1.缺陷状态:千层饼,每层厚度0.5mm,两层之间有疑似析出石墨的物质出现。% }, q. w- d4 _. V1 s( u1 F* Z
    2.能谱分析:Fe的氧化物
    5 x7 V( ]  y4 x3.根本原因:铁水被氧化,形成氧化物。从缺陷状态分析,铁水氧化持续时间长,一层被氧化后上浮,接着后续新鲜的铁水又被氧化一层,这样一层一层的叠加形成“千层饼”$ l7 Q; d  U1 V' d. X
    4.根本原因:如之前判断,直浇道和内浇道由陶瓷管包裹,不大会产生这么多气体,横浇道是由砂型形成,铁水不断对这部分砂型加热,树脂燃烧,持续发气,并且发气从铸件底部开始,气体与铁水接触形成氧化薄膜。
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-7-1 10:35:06 | 显示全部楼层
    回复 52# StoneFeng & p# z7 q, T( D  \' [- {
    7 m5 q2 F0 }" g! |0 o) `
    谢谢分享
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    2018-5-17 16:47
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-7-1 16:09:11 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
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    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-7-2 17:26:50 | 显示全部楼层
    最好把你的浇冒口设计画出,大家看下浇冒系统是否合理,有助分析。用60%废钢,是要增碳的,碳有无问题。
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    2022-3-27 07:27
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-4 14:13:32 | 显示全部楼层
    谢谢分享经验,气和氧化联合形成,排气不畅占很大关系。
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    2024-9-11 08:22
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-15 07:03:53 | 显示全部楼层
    1、建议用合适的过滤网;2、建议用底注释浇铸;3、纯净铁水成分!
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    郁闷
    2024-9-11 08:22
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-15 07:04:06 | 显示全部楼层
    1、建议用合适的过滤网;2、建议用底注释浇铸;3、纯净铁水成分!
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    2020-7-18 08:51
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     楼主| 发表于 2015-7-21 20:09:20 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2015-2-3 20:01
    / H3 [# j1 K8 v( a* t: K记得有个坛友也发过这种缺陷的图片,地址如下http://www.rjghome.com/viewthread.php?tid=133845&extra=pag ...
    $ u3 H1 T% a. j3 y/ s3 M0 `
    张工,你的那个连接能否再发一次,原地址看不到内容了
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    2024-11-12 10:43
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-21 20:24:48 | 显示全部楼层
    StoneFeng 发表于 2015-6-25 21:34. h1 A0 `" \1 n/ U! e) C8 B
    回复 50# w94nyl
    8 j. R" h! {: D, m: D% O" E还得等三四天,铸件较大正在保温。不过从夜班浇注的情况看,浇注工反映整个型腔的发气量 ...
    0 z, d6 D" q  k# ?+ Z2 x2 j- O% Z% C( F/ E
    如要根本上解决问题建议型腔充分预热。

    点评

    我们现在一直采用烘型操作,温度200度左右,时间5-6h。现在这个缺陷又有反复了,问题更加严重了。毫无头绪!  发表于 2015-7-21 20:27
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