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楼主: 一郭到底

[求助] 缸体顶面分层,缩凹

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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-20 17:52:53 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-5 17:592 Z, L  b/ U8 N0 d2 C  ~8 X/ H
    查一下Sb残量有无大的变化.是否后者Sb残量略高.  ?2 j& _' k' f: P7 F. l/ e
    而后再分析.
    4 k/ i: o1 m6 C$ d
    嗯 确实 流动性有问题 几个车间 都发生这种问题 应该不只是工艺稳定性了,原材料是不是也有问题。这种大比例废钢(60%)5%生铁  普通增碳剂(3000)Sb复合。感觉走的太快了。求大神指点下 影响流动性主要有那几方面 ?感觉现在的碳 完全都不起作用了一般 如死碳一般
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-7-20 18:09:03 | 显示全部楼层
    炉台用CE计控制范围是多少?3.45的碳,2.1的硅可以通过合金化应该是做不到另铸试棒340的强度的,除非实际没这么高。(如果有坛友做到的请分享一下。)

    7 C, s0 s# v. V. b. P) g" b                               
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    9 |  U5 r& M: i8 Y* z
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-7-20 18:13:19 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-20 17:52/ S+ u. O% v& K' i, w- g
    嗯 确实 流动性有问题 几个车间 都发生这种问题 应该不只是工艺稳定性了,原材料是不是也有问题。这种大 ...

    $ h& O4 {. H) W& ~5 j* f嗯 确实 流动性有问题 几个车间 都发生这种问题 应该不只是工艺稳定性了,原材料是不是也有问题。这种大比例废钢(60%)5%生铁  普通增碳剂(3000)Sb复合.! ^+ |/ Z# c9 l$ H3 W! e$ S. ~

      y# q3 v5 a( `' c谈一下具体熔.铸工艺.
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    发表于 2017-7-20 18:22:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-20 18:25 编辑 5 Q9 B, g2 Q$ {  D5 g2 {- w
    一郭到底 发表于 2017-7-20 17:528 U: ^% ?- R$ v$ B
    嗯 确实 流动性有问题 几个车间 都发生这种问题 应该不只是工艺稳定性了,原材料是不是也有问题。这种大 ...

    7 A, q8 t; M! G* C7 R$ i
    1 H( Y8 {7 v% v3 V% x. t- N. Y3 O有件的冒口和直浇口顶部的收缩状况图片么.我突然想起一个问题.想看一下.
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     楼主| 发表于 2017-7-20 18:22:35 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-20 18:10
    4 X; T  |) V8 X  n* S" x1:碳当量没问题哈 这个最先被排除的 现在提高了碳当量 碳提高了0.1-0.15 热节大的铸件几乎全部报废。
    ( p: Y2 F! e$ h" Z# J/ X! O6 z关 ...
    1 p5 A  J$ r3 H# e
    主打产品 现在确实是这样控制的..缩孔比例很少1%左右,更多的是凹陷。

    点评

    好的.  发表于 2017-7-20 18:24
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     楼主| 发表于 2017-7-20 18:26:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-20 18:22
    3 C! f  P) O4 e# P有件的冒口和直浇口顶部的收缩状况图片么.我突然想起一个问题.想看一下. ...

    ( u4 v0 B, ]! i# E1 W$ z& ^3 ~这个也是成熟工艺 现在出问题了
    223693666927689646.jpg
    353445539756006177.jpg
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    发表于 2017-7-20 18:27:42 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-20 18:22" n. T7 h' L- O) Q
    主打产品 现在确实是这样控制的..缩孔比例很少1%左右,更多的是凹陷。

    0 c/ R/ Z( Q, k$ ^也就是说,你谈的缩,主要是缩陷.(在大的热节部位)
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     楼主| 发表于 2017-7-20 18:28:51 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-20 18:27
    0 J6 |& N" S7 \0 H- x4 w0 A也就是说,你谈的缩,主要是缩陷.(在大的热节部位)
    , ~$ ^( k2 X( n( e" v
    恩 发生位置都在热节地方的
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    发表于 2017-7-20 18:48:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-21 08:09 编辑
    2 e/ n7 M- V/ y# B0 l( R, |/ s, v/ ]8 P- Y2 C7 B: x6 n
    还有一个问题.是否这种缺陷.是在增大废钢比例以后.( M5 O+ n3 C" }, p  K& I9 [9 E

    4 ^) j  b4 |: R5 \- y7 _用的什么孕育剂?
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    发表于 2017-7-20 19:12:06 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-20 18:26
    8 a, z9 c9 g" B1 H( v这个也是成熟工艺 现在出问题了

    % ^3 {+ T. B- e! F成熟的工艺现在出了问题了,这其中肯定还是某个因素变了,逐一对比查查,找找原因,能发现问题的~
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    发表于 2017-7-20 19:27:43 | 显示全部楼层
    应该不是工艺问题,所以不能简单增碳,问题的核心是稳定性,强度的宽幅波动怎么来的?问题越来越严重,与之正相关的强度是不是很少见到300以下了?
    4 C3 d$ p* a+ x
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    发表于 2017-7-21 07:57:47 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-20 18:26
    7 |6 e& X! G) C+ ]* H0 l! [7 i这个也是成熟工艺 现在出问题了
    - T4 u$ d* r$ ?& |. z- i  F# `2 O
    看图.流动性不好.液面收缩不正常.0 h+ U8 b4 |$ M( v% t- h
    用10X放大镜看一下冒口断面.有无白点和小气孔.
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     楼主| 发表于 2017-7-21 11:35:32 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-20 18:22
    5 d. x+ f6 y7 T5 y有件的冒口和直浇口顶部的收缩状况图片么.我突然想起一个问题.想看一下. ...

    / q0 m! m- x/ t  t( K% g; R( @冒口都没缩凹的 反而凸起来。割开冒口没缩孔的。这是缸体电镜扫描情况。
    QQ截图20170721113729.png

    点评

    电镜扫描图片  发表于 2017-7-21 12:05
    有图片么?  发表于 2017-7-21 12:05
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    发表于 2017-7-21 11:46:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-22 05:43 编辑 ! `2 H, S7 X* O6 R; _( y% Z9 u
    一郭到底 发表于 2017-7-21 11:35
    * p- v5 x& C- m  A冒口都没缩凹的 反而凸起来。割开冒口没缩孔的。这是缸体电镜扫描情况。 ...

    % w6 p; E- U8 ~+ W+ q
    4 g# P) G: t- E6 G' j' f# p
    7 X2 f) D0 g4 F' A' G1 ]8 D" p% j  J  v* j
    看冒口形态.和冒口下的冷流.你的缺陷,应和碳当量.浇温没关系.
    0 d9 S9 W' Q) F* G# {4 G! h2 P$ i* Y. I  s0 @
    初步怀疑与铁水氧化有关.7 x6 R; ^8 w! X& l- [

    2 [2 q# P3 ^$ w% y9 B. @% n9 X* o1:用10X放大镜看一下冒口颈断面.有无白点和小气孔.再佐证一下.
    , |3 W2 C0 W  ]! Q2:回答一下49楼的问题.! {# m8 {6 _* D/ {( k" r8 d" z
    3:浇注时铁水是否粘包.
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    发表于 2017-7-21 12:08:01 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-21 12:10 编辑 * _) {; m. g8 q! d* t6 s5 h
    / H) K0 c* O$ p; r+ \
    拿下显微镜的10X物镜头看也可以
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     楼主| 发表于 2017-7-21 13:08:38 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-21 11:46
    5 y# v5 P- e7 Y1 M, k看冒口形态.和冒口下的冷流.你的缺陷,应和碳当量.浇温.初晶奥氏体出晶率没关系.# Q3 f2 I& B# A$ K6 ]6 p
    & P3 j) s& h6 F4 h* g6 i4 x6 b8 b
    初步怀疑与铁水氧化有 ...
    & {# Y( X3 O5 N( o
    无粘包的。
    QQ截图20170721131053.png
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    一郭到底 发表于 2017-7-21 11:350 y* w" b7 U7 X( S$ G( ?. V) @
    冒口都没缩凹的 反而凸起来。割开冒口没缩孔的。这是缸体电镜扫描情况。 ...

    % m; x4 ~" w- _9 l用的碳系 和硅钡
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     楼主| 发表于 2017-7-21 13:19:21 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-21 13:11
    9 K1 E0 f/ b; r' S用的碳系 和硅钡

    8 f8 C$ V- y& I0 f, F  t....
    QQ截图20170721131716.png
    QQ截图20170721131628.png
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-7-21 14:30:19 | 显示全部楼层

    - H) t( @2 W. ^- ~) Q' |新采用的废钢的种类单一么.是何种废钢?
    截图00.jpg
    截图01.jpg
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    本帖最后由 castengineer 于 2017-7-21 14:39 编辑 ) \" G) h" \# K1 P* E4 m" v
    9 ^0 C' e: a  B+ x
    大体谈一下熔化工艺.
    , |! B! o+ Z0 M6 E  W' `% x+ e
    2 c& `2 p1 b+ |' T# K7 E3 Y7 B9 [* Q% b3 L" |8 v

    6 n4 o) E) K! V, P5 x无粘包的---和氧化关系不大.$ X6 P/ R# N0 E( a& V

    3 T: h6 B" z; ]
    1 a9 Y5 X" }* O( A4 i+ h莱氏体----挺有意思.这可能又回到液体的初始流动性的要因问题上来.
    ( `+ R. |! v! q/ E  E
    截图02.jpg
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